1、前言
在科學(xué)技術(shù)日新月異發(fā)展的今天,為滿(mǎn)足人們對(duì)商品包裝多樣化、精美化的需要,對(duì)包裝印刷傳動(dòng)系統(tǒng)的自動(dòng)化要求、位置跟蹤精度要求越來(lái)越高。將微電子技術(shù)、信息處理技術(shù)、新傳感技術(shù)、激光技術(shù)以及新工藝與新材料等應(yīng)用于印刷機(jī)械,實(shí)現(xiàn)智能化、高自動(dòng)化、能化,是現(xiàn)代印刷機(jī)械的發(fā)展方向。
2、包裝印刷機(jī)械現(xiàn)狀
我國(guó)的包裝印刷機(jī)械,特別是凹印生產(chǎn)線起步較晚,基礎(chǔ)比較薄弱。根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),我國(guó)現(xiàn)有的約300臺(tái)煙包凹印生產(chǎn)線,幾乎全部從歐、美.日或澳大利亞等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口。其中絕大部分于上世紀(jì)90年代引入,一般使用八九十年代的技術(shù),有的甚至是六七十年代的技術(shù),設(shè)備具有以下特點(diǎn)。
?。?)設(shè)備的控制電路一般都采用
可編程序控制器(PLC)或計(jì)算機(jī)控制,就這一點(diǎn)來(lái)講。還是比較*的。
(2)傳動(dòng)裝置一般采用直流調(diào)速電機(jī),有些六七十年代的設(shè)備采用的還是滑差調(diào)速電機(jī)。主傳動(dòng)通過(guò)一臺(tái)直流調(diào)速主機(jī)(或一臺(tái)交流調(diào)速主機(jī))驅(qū)動(dòng)一根機(jī)械軸,再通過(guò)這根機(jī)械軸把各色組單元以及模切單元連在一起,同步轉(zhuǎn)動(dòng)。這種機(jī)械通軸結(jié)構(gòu)直至現(xiàn)在仍是卷筒紙凹印機(jī)普遍采用的傳動(dòng)形式。
?。?)套準(zhǔn)裝置一般采用步進(jìn)電機(jī)帶減速器機(jī)構(gòu)(包括差速器、無(wú)級(jí)變速器等)。
?。?)張力控制裝置一般也采用步進(jìn)電機(jī)帶減速器機(jī)構(gòu)。
近年來(lái),電子技術(shù)和微電子技術(shù)以驚人的速度向前發(fā)展,隨之也帶動(dòng)了交流傳動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步。近代交流傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了二十多年,目前正成為電氣傳動(dòng)的主流,一直被直流傳動(dòng)所占據(jù)的眾多領(lǐng)域已被交流傳動(dòng)所占領(lǐng)。
3、機(jī)械通軸結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)
卷筒紙煙包六色凹印機(jī)可以在卷筒紙上印刷1—6種顏色。由于卷筒紙凹版印刷速度快、層次再現(xiàn)豐富、質(zhì)感好,因而得到了廣泛使用。但它對(duì)機(jī)械制造精度要求很高.特別是由于紙張易受溫濕度影響而變形、伸縮,即使套印調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)制造得非常精細(xì),各部分動(dòng)作又非常協(xié)調(diào)準(zhǔn)確,但如果自動(dòng)化程度不高,仍難以避免套印不準(zhǔn),不能保證產(chǎn)品質(zhì)量。國(guó)內(nèi)大部分卷筒紙凹印設(shè)備一般采用機(jī)械通軸結(jié)構(gòu),需要靠人工進(jìn)行套印預(yù)定位,操作復(fù)雜,定位誤差大,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)慢。預(yù)定位不準(zhǔn)導(dǎo)致設(shè)備需要很長(zhǎng)的帶紙運(yùn)行時(shí)間,從而產(chǎn)生許多廢品。
4、交流伺服傳動(dòng)的優(yōu)勢(shì)
為了解決上述問(wèn)題,歐美等國(guó)一些*的印刷機(jī)制造企業(yè)已利用現(xiàn)有的交流伺服傳動(dòng)技術(shù)研制出電子無(wú)軸卷筒紙凹印機(jī)。與傳統(tǒng)的有軸{機(jī)械軸)傳動(dòng)凹印機(jī)相比,電子無(wú)軸卷筒紙凹印機(jī)取消了印刷單元間的機(jī)械通軸結(jié)構(gòu),每一個(gè)印刷單元都采用AC矢量變頻電機(jī)獨(dú)立驅(qū)動(dòng),由電機(jī)直接帶動(dòng)印版滾筒,并調(diào)整印版滾筒的相位來(lái)實(shí)現(xiàn)縱向套準(zhǔn),同時(shí)由一個(gè)步進(jìn)電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)印版滾筒的橫向移動(dòng)從而實(shí)現(xiàn)橫向套準(zhǔn)。這樣的設(shè)計(jì)帶來(lái)了以下幾個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)。
