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MAXl000分散控制系統(tǒng)在125MW機組中的應用

   2013年04月18日 11:04  
  一、前言
  
  進入90年代以來,分散控制系統(tǒng)(DCS)已廣泛應用于國內火力發(fā)電機組。由于DCS能方便地實現數據采集處理(DAS)、閉環(huán)控制(CCS)、順序控制(SCS)等多種功能,且具有高可靠性、高精度的特點,已成為替代常規(guī)儀表、單回路控制器,提高控制品質、控制可靠性,提高管理水平以及減人增效的主流控制系統(tǒng)。目前,新建大容量機組均已采用DCS,老機組的DCS改造也趨必然。為此,遵義發(fā)電總廠采用MAXl000控制系統(tǒng)對#7機組原有熱控系統(tǒng)進行了改造。
  
  二、改造前設備狀況
  
  遵義發(fā)電廠#7125MW機組于1991年10月投人生產?;诋敃r的建設經費、思想認識和專業(yè)水平,機組熱控設備檔次較低,控制系統(tǒng)為KMM單回路控制系統(tǒng)及DDZ—Ⅱ控制系統(tǒng),運行監(jiān)測儀表為動圈式單顯表加巡檢儀和ER系列記錄儀組成,變送器及執(zhí)行機構大多仍是僅具有70年代水平的國內產品,存在如下問題:
  
  1、由于控制系統(tǒng)是局部的、單回路的控制模式,使機組的整個生產過程劃分為各自獨立的控制、測量系統(tǒng),既不能信息共享,又不能整體集中協調控制,更不能優(yōu)化控制,不利于機組效益的提高;
  
  2、調節(jié)閥和執(zhí)行機構性能差、可靠性低,傳感器、變送器精度低、故障率高,導致自動控制系統(tǒng)調節(jié)品質較差,可靠性低,機組自動可投率為87.5%,正常投入率僅為75%,極不適應電力生產的要求;
  
  3、由于采用大量的單顯儀表,實行監(jiān)盤控制,運行檢修人員的工作量都很大,勞動生產率低;
  
  4、機組發(fā)生故障及事故后,沒有變化前后監(jiān)測數據的實時記錄模擬量歷史記錄,事故分析只能定性推斷或者根本無法推斷;
  
  5、負荷調整全靠手操,不能快速、穩(wěn)定地達到目標負荷,難以適應電網對機組適應性的要求;
  
  6、常規(guī)儀表,控制裝置不能與MIS通訊,生產管理人員不能方便及時了解實時生產信息,不利于生產管理。
  
  三、MAXl000系統(tǒng)及改造情況
  
  (一)基本功能
  
  MAXl000系統(tǒng)可實現DAS、CCS、SCS、FSSS等多種功能。#7機組熱控系統(tǒng)的改造采用了兩個子功能系統(tǒng):
  
  1、數據采集系統(tǒng)(DAS):實現機組運行數據、設備狀態(tài)實時采集、處理,為運行人員提供監(jiān)視手段,完成SOE、事故追憶、性能計算。
  
  2、閉環(huán)控制系統(tǒng)(CCS):完成機爐系統(tǒng)運行自動調節(jié),穩(wěn)定經濟協調運行,保持鍋爐、汽機能量平衡。
  
  此外,還設置了鍋爐輔機連鎖保護:可完成球磨機、引風機、送風機、球磨潤滑油泵等輔機和風門的連鎖。
  
  (二)硬件系統(tǒng)(略)
  
  四、系統(tǒng)改造及使用效果
  
 ?。ㄒ唬└脑煲?guī)模及范圍
  
  1、I/O配置:778點
  
  2、閉環(huán)控制系統(tǒng)19套
  
  協調控制:3套引風調節(jié):1套
  
  燃燒控制:1套送風調節(jié):1套
  
  給水調節(jié):1套汽溫調節(jié):4套
  
  除氧器水位:1套凝結器水位:1套
  
  高加水位:2套低加水位:2套
  
  軸封壓力:1套連排擴容器水位:1套
  
  3、鍋爐輔機聯鎖
  
  4、外圍改造范圍(略)
  
