摘要:利用S7-200控制系統(tǒng)對原有手動控制的三輥機設備進行自動化改造,使其加工成型的材料具有良好的一致性,提高工作效率。
一、背景:
某自動扶梯廠在做自動扶梯的扶手時,有一道工序加工比較復雜,就是在扶梯起始及到樓層時扶手的弧度處理,由于扶手使用的是一公分厚的平板鋼材,對其的弧度處理用的是三輥機沖壓實現(xiàn)。加工的工藝圖如圖1所示,輥2、輥3是主動輪,由電機帶動減速齒輪箱可實現(xiàn)低速正反轉,輥1是從動輪,初始位置在離輥2、輥3一段距離的正上方,加工時先將工件放在輥2、輥3上面,點動控制輥1下降至正好壓住工件時控制電機正轉,沖壓的量靠工人的經(jīng)驗通過點動控制下壓油缸動作實現(xiàn),正轉固定的距離然后手動控制反轉,重復沖壓并不斷下壓,根據(jù)操作者的目測結果決定加工的進程。手動操作的結果導致的每次壓的材料的弧度多不一樣,或大或小不符合要求的必須根據(jù)模板糾正,一公分厚的鋼材是通過人工敲打直至符合要求。而且加工的弧度要求經(jīng)常要變,不同的扶梯的弧度不同,導致工人干活及累且工作效率低?;谶@樣的情況,廠家提出設備改造,要求控制設備具有自動控制的功能,根據(jù)要求可設定加工的參數(shù),加工后的材料的一致性要好,減少工人反復修正的處理,提高生產(chǎn)效率。
圖1輥壓過程
二、改造方案
根據(jù)以上的問題,我們提出用S7-200PLC加
觸摸屏TP170來實現(xiàn)對三輥機的自動就控制,具體的改動有以下:
1.繼電器接觸器控制改為S7-200PLC加觸摸屏TP170便于實現(xiàn)自動控制、參數(shù)設置。
2.馬達加裝變頻器實現(xiàn)調(diào)速并且加裝轉速編碼器,便于對轉速的監(jiān)控。
3.輥1的連動鋼塊加裝位移傳感器,便于對輥1的下降距離的監(jiān)控
4.油路加裝調(diào)速閥,與主控閥并聯(lián),可以在加工下壓時實現(xiàn)輥1的低速下降
5.電氣主控回路考慮調(diào)試時不過多影響生產(chǎn),保留原有的控制電路,通過電控柜面板開關切換工作方式。
三、主要的電氣硬件設備
1.S7-226DC/DC/DC1臺
2.EM235模塊1個
3.TP170觸摸屏一臺
4.EM235模入/模出模塊一塊
5.施耐德28系列4KW變頻器一臺
6.50mm/0~10V位移傳感器及變送器
7.的固態(tài)繼電器3個
圖2輥壓量H
四、控制系統(tǒng)簡介
控制系統(tǒng)的框架如圖3所示。TP170A可以將每種加工工件的加工參數(shù)輸入到S7-226PLC中,將工件的型號、弧長以及該弧的半徑、鋼材厚度錄入其中,工人加工只需要選擇工件的型號即可。另外系統(tǒng)也可通過觸摸屏對系統(tǒng)實現(xiàn)點動調(diào)試功能,保證各部分硬件*。利用屏交互性較好的優(yōu)點在觸摸屏系統(tǒng)做了許多相關的相關報警提示信息。由于所有工件的弧所對應的角度θ及圓R的半徑是已知的,系統(tǒng)根據(jù)此特點通過CPU-226內(nèi)部三角函數(shù)命令計算出弓高H=R-Rcos(θ/2),也就是輥1碰到工件后再下降的位移量,CPU226利用EM235監(jiān)測
位移傳感器的反饋電壓,控制電磁液壓閥,進而控制輥1的下降的位移量,由于輥1的下降速度很慢,所以位移控制的精度較高??紤]TP170已用去PORT0,PORT1用于程序下載調(diào)試比較合適,而用通訊方式控制變頻器增加程序的編寫且快速性可靠性降低,所以電機的轉速控制由EM235輸出模擬電壓送到變頻器的AI1、COM來實現(xiàn)。變頻器的正反方向運行由PLC的DC輸出直接控制。電機的轉速編碼器主要用來測量弧度對應鋼材的長度,在鋼材上工人提前畫好標記弧度起點A、終點B的位置如圖2,在工件隨意放一位置后,輥1下壓到正好接觸鋼材時停止下降,電機正轉,在A點到達輥3的中心點時人工通過輸入按鈕給PLC一個信號,利用S7-200內(nèi)置的高速計數(shù)器開始對轉速編碼器的輸出計數(shù),因為電機的轉速通過齒輪箱減速后動力傳遞給輥2、輥3,輥2、輥3轉速正比與電機的轉速,輥2、輥3的周長固定且已知,弧長已通過TP170告訴PLC,PLC經(jīng)過對轉速編碼器、齒輪箱的換算成實際的脈沖數(shù),所以通過輥2、輥3轉動的圈數(shù)(對應轉速編碼器的脈沖個數(shù))可以知道目前弧AB所在的位置。進而可以控制起壓點,結束點。程序把起壓點放在輥1中心點對準AB中點時刻,把壓的行程H分成多段完成,每壓下一部分,電機正反轉一周,輥1壓一遍弧AB。
程序的控制流程如圖4。主要利用S7-200的順序控制指令來實現(xiàn),順序控制指令的優(yōu)點很明顯,控制方便結構清晰。
圖4自動控制流程
五、問題
1.根據(jù)圖紙計算出來的加工尺寸必須考慮材料的厚度,圖紙上給出的是材料中心的尺寸,實際加工必須考慮厚度,不然會有偏差。
2.編碼器輸出的脈沖信號用屏蔽線連接,但是在變頻器工作時還是受到干擾,脈沖邊沿質(zhì)量變差,導致誤計數(shù),在接線末端加裝小電容濾波得到改善。
3.齒輪箱的慣性問題是在工作過程中必須要考慮的,PLC認為停止條件滿足到變頻器停止輸出齒輪箱真正停止有一小段時間,在調(diào)試中我們反復觀測出一個提前量給PLC解決這個問題。
六、結束
S7-200與TP170在編程調(diào)試過程中充分體現(xiàn)了它的靈活性和可靠性。系統(tǒng)調(diào)試結束后實際運行的效果良好,一致性滿足生產(chǎn)的要求,盡管單次加工的時間比手動時增加,但加工的產(chǎn)品幾乎不需要敲打調(diào)整,總的生產(chǎn)效率大大提高。