?。?)省掉了許多機(jī)械傳動(dòng)環(huán)節(jié),使因機(jī)械磨損而降低套印精度的可能降至zui低,增加了可靠性.減少了維修保養(yǎng)成本。
?。?)套準(zhǔn)時(shí)間很短,響應(yīng)速度極快。
?。?)提供了*的高精度預(yù)對(duì)版功能,當(dāng)印版滾筒裝入印刷單元后,通過(guò)傳感器來(lái)檢測(cè)印版滾筒上的零位標(biāo)記,驅(qū)動(dòng)馬達(dá)會(huì)自動(dòng)將印版滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)至預(yù)設(shè)零位。設(shè)備通過(guò)電機(jī)空運(yùn)轉(zhuǎn)即可實(shí)現(xiàn)預(yù)套準(zhǔn)操作,不必帶紙運(yùn)行,故預(yù)套準(zhǔn)過(guò)程廢品很少.此外由于無(wú)軸傳動(dòng)系統(tǒng)對(duì)印版滾筒相位的控制精度高,信息交換快,可實(shí)現(xiàn)高精度的高速套準(zhǔn),因此在高速印刷狀態(tài)下仍能獲得比機(jī)械軸凹印機(jī)高得多的套準(zhǔn)精度。
5、改造方案
我公司是紅塔集團(tuán)投資興建的煙包印刷廠,擁有一條從法國(guó)小森——尚邦公司引進(jìn)的NL650型六色凹版連線模切印刷生產(chǎn)線。這臺(tái)印刷機(jī)所采用的技術(shù)基本上體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平,控制電路采用西門(mén)子PLC,套印電路采用尚邦公司的RNP93系統(tǒng)。主傳動(dòng)使用一臺(tái)直流調(diào)速電機(jī)通過(guò)一根機(jī)械軸將動(dòng)力傳到各印刷色組和模切站,各單元的套?。ㄎ恢秒S動(dòng)和補(bǔ)償)采用步進(jìn)電機(jī)加差速器的結(jié)構(gòu),因而無(wú)法避免上述機(jī)械通軸凹印機(jī)的缺點(diǎn)。此外還有以下不足。(1)主電機(jī)采用直流調(diào)速電機(jī),炭刷和換向器的維護(hù)成本高。
?。?)齒輪箱和無(wú)級(jí)變速器不僅是易磨損的零部件,維修成本高,而且不可避免地存在機(jī)械間隙.當(dāng)步進(jìn)電機(jī)根據(jù)套印指令做出的調(diào)整通過(guò)這些機(jī)構(gòu)到達(dá)印版時(shí),會(huì)有所損失,嚴(yán)重時(shí)引起振蕩。
?。?)上述設(shè)備已使用近10年的時(shí)間,許多零部件廠家已不再生產(chǎn),給維修帶來(lái)很大困難。
這些問(wèn)題已經(jīng)影響到公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,本文即想探討采用交流伺服系統(tǒng)來(lái)改造這臺(tái)印刷機(jī)的可能性。
與步進(jìn)電機(jī)相比,交流伺服電機(jī)具有以下明顯的優(yōu)異性能。
?。?)控制精度大大提高。
?。?)低頻特性增強(qiáng)。
?。?)矩頻特性好。
?。?)速度響應(yīng)性能、控制性能(閉環(huán)控制)和過(guò)載能力大大提高。
5.1總體改造方案
?。?)拆除直流調(diào)速主機(jī)和機(jī)械通軸、差速齒輪箱、步進(jìn)電機(jī)等所有主傳動(dòng)和步進(jìn)伺服傳動(dòng)零部件,用7組獨(dú)立的交流伺服電機(jī)單元取代上述部件來(lái)實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)和位置補(bǔ)償功能。這里說(shuō)的7組單元是6個(gè)色組加1套模切單元,如果算上2組張力單元?jiǎng)t應(yīng)該是9組,因此軸數(shù)會(huì)因不同的機(jī)型改造方案而不同。
(2)7組交流伺服電機(jī)單元通過(guò)高精度免維護(hù)減速器(速比為5:1或10:1)直接與印版軸或模切軸相連,把電機(jī)到版軸之間的機(jī)械傳動(dòng)環(huán)節(jié)減至zui少,并實(shí)現(xiàn)7軸獨(dú)立伺服驅(qū)動(dòng)。
5.2具體改造方案
從圖1可以看到,設(shè)備改造前的傳動(dòng)及套印結(jié)構(gòu)是一臺(tái)35kW的直流調(diào)速電機(jī)通過(guò)一根長(zhǎng)軸將6個(gè)印刷單元連接在一起。
