遂寧社區(qū)衛(wèi)生廢水綜合處理設(shè)備-遂寧儀表網(wǎng)
一、概況
隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展,特別是產(chǎn)品化趨勢日益明顯,產(chǎn)品包裝行業(yè)得到*發(fā)展,市場對包裝制品需求不斷增大。包裝紙板生產(chǎn)在世界各國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位,紙板產(chǎn)品成為包裝工業(yè)的主要原材料。我國“十五”規(guī)劃中明確表明,我國造紙產(chǎn)量與需求量平均都能保持5%左右的增長,發(fā)展方向主要集中在高檔紙品上。可見,目前市場前景廣闊,產(chǎn)品發(fā)展余地大,銷售市場有保障。
紙業(yè)有限責(zé)任公司根據(jù)目前市場情況,經(jīng)過長時間的市場調(diào)查了解和前期準(zhǔn)備工作,引進(jìn)全自動熱力噴放制漿(爆破制漿)(權(quán)號:ZL02246643.6)技術(shù),計(jì)劃投資6000萬元人民幣,以竹子為主要原料生產(chǎn)竹漿,新上年生產(chǎn)能力6.0萬噸造紙生產(chǎn)線,生產(chǎn)紙漿板、生活用紙和包裝用紙。工程分兩期建設(shè),一期年生產(chǎn)能力3.6萬噸,二期年生產(chǎn)能力2.4萬噸,整個項(xiàng)目由制漿車間、造紙車間、輔助設(shè)施、公用工程、環(huán)保工程、生活設(shè)施和儲運(yùn)工程等部分組成。
爆破制漿過程中不產(chǎn)生蒸煮廢液即傳統(tǒng)造紙制漿黑液,主要為打漿時產(chǎn)生的洗液,其污染組成為:BOD5:主要來自制漿中分解的有機(jī)物,即糖類、醇類、有機(jī)酸、木質(zhì)素等;CODcr:主要來自木質(zhì)素及其衍生物;SS:主要來自流失的細(xì)小纖維。
根據(jù)《紙業(yè)有限責(zé)任公司60kt/a爆破制漿造紙工程環(huán)境影響報告書》中提供的數(shù)據(jù),外排廢水主要是生產(chǎn)中的打漿廢水,一期廢水量約為9410m3/d,二期廢水量約為6273 m3/d,二期工程建成后外排廢水量共計(jì)約15683m3/d。
根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目管理?xiàng)l例》和《環(huán)境保護(hù)法》之規(guī)定,環(huán)保設(shè)施的建設(shè)應(yīng)與主體工程“三同時”。受紙業(yè)有限責(zé)任公司委托,我公司提出了該項(xiàng)目的廢水處理方案,按本方案進(jìn)行建設(shè)后,可確保廢水的達(dá)標(biāo)排放,同時將大部分廢水經(jīng)預(yù)處理后回用于生產(chǎn)過程,減少污染物的排放,能*地減輕該項(xiàng)目外排廢水對沙溪的不利影響。
二、水質(zhì)水量和排放標(biāo)準(zhǔn)
(一)水量
日排放水量:一期9410m3/d,二期6273 m3/d,二期合計(jì)15683m3/d
設(shè)計(jì)規(guī)模:一期9410m3/d,其中預(yù)處理能力為9410m3/d,生化處理能力為2900m3/d。
二期新增6273 m3/d,其中預(yù)處理能力為6273m3/d,生化處理能力為2000m3/d。
二期合計(jì)15683m3/d,其中預(yù)處理能力為15683m3/d,生化處理能力為4900m3/d。
本次方案設(shè)計(jì)對一期水量進(jìn)行設(shè)計(jì)。
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制革廢水是污染嚴(yán)重、難處理的工業(yè)廢水之一,其特點(diǎn)是排放量大,污染涉及面廣,污水中含有重金屬離子Cr3+和硫化物以及油脂、木質(zhì)素、蛋白質(zhì)等大量有機(jī)物,毒性強(qiáng),臭味大并帶有顏色。制革廢水按其來源主要分為三股:脫脂廢液、灰堿脫毛廢液、鉻鞣廢液。這三股廢液因其水質(zhì)差別很大,一般情況下是分別單獨(dú)處理,然后將單獨(dú)處理后的廢水連同其他廢水綜合起來用生物方法處理;在工廠規(guī)模小,水量少的情況下也可以不經(jīng)過單獨(dú)處理,而是直接綜合后處理。本文主要就綜合后的制革廢水處理工藝進(jìn)行論述。
