蘭州社區(qū)衛(wèi)生廢水綜合處理設(shè)備-蘭州儀表網(wǎng)
通過測定含硅多核無機高分子絮凝劑水解沉淀物和廢水中污染物的Zeta電位、絮體粒徑及不同絮凝階段的絮體顯微照片,并結(jié)合絮凝劑的形貌結(jié)構(gòu)和混凝性能,探討了含硅多核無機高分子絮凝劑的混凝機理。實驗結(jié)果表明,含硅多核無機高分子絮凝劑的混凝作用是鐵離子、鋁離子、聚硅酸、鋁鐵離子的水解聚合物以及它們和硫酸根離子相互作用的產(chǎn)物對廢水中膠體懸浮物顆粒的電中和、吸附架橋及粘附卷掃等綜合作用的結(jié)果。金屬與硅的摩爾比決定了起混凝作用的主要方式:當(dāng)硅含量高時,以吸附架橋作用為主;當(dāng)金屬含量高時,以電中和作用為主。
利用無機絮凝劑與陽離子有機絮凝劑復(fù)配得到絮凝劑XN98,在室內(nèi)和現(xiàn)場用其處理一廠聚驅(qū)含油污水。室內(nèi)實驗結(jié)果表明XN98對一廠聚驅(qū)含油污水處理效果優(yōu)于PAC;現(xiàn)場試驗結(jié)果表明絮凝劑XN98用量為50mg/L時,處理后水質(zhì)達(dá)到中高滲透層含聚污水注水水質(zhì)控制指標(biāo);當(dāng)XN98的用量達(dá)到200mg/L時,處理后水質(zhì)達(dá)到低滲透層含聚污水水質(zhì)控制指標(biāo)。
把玉米淀粉改性為季銨鹽型絮凝劑SX-3,并與制得的無機高分子絮凝劑聚硅酸鋁通過酸化絡(luò)合,制取了PMC復(fù)合型絮凝劑,并考查了PMC對廢水的處理效果。實驗結(jié)果表明,PMC作為復(fù)合絮凝劑,其電中和與吸附架橋能力都很強,對污水的處理效果要好于SX-3、聚硅酸鋁或PAC。PMC對污水的COD去除率達(dá)93.2%、濁度去除率達(dá)99.8%、油度去除率達(dá)99.8%。
用偏硅酸和聚合氯化鋁制備出聚硅氯化鋁(PASC),考查了PASC及其與少量(1mg/L)的有機高分子絮凝劑復(fù)配對長慶油田采油二廠采油污水的絮凝效果。通過實驗發(fā)現(xiàn),PASC的加量為80mg/L,其與陽離子共聚物PUPE復(fù)配后絮凝效果更佳。絮凝后上清液透光率由單用PASC時的93.0%升到94.6%,濁度由9NTU降到7NTU。
考查了幾種絮凝劑對聚合物驅(qū)采出水的處理效果,并將優(yōu)選得到的無機絮凝劑與有機絮凝劑復(fù)配。實驗結(jié)果表明,有機絮凝劑PAM-1與無機絮凝劑JO-1復(fù)配使用時效果。
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制革廢水是污染嚴(yán)重、難處理的工業(yè)廢水之一,其特點是排放量大,污染涉及面廣,污水中含有重金屬離子Cr3+和硫化物以及油脂、木質(zhì)素、蛋白質(zhì)等大量有機物,毒性強,臭味大并帶有顏色。制革廢水按其來源主要分為三股:脫脂廢液、灰堿脫毛廢液、鉻鞣廢液。這三股廢液因其水質(zhì)差別很大,一般情況下是分別單獨處理,然后將單獨處理后的廢水連同其他廢水綜合起來用生物方法處理;在工廠規(guī)模小,水量少的情況下也可以不經(jīng)過單獨處理,而是直接綜合后處理。本文主要就綜合后的制革廢水處理工藝進(jìn)行論述。
目前氧化溝生物處理工藝在國內(nèi)制革廢水處理中應(yīng)用廣泛。其優(yōu)點是處理效果好,CODCr去除率可達(dá)到85%~87%,硫化物的去除率達(dá)到99%以上。另處,氧化溝所采用的高效表面機械曝氣機維修方便,可以在不中斷運行的情況下,在平臺上對設(shè)備直接維修,而不是象鼓風(fēng)曝氣那樣必須排空曝氣池才能維修。陳斌等1993年對南匯通海制革廠皮革廢液氧化溝處理裝置的調(diào)試過程進(jìn)行了總結(jié),對制革廢水氧化溝處理工藝中各種數(shù)學(xué)運算問題進(jìn)行了說明,并對制革廢水氧化溝處理工藝中NH3-N的處理進(jìn)行了研究。鄒廉1997年介紹了廣州市人民制革廠的制革廢水處理情況,該廠總廢水量為8500m3/d,其廢水處理方案是先對含油脂、含硫及含鉻廢水進(jìn)行單項處理,再與其他廢水匯合進(jìn)行氧化溝生物處理,所采用的氧化溝技術(shù)為美國奧貝爾氧化溝技術(shù)。吳浩汀2000年提出在氧化溝前增加一個生物選擇器,以克服絲狀菌增長引起的污泥沉降性能惡化現(xiàn)象,同時相應(yīng)減小氧化溝的設(shè)計容積。
