資料簡介
本文對地磅使用中不合格的主要原因(偏載 超差)進行分析和判斷,提出了具體的解決辦法。
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,企事業(yè)單位使用承載噸位大.精 確度高,且顯示直觀、具有保存.打印.連結(jié)電腦網(wǎng)絡(luò)管理等多 種功能的地磅越來越多。但由于地磅所處的環(huán)境比 較惡劣,稱重頻繁,使用不當(dāng)且缺乏必要的維護保養(yǎng).經(jīng)常造成 示值超差等許多問題。在多年對地磅的檢定中,偏載超差是 造成電子汽車衡不合格的主要原因.占地磅不合格的60%。本 文現(xiàn)就本人多年來從事電子汽車衡檢修的工作實踐,談?wù)勅绾螌?/span>地磅偏載超差的原因進行快速判斷及調(diào)試:
—、偏載檢測的基本原理
地磅是由秤體、傳感器.傳感器補償電路(接線盒). 顯示輸出和限位等部分組成的。在重力作用下,地磅是把 秤臺上的重物的重力傳遞至傳感器,使傳感器彈性體產(chǎn)生形變, 貼附于彈性體應(yīng)變梁上的應(yīng)變片橋路失衡,輸出與重量值成比例 的電壓信號,再處理,轉(zhuǎn)換、顯示重量數(shù)據(jù)。根據(jù)JJG539-97《數(shù) 字指示秤》檢定規(guī)程中偏載測試的要求,為保證秤體每個承載位 置的稱量準(zhǔn)確,在每個承載點上施加的枝碼約等于滿置程的1 / (N-1). 施加的砝碼要均勻地分布在整個區(qū)域,同一重量的砝碼在每個承 載點所顯示的示值,其誤差應(yīng)不大于該秤量的最大允許誤差,一 般情況下允許(川-〗。)kg的誤差。
二'偏載超差的原因
在多年對地磅的檢定中,發(fā)現(xiàn)多數(shù)的地磅使用 一段時間后都會發(fā)生偏載超差。經(jīng)分析,超差的原因有以下幾個 方面:
1.傳感器長時間使用疲勞老化.變形。
2.秤體臺面鋼性變形,使用的時間越長,變形越嚴重.造成 傳感器的受力不一致。
3.限位螺栓刮碰、頂住。
4.秤體受物體的堵塞及刮碰。
5.傳感器補償電路(接線盒)電阻的漂移。
6.由于基礎(chǔ)原因造成秤體個別各承重點下沉等。
三、偏載超差査找和調(diào)試的方法
1.偏載超差的查找
按現(xiàn)行數(shù)字指示秤規(guī)程要求偏載校驗使用的砝碼數(shù)量是滿量 程的1/(N-1),即是(6~15)t。這(6~15)t砝碼搬上搬下,需要 大量的人力,往往要搬幾十次.搬運總量達到上百噸.勞動強度 可想而知。因此為提高工作效率.盡快查找偏載誤差較大的原因, 我們采取的步驟:
一是進行外觀檢查。首先檢查秤體有無跟四周刮靠、秤體下 面有無物體接觸、限位螺栓有無刮碰及秤體各承重點有無下沉, 如果有.先對這些問題采取相應(yīng)措施進行處理。其次用重車來回 進行前.中.后秤體之間誤差測試,如果存在誤差,在重載的情 況下,再次對秤體進行外觀檢查,查找有無鋼板因重載變形造成 刮靠、限位螺栓有無刮碰等。從而排除秤體因素造成的誤差。
二是對電子元件進行檢查。用萬用表測量誤差較大點傳感器 的輸入和輸出阻值,是否符合傳感器阻值誤差范圍,如果傳感器 阻值超差說明傳感器已壞要更換,否則是接線盒里面的電位調(diào)節(jié) 電阻阻值變動或損壞要進行調(diào)試或更換。
2.偏載超差調(diào)試的方法
當(dāng)故障排除后,要對偏載誤差進行調(diào)試,調(diào)試各承載點誤差 應(yīng)遵循以下原則:
(1)先調(diào)試誤差點最大的,再最后調(diào)試誤差點最小的。
(2)當(dāng)有多數(shù)承載點、誤差相同時作為基準(zhǔn)點,調(diào)試其它承載點誤差。
(3)當(dāng)各承載點誤差都不_致情況下,以各承載點誤差的平均 值為基準(zhǔn)調(diào)試。
⑷調(diào)試1角時.要考慮影響周圍2個角,甚至3個角的誤差量。 四.快速調(diào)試示例