目前氧化溝生物處理工藝在國內(nèi)制革廢水處理中應(yīng)用廣泛。其優(yōu)點(diǎn)是處理效果好,CODCr去除率可達(dá)到85%~87%,硫化物的去除率達(dá)到99%以上。另處,氧化溝所采用的高效表面機(jī)械曝氣機(jī)維修方便,可以在不中斷運(yùn)行的情況下,在平臺上對設(shè)備直接維修,而不是象鼓風(fēng)曝氣那樣必須排空曝氣池才能維修。陳斌等1993年對南匯通海制革廠皮革廢液氧化溝處理裝置的調(diào)試過程進(jìn)行了總結(jié),對制革廢水氧化溝處理工藝中各種數(shù)學(xué)運(yùn)算問題進(jìn)行了說明,并對制革廢水氧化溝處理工藝中NH3-N的處理進(jìn)行了研究。鄒廉1997年介紹了廣州市人民制革廠的制革廢水處理情況,該廠總廢水量為8500m3/d,其廢水處理方案是先對含油脂、含硫及含鉻廢水進(jìn)行單項(xiàng)處理,再與其他廢水匯合進(jìn)行氧化溝生物處理,所采用的氧化溝技術(shù)為美國奧貝爾氧化溝技術(shù)。吳浩汀2000年提出在氧化溝前增加一個生物選擇器,以克服絲狀菌增長引起的污泥沉降性能惡化現(xiàn)象,同時相應(yīng)減小氧化溝的設(shè)計(jì)容積。
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微生物法:微生物法處理釀酒廢水就是在適宜的降解條件下利用已經(jīng)培養(yǎng)馴化好的廢水降解菌,對廢水中有害物質(zhì)進(jìn)行高效率的降解的過程,從而降低廢水中COD、BOD以及SS等的含量。黃武以水解酸化-UASB法對黃酒生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度米漿廢水進(jìn)行了處理,這種方法是在酸化池中自然富集菌種,并對富集的菌種進(jìn)行培養(yǎng)繁殖,以培養(yǎng)繁殖的酸化菌對釀酒廢水進(jìn)行處理。結(jié)果顯示:解酸化池能夠把濃度31500mg/L的COD降解為22150mg/L的COD,降解效果比較明顯,而且酸化池還能有效的減少對厭氧消化的沖擊,大幅度改善厭氧消化的效果,提高對釀酒廢水的處理效率。黃鈞等以釀酒廢水為研究對象,研究厭氧-好氧工藝與微生物菌劑相結(jié)合的方法對釀酒廢水COD濃度、BOD濃度的影響。實(shí)驗(yàn)前,釀酒廢水COD濃度為8456.3~22442.0mg/L,BOD濃度為5040.0~9557.1mg/L,pH為3~4,經(jīng)處理后,COD濃度降低到2000mg/L以下,BOD濃度降低到5800mg/L以下,pH變?yōu)?.16~7.11,綜上所述:COD去除率達(dá)到91%~95%之間,BOD的去除率達(dá)到90%~94%之間,并且實(shí)驗(yàn)還表明曝氣10~12h的微生物菌劑可保證出水COD濃度達(dá)到230mg/L以下,甚至直接達(dá)到*排放標(biāo)準(zhǔn)。
張欣等采用HUSB-厭氧消化-SBR工藝對小型白酒廠排出的釀酒廢水進(jìn)行了處理,他們在酸化池中對豬糞進(jìn)行了培養(yǎng)馴化,使微生物充分富集在一起,用富集的細(xì)菌對釀酒廢水進(jìn)行降解。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,使用HUSB-厭氧消化-SBR法后,COD去除率達(dá)到98%、BOD去除率達(dá)到92%、SS去除率達(dá)到90%左右。楊濤等以釀酒廢水為研究對象,采用釀酒廢水的活性污泥中分離出的紫色非硫細(xì)菌01S菌株對釀酒廢水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)降解研究,實(shí)驗(yàn)中他們進(jìn)一步培養(yǎng)以及純化紫色非硫細(xì)菌01S菌株,并以此降解釀酒廢水中的有機(jī)物。結(jié)果表明:紫色非硫細(xì)菌01S菌株在自然(或白熾燈)光照、pH值7.0、溫度為28~30℃的條件下對釀酒廢水的處理效率為82.2%左右,處理效果相對較好。
李杰等設(shè)計(jì)了一套釀酒廢水的處理工藝流程,實(shí)驗(yàn)主要是在IC厭氧反應(yīng)器中使用大量的厭氧微生物對釀酒廢水進(jìn)行厭氧降解,實(shí)驗(yàn)表明:在廢水有效負(fù)荷為8.64kgCOD/m3·d、溫度為35~37℃條件下,釀酒廢水中的大量COD被微生物降解,COD的處理效率達(dá)到85%以上,出水達(dá)到《生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T18921-2002)標(biāo)準(zhǔn)用水。總而言之,利用微生物法處理釀酒廢水占地面積較小,而且一次性投資少,對小型白酒廠生產(chǎn)的廢水的治理具有一定的借鑒意義,但是這種方法也有缺點(diǎn),一般很難找到合適的降解菌種,即使找到了菌種也不易存活,而且微生物法對微生物菌種的調(diào)試時間過長,對實(shí)驗(yàn)條件要求比較苛刻,因此,微生物法處理廢水還要進(jìn)一步探索。