印版電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元擬采用力士樂(lè)公司的Ecodrive型智能交流伺服驅(qū)動(dòng)器和配套的MHD高性能交流伺服電動(dòng)機(jī)。其中伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部帶有電流環(huán)、速度環(huán)和位置環(huán)(本次改造不使用位置環(huán)),電機(jī)軸速度和位置檢測(cè)元件是伺服電機(jī)自帶的2500旋轉(zhuǎn)編碼器(4倍頻)。利用伺服驅(qū)動(dòng)器上的第二編碼器接口來(lái)實(shí)現(xiàn)多軸速度跟隨和同步。
實(shí)際上,印刷機(jī)的同步控制包括兩方面的內(nèi)容,一方面是各印版軸轉(zhuǎn)速的同步,另一方面是印刷套印同步控制,即通過(guò)光電掃描器檢測(cè)印刷碼刻線的實(shí)際位置,并與理論位置進(jìn)行比較,輸出脈沖信號(hào)(正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn))給執(zhí)行機(jī)構(gòu)(改造前是步進(jìn)電機(jī))進(jìn)行位置調(diào)整,它構(gòu)成了同步控制的外環(huán)。
采用伺服控制器在速度方式下對(duì)印版電機(jī)進(jìn)行控制.僅能獲得很好的動(dòng)態(tài)特性。但在印刷過(guò)程中,由于各電機(jī)伺服驅(qū)動(dòng)器特性上或多或少存在差異,因而長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中必然有累積誤差,而上述外環(huán)控制就是為了解決這個(gè)問(wèn)題。
內(nèi)部速度環(huán)主管各軸速度的同步,要求有良好的動(dòng)態(tài)性能,各種擾動(dòng)給內(nèi)部速度環(huán)帶來(lái)的誤差可以通過(guò)外環(huán)控制加以彌補(bǔ),外部位置環(huán)保證了穩(wěn)定性和套印精度。
本改造方案保留了原系統(tǒng)中套印控制的信號(hào)檢測(cè)、處理和發(fā)送環(huán)節(jié),只把作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)的步進(jìn)電機(jī)改成交流伺服電機(jī)。因此,如何將以前發(fā)給步進(jìn)電機(jī)的脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)為控制交流伺服電機(jī)的信號(hào)是要研究的一個(gè)主要問(wèn)題?,F(xiàn)在的設(shè)想是通過(guò)調(diào)試原有套印系統(tǒng)的操作參數(shù)(實(shí)際上也是PID參數(shù))以及交流伺服控制器上的PlD參數(shù),來(lái)解決這一問(wèn)題。
5.3套印原理
在多色印刷中,一般采用改變印版滾筒的轉(zhuǎn)動(dòng)角度以達(dá)到調(diào)整印刷位置的目的。
根據(jù)旋轉(zhuǎn)編碼器原理可知,其線數(shù)越多,即印版每轉(zhuǎn)一周所產(chǎn)生的脈沖數(shù)越多,位置精度越高。假定印版周長(zhǎng)為500mm,編碼器的線數(shù)為500線,則500mm對(duì)應(yīng)500個(gè)脈沖,1mm對(duì)應(yīng)1個(gè)脈沖,20mm對(duì)應(yīng)20個(gè)脈沖.
實(shí)際印刷位置的檢測(cè)是通過(guò)光電掃描器把檢測(cè)到的色標(biāo)信號(hào)轉(zhuǎn)化為電脈沖,這些電脈沖與旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生的脈沖串同時(shí)被送到套印系統(tǒng)計(jì)算機(jī)。各色組色標(biāo)之間的距離給定值為20mm,即兩顏色套準(zhǔn)時(shí),兩色標(biāo)之間的距離是20mm,對(duì)應(yīng)于編碼器脈沖數(shù)為20個(gè)脈沖。如圖5所示,色標(biāo)1與色標(biāo)2兩脈沖觸發(fā)時(shí)間段中計(jì)數(shù)為18個(gè)脈沖,如以印色1為基準(zhǔn),則說(shuō)明印色2的印版軸轉(zhuǎn)速太快,為使其速度減慢,糾正位置偏差,應(yīng)使伺服電機(jī)反轉(zhuǎn)相當(dāng)于2個(gè)脈沖的角度;假設(shè)色標(biāo)2與色標(biāo)3兩脈沖觸發(fā)時(shí)間段脈沖數(shù)為23個(gè)脈沖,以印色2為基準(zhǔn),則說(shuō)明印色3的印版軸轉(zhuǎn)速太慢,為使其速度加快,糾正位置偏差,應(yīng)使伺服電機(jī)正轉(zhuǎn)相當(dāng)于3個(gè)脈沖的角度以消除偏差。