例1、礦山一臺SCS-50地磅.空秤時外觀檢查正常.輕載 時也正常,當(dāng)有時超過30t重載時.前后有較大誤差。再重載情況 下.重新仔細檢查外觀,發(fā)現(xiàn)一邊的限位螺栓頂住,重新調(diào)整限 位螺栓間距,恢復(fù)正常。
分析原因:原先限位螺栓間距偏大點,重載時,因沖力過大 造成汽車衡整體移位,以至使一邊限位螺栓頂住。重新調(diào)整限位 螺栓合適間距后,限制移位,自然恢復(fù)正常。
例2.鐵路貨場一臺SCS-60地磅.空秤時外觀檢查正常, 重車壓一段時間,每隔幾分鐘下掉10kg。
分析原因:初步判斷是受潮或傳感器損壞,拆下接線盒檢查 沒有發(fā)現(xiàn)受潮.用萬用表測量每個傳感器的輸入和輸出阻值,發(fā)現(xiàn)其中有個傳感器的輸出阻值695歐.超出了正常輸出阻值(702士 3)歐的范圍.更換傳感器后正常。
例3.某水泥廠一臺SCS-50地磅空秤時外觀檢査正常.重 載時前后有較大角差。在重載情況下.重新仔細檢查外觀.發(fā)現(xiàn) 當(dāng)重載車后輪快過中間地方時,其中一邊中的L5角傳感器支承球松 動.有近(1—2) mm間隙。’
分析原因 | 測量水平,發(fā)現(xiàn)L5角的地基有點下沉, | 用(1-2) |
_鐵板墊起. | 角差縮小。再用標(biāo)準(zhǔn)砝碼測試偏載誤差 | 如圖所示 |
L1=10000kg | L3=10010kg | L5=9970kg |
L2=10000kg | L4= 10000kg | L6=9990kg |
調(diào)試步驟:根據(jù)調(diào)試原則⑴調(diào)試角差最大的L5角至10000kg。再 調(diào)試L3角.L6角因受L5角的上調(diào)影響,已消除誤差。
例4.某煤廠一臺SCS-30地磅.空秤時外觀檢查正常,重車 前后測試誤差小.而左右測試有較大誤差。重載情況下.外觀檢 查正常。
分析原因:初步判斷是傳感器或接線盒問題,經(jīng)測量每個傳 感器的輸入和輸出阻值在正常范圍.經(jīng)了解是廠家.為平衡因換 傳感器造成的前后誤差.把接線盒中的電位調(diào)節(jié)電阻調(diào)亂了。
調(diào)試步驟:由于誤差較大.廠方借用一部長2m寬Irm自重4.7t 叉車用做初調(diào)試.叉車偏載測試如圖所示。
L1=4725kg | L3=4630kg |
L2=4600kg | |_4=4700kg |
根據(jù)調(diào)試原則(3)取中間平均值4665f故為基準(zhǔn),按調(diào)試原則⑴ 先調(diào)試偏離基準(zhǔn)最大的L2角~65 kg,并同時按調(diào)試原則(4)考慮對周圍 各角的影響量。由于叉車在U角對周圍角有分解力的作用,因L1角最近 分解的力最大.其它L3. L4角因較遠可忽略不計,根據(jù)杠桿臂比原理可 大至推算出調(diào)試L2角對L1角的影響量為1/4.反過來調(diào)試L1角對L2角也影 響量1/4.綜合考慮上述因素.對L2角往上調(diào)高85kg至4685kg,接著叉車 移至L1角這時顯示示值4745kg.向下調(diào)80kg,叉車移至L4角這時顯示示 值還是470Ckg,根據(jù)相同的調(diào)試原理向下調(diào)45kg至4655 kg,叉車移至L3 角這時顯示示值4620kg向上調(diào)至4665kg,調(diào)試完一周,角差已縮小至10 kg.再次重復(fù)調(diào)試后角差為0.而后就可用標(biāo)準(zhǔn)砝碼標(biāo)定完后,進行偏 載測試.就能很快調(diào)整好角差,這樣可節(jié)省大量的時間及勞動強度. 提高勞動效率。
總之,地磅經(jīng)過一段時間的使用,出現(xiàn)偏載超差是正常的.;檢測人員再對地磅進行檢定時,及時發(fā)現(xiàn)問題.找出原因和采取正確的調(diào)試方法進行解決.最大限度的減 少不必要的重復(fù)勞動.提高檢測的工作效率起到事半功倍的效果。
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