1、概述
甲醛用途廣泛、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、原料供應(yīng)充足的大眾化工產(chǎn)品,是甲醇下游產(chǎn)品的主干,世界年產(chǎn)量在2500萬(wàn)噸左右,30%左右的甲醇都用來(lái)生產(chǎn)甲醛。在實(shí)現(xiàn)甲醛生產(chǎn)自動(dòng)化之前,因?yàn)榧兹┥a(chǎn)過(guò)程中化學(xué)反應(yīng)復(fù)雜,車間人員憑借經(jīng)驗(yàn)和數(shù)顯儀表對(duì)甲醛裝置進(jìn)行操作,使得甲醛生產(chǎn)成本高,質(zhì)量不穩(wěn)定。
青島華凌科技有限公司專業(yè)從事甲醛生產(chǎn)DCS自動(dòng)化控制系統(tǒng),DCS控制系統(tǒng)具有可靠性高、系統(tǒng)開放、功能強(qiáng)大、維護(hù)簡(jiǎn)單等眾多優(yōu)點(diǎn),能夠?qū)兹┥a(chǎn)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量和實(shí)時(shí)控制,降低不合格產(chǎn)品率并提高產(chǎn)品質(zhì)量,提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、工藝簡(jiǎn)介
空氣氧化法制備甲醛有兩條工藝路線;
以電解銀,浮石銀為催化劑的銀法工藝;
以Fe2O3-MoO作為催化劑的鐵法工藝。
原料甲醇由計(jì)量槽經(jīng)泵送至高位槽,進(jìn)行流量控制并進(jìn)行過(guò)濾后進(jìn)入甲醇蒸發(fā)器,過(guò)濾后的空氣經(jīng)風(fēng)機(jī)輸送進(jìn)入蒸發(fā)器底部。甲醇經(jīng)過(guò)加熱氣化及空氣夾帶,與空氣形成二元混合氣;再和通入一定流量的蒸汽相混合,形成三元混合氣,三元混合氣經(jīng)過(guò)熱器過(guò)熱后,進(jìn)入阻火過(guò)濾器,再次過(guò)濾后的三元混合氣進(jìn)入氧化器,在高溫與電解銀催化劑的作用下,發(fā)生氧化脫氫反應(yīng)。反應(yīng)氣體經(jīng)過(guò)冷卻進(jìn)入吸收塔,成為*。尾氣燃燒后進(jìn)入大氣。
生產(chǎn)甲醛以甲醇為原料,經(jīng)過(guò)輸送、蒸發(fā)、原料氣(空氣、配料、甲醇?xì)猓┑膬艋⑦^(guò)濾阻火、轉(zhuǎn)化反應(yīng)、冷卻吸收、產(chǎn)品貯運(yùn)等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)手段不同以及不同的組合方式形成不同的工藝路線。
3、甲醛生產(chǎn)自動(dòng)化控制方案
氧化器溫度的控制是甲醛生產(chǎn)的關(guān)鍵,影響氧化器溫度的主要有如下變量:
(1)蒸發(fā)器的溫度和壓力;
(2)干空氣的流量;
(3)配料蒸汽的流量;
(4)冷卻器出口的甲醛溫度
在甲醛生產(chǎn)DCS自動(dòng)化控制系統(tǒng)中,事先允許操作人員設(shè)定或確認(rèn)*允許狀態(tài)的一組參數(shù)(包括空氣流量、蒸汽流量、氧化溫度、蒸發(fā)溫度、風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速等),系統(tǒng)將這些參數(shù)記錄在運(yùn)行系統(tǒng)的系統(tǒng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)中。
具體方案是恒定風(fēng)速,當(dāng)外界干擾引起的氧溫變化時(shí),首先通過(guò)氧溫-蒸汽流量串級(jí)調(diào)節(jié)回路結(jié)合蒸發(fā)器溫度調(diào)節(jié)回路快速調(diào)節(jié)氧溫:當(dāng)氧水比出現(xiàn)偏離時(shí),根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的*運(yùn)行參數(shù)、生產(chǎn)的現(xiàn)在,通過(guò)模糊數(shù)學(xué)模型的運(yùn)算來(lái)修正蒸發(fā)溫度,改變氧醇比,再次引起氧溫的小幅變化,然后由氧溫-蒸汽流量串級(jí)調(diào)節(jié)回路調(diào)節(jié)氧。溫恢復(fù)正常,從而恢復(fù)氧水比正常,繼而氧醇比也得到了恢復(fù)。
另外,對(duì)整個(gè)甲醛DCS自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程特別是點(diǎn)火階段,我們充分利用DCS信息共享、歷史數(shù)據(jù)查詢及簡(jiǎn)便的自定義控制算法編制等優(yōu)勢(shì),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體的工藝情況編制了控制程序。不但提高了控制水平,使產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定和增強(qiáng),并且大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)保證了生產(chǎn)的安全性,在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了積極的作用。
氧化器溫度是控制的重點(diǎn),影響到甲醛成品的質(zhì)量,甲醛生產(chǎn)DCS自動(dòng)化控制系統(tǒng)通過(guò)對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速和主路旁路調(diào)節(jié)閥的控制來(lái)達(dá)到氧化器溫度的控制。
4、總結(jié)
青島華凌科技有限公司致力于甲醛生產(chǎn)DCS自動(dòng)化控制系統(tǒng),甲醛生產(chǎn)在使用了DCS集散控制系統(tǒng)之后,能夠明顯改善工人的工作強(qiáng)度,生產(chǎn)自動(dòng)化水平得以實(shí)現(xiàn),利用DCS強(qiáng)大集散控制能力,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)儀表進(jìn)行協(xié)調(diào)運(yùn)行。甲醛產(chǎn)量和質(zhì)量得到明顯提升,DCS*的聯(lián)鎖控制也提高了甲醛生產(chǎn)安全性。