 ?。ǘ┦褂眉靶Ч?br />  
  98年8月5日,MAXl000系統(tǒng)隨#7機組大修后啟動運行順利投入使用。至今未發(fā)生硬件故障和損壞,也未有死機現象,系統(tǒng)測量、顯示參數準確,抗干擾強,操作方便、靈活、控制性能優(yōu)良、調節(jié)品質好,機組各參數均壓紅線運行,帶負荷穩(wěn)定。經試驗,在15MW(125MW—110MW)負荷擾動下,各控制系統(tǒng)調節(jié)品質如下表:
  
  *改造前不能投運
  
  #7機組DCS投運后,在降低煤耗,快速、穩(wěn)定調節(jié)負荷、減少汽溫汽壓波動、延長機組壽命、減少誤操作等方面產生了較好的效益。
  
  經濟效益:協調控制投運后,爐膛出口氧量有效地控制在4—6%,有利于燃燒穩(wěn)定,有利于煤粉燃盡,提高燃燒效益;可將主汽溫度,再熱溫度控制在額定值(原人工控制均低于額定值),保持較好的經濟參數;汽機軸封調節(jié)可靠性、穩(wěn)定性的提高,杜絕軸封漏氣引起的凝結器真空下降,汽耗增高的現象,提高機組效益。根據12月1日至12月30日入爐煤累計量,采用正平衡計算,#7機組煤耗較改造前降低了3.4s/kwh,按每年可發(fā)電8億千瓦時,煤價150元/噸計算,每年可節(jié)約41萬元,此外,DCS投入使運行集控人員減少3人,可減少工資福利7萬元,以上直接經濟效益為48萬元。
  
  安全效益:極大地提高機組熱工自動投入率,減少了運行人員的操作量以及操作水平差異引起的誤操作,保證了機組運行的安全可靠性;能實時、準確、集中地反映機組運行情況,既減輕了運行人員的監(jiān)盤負擔,又為運行人員快速、可靠地提供設備故障信息;系統(tǒng)的歷史數據追憶和事故順序記錄功能,為機組故障原因和運行情況分析以及故障預測提供了科學依據。
  
  五、改造經驗體會
  
  根據我廠的改造經驗,我們認為,老機組進行DCS改造是必須的,也是可行的,但改造過程中要注意以下問題:
  
  1、一個完整的DCS應理解為由DCS軟、硬件、盤臺設備、變送器、測量開關、電纜及執(zhí)行機構很有成效的組成。老機組DCS改造一定要結合機組實際情況,從實用、可靠、技術*及經濟的角度來選型和設計。如我廠由于受機組設計安裝及可控性的限制,在有限的投資下,只能DAS及CCS兩項功能,另一方面,也不能為了節(jié)省投資而忽視相關的配套設備的改造,如變送器電纜、執(zhí)行機構等。
  
  2、老機組DCS改造,老的盤表是留還是取消?后備硬手操留多少恰當?從我廠的改造情況看,除保留水位、主參數等少量重要盤表和后備硬手操外,要下決心將其余的盤表和硬手操取消。
  
  3、對DCS系統(tǒng)的軟件管理必須制定嚴格的管理辦法,軟件的裝載應嚴格按廠家的程序進行。
  
  4、DCS改造還應考慮相關的外部環(huán)境條件,如電源、控制系統(tǒng)的接地、機房環(huán)境條件等,這些都應在DCS系統(tǒng)正式安裝前就完成。
  
  5、要特別重視人員的培訓工作。熱工人員必須參與DCS系統(tǒng)改造工作的設計、組態(tài)、安裝調試等工作。
  
  六、結束語
  
  遵義發(fā)電總廠125MW機組MAXl000??刂葡到y(tǒng)投運至今,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠、技術性能優(yōu)良,在機組控制應用中(尤其是鍋爐燃燒控制)顯示了*的技術優(yōu)勢。機組協調控制的長期穩(wěn)定投運,標志著遵義發(fā)電總廠的熱控水平躍上了新的臺階。通過MAXl000系統(tǒng)的推廣應用,我們鍛煉了隊伍、提高了技術水平,同時為老機組熱控設備改造提供了成功的經驗。

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