新鄉(xiāng)水泥廠1000t/d熟料窯外分解窯,采用失重倉作為窯尾喂料的中間倉。在試生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)喂料量波動大,引起熱工系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,我廠作為一個重點項目在不改變原工藝結(jié)構(gòu)的前提下,對窯尾喂料的控制與計量裝置作了一些改進。
1、原窯尾喂料的控制與計量簡述
均化庫通過快速截止閥向失重倉內(nèi)卸料,失重倉下面有左右兩個電動卸料閥向螺旋輸送機內(nèi)卸料,兩個卸料閥互為備用。窯頭控制室設(shè)定氣力提升泵松動風(fēng)壓自動調(diào)節(jié)失重倉卸料閥門開度。系統(tǒng)中,失重倉作為緩沖倉和計量倉。
2、存在問題
?。?)均化庫向失重倉卸料由倉空和倉滿設(shè)定值控制,達倉滿設(shè)定值(一般為30t)時關(guān)閥門,達倉空設(shè)定值(一般為15t)時開閥門。失重倉間歇入料,落差大,沖擊力強。閥門每打開一次,倉壓出現(xiàn)一次峰值。該峰值通過螺旋輸送機、提升機和氣力提升泵一直波及窯內(nèi),引起窯熱工系統(tǒng)不穩(wěn)定。圖1為實際記錄的松動風(fēng)壓曲線。
圖1改進前氣力提升泵松動風(fēng)壓曲線
?。?)失重倉的計量方法是累計倉滿設(shè)定值減去倉空設(shè)定值的差值,均化庫每向倉內(nèi)卸料一次就累計一次。經(jīng)實測,每次累計誤差為1.5t~3t左右。該誤差與均化庫內(nèi)料位有關(guān),均化庫內(nèi)料位高,壓力大,誤差也相應(yīng)大,所以總累計誤差不易測算修正。
3、改進措施
改進后生料入窯控制及計量見圖2。
圖2改進后生料入窯控制及計量示意圖
1.剛性葉輪給料機;2.荷重傳感器;3.卸料閥;4.核子秤;5.羅茨風(fēng)機
(1)加強失重倉的穩(wěn)流作用,保持倉壓穩(wěn)定。方法是:拆除原失重倉入料用的快速截止閥,用配直流調(diào)速電機的剛性葉輪給料機代替,由50t荷重傳感器測出倉內(nèi)料重,根據(jù)倉內(nèi)料重設(shè)定值自動調(diào)節(jié)剛性葉輪給料機轉(zhuǎn)速,使失重倉內(nèi)始終保持一個恒定料位,圖3為自動調(diào)節(jié)回路框圖。失重倉內(nèi)壓力恒定,就可以保證氣力提升泵松動風(fēng)壓穩(wěn)定,圖4為改進后氣力提升泵松動風(fēng)壓曲線。
圖3失重倉料位自動調(diào)節(jié)回路
圖4改進后氣力提升泵松動風(fēng)壓曲線
表1標定結(jié)果
注:誤差=×
(2)在螺旋輸送機上安裝一臺HCS核子秤作計量用。該秤可以計量班產(chǎn)量、日產(chǎn)量和累計量,同時可以顯示入窯生料的瞬時流量。實測螺旋輸送機螺旋前進速度為384mm/s(螺矩為480mm,轉(zhuǎn)速為48r/min),zui終確定吸收系數(shù)K=-138.6,計量誤差小于1%。表1為1993年4月30日標定結(jié)果。
4、結(jié)束語
窯尾喂料控制與計量裝置改進后,窯熱工控制系統(tǒng)較改進前穩(wěn)定,計量準確,操作容易,熟料質(zhì)量明顯提高(見表2)。
表2改進前后熟料質(zhì)量對比