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微生物法:微生物法處理釀酒廢水就是在適宜的降解條件下利用已經(jīng)培養(yǎng)馴化好的廢水降解菌,對廢水中有害物質(zhì)進(jìn)行高效率的降解的過程,從而降低廢水中COD、BOD以及SS等的含量。黃武以水解酸化-UASB法對黃酒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度米漿廢水進(jìn)行了處理,這種方法是在酸化池中自然富集菌種,并對富集的菌種進(jìn)行培養(yǎng)繁殖,以培養(yǎng)繁殖的酸化菌對釀酒廢水進(jìn)行處理。結(jié)果顯示:解酸化池能夠把濃度31500mg/L的COD降解為22150mg/L的COD,降解效果比較明顯,而且酸化池還能有效的減少對厭氧消化的沖擊,大幅度改善厭氧消化的效果,提高對釀酒廢水的處理效率。黃鈞等以釀酒廢水為研究對象,研究厭氧-好氧工藝與微生物菌劑相結(jié)合的方法對釀酒廢水COD濃度、BOD濃度的影響。實驗前,釀酒廢水COD濃度為8456.3~22442.0mg/L,BOD濃度為5040.0~9557.1mg/L,pH為3~4,經(jīng)處理后,COD濃度降低到2000mg/L以下,BOD濃度降低到5800mg/L以下,pH變?yōu)?.16~7.11,綜上所述:COD去除率達(dá)到91%~95%之間,BOD的去除率達(dá)到90%~94%之間,并且實驗還表明曝氣10~12h的微生物菌劑可保證出水COD濃度達(dá)到230mg/L以下,甚至直接達(dá)到*排放標(biāo)準(zhǔn)。
張欣等采用HUSB-厭氧消化-SBR工藝對小型白酒廠排出的釀酒廢水進(jìn)行了處理,他們在酸化池中對豬糞進(jìn)行了培養(yǎng)馴化,使微生物充分富集在一起,用富集的細(xì)菌對釀酒廢水進(jìn)行降解。實驗結(jié)果表明,使用HUSB-厭氧消化-SBR法后,COD去除率達(dá)到98%、BOD去除率達(dá)到92%、SS去除率達(dá)到90%左右。楊濤等以釀酒廢水為研究對象,采用釀酒廢水的活性污泥中分離出的紫色非硫細(xì)菌01S菌株對釀酒廢水進(jìn)行實驗降解研究,實驗中他們進(jìn)一步培養(yǎng)以及純化紫色非硫細(xì)菌01S菌株,并以此降解釀酒廢水中的有機物。結(jié)果表明:紫色非硫細(xì)菌01S菌株在自然(或白熾燈)光照、pH值7.0、溫度為28~30℃的條件下對釀酒廢水的處理效率為82.2%左右,處理效果相對較好。
李杰等設(shè)計了一套釀酒廢水的處理工藝流程,實驗主要是在IC厭氧反應(yīng)器中使用大量的厭氧微生物對釀酒廢水進(jìn)行厭氧降解,實驗表明:在廢水有效負(fù)荷為8.64kgCOD/m3·d、溫度為35~37℃條件下,釀酒廢水中的大量COD被微生物降解,COD的處理效率達(dá)到85%以上,出水達(dá)到《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18921-2002)標(biāo)準(zhǔn)用水??偠灾?,利用微生物法處理釀酒廢水占地面積較小,而且一次性投資少,對小型白酒廠生產(chǎn)的廢水的治理具有一定的借鑒意義,但是這種方法也有缺點,一般很難找到合適的降解菌種,即使找到了菌種也不易存活,而且微生物法對微生物菌種的調(diào)試時間過長,對實驗條件要求比較苛刻,因此,微生物法處理廢水還要進(jìn)一步探索。