一、引言
節(jié)能減排已成為我國的基本國策,水泥行業(yè)企業(yè)也是用電大戶,據(jù)統(tǒng)計在水泥制造成本中,電費成本約占總成本的30%左右。對于一條水泥生產(chǎn)線,其中有25%~30%的電能是用于拖動各種類型風機上,因此對于節(jié)能改造對于水泥企業(yè)降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率有著尤為重要的意義。
安徽某水泥廠經(jīng)過zui終論證及多家對比,選定英威騰攜手合作,對其2500T/D水泥干法旋窯生產(chǎn)線窯尾高溫風機進行變頻改造,從2011年3月運行至今運行良好,無任何因變頻故障導致停產(chǎn)事故。
二、現(xiàn)場工藝及工況介紹
1、高溫風機工藝簡介
高溫風機又叫ID風機,即IDFAN(引風機),指的就是預熱器后面的排風機。根據(jù)布置方式有兩種:一種是在增濕塔之前,另一種是在增濕塔之后。
新型干法窯生產(chǎn)中余熱利用系統(tǒng)高溫風機,一方面用來調整窯內(nèi)氣壓,另一方面回轉窯內(nèi)鍛燒后的高溫熟料出來有廢氣帶灰,通過預熱器對進入窯尾前的生料進行預熱均化,降溫后的余熱廢氣,再通過窯尾高溫風機引出由電收塵器將灰塵進行處理,再將廢氣排掉,有一部氣體被引至生料磨對生料進行預熱,在一些現(xiàn)場因高溫風機入口風溫度較高,如果直接排放造成能源浪費,所以很多現(xiàn)場也在高溫風機入風口加了余熱利用鍋爐,尾氣通過預熱利用后再排放,達到節(jié)能的目的。高溫風機系統(tǒng)工藝圖如下圖1:
圖1
2、工況介紹
英威騰公司對安徽某水泥廠的1條日產(chǎn)2500噸新型干法生產(chǎn)線的高溫風機進行了變頻改造,具體電機參數(shù)如下表1所示:
表1
該高溫風機目前通過液力耦合器來對風機進行調速,整個工藝過程主要是通過
DCS的控制來調節(jié)液力耦合器的速度從而調整風機的風量,達到控制窯內(nèi)負壓。當窯系統(tǒng)工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進行手動調節(jié),運行操作非常不便。
3、改造前存在問題
3.1、設計存在余量
這是因為在設計過程中,很難準確地計算出管網(wǎng)的阻力,并考慮到長期運行過程中可能發(fā)生的各種問題,通??偸前严到y(tǒng)的zui大流量和壓力作為選擇型號的設計值。而設備的型號和系列是有限的,往往在選用不到合適的型號時,只好往大型號上靠。所以電機及風機的裕量選用較大,存在嚴重的大馬拉小車的現(xiàn)象。
3.2、生產(chǎn)采用傳統(tǒng)調液力耦合器調節(jié)方法
?。?)液力耦合器屬于一種機械調速設備。液力耦合器的原理決定了液力耦合器有5-8%的速度損失。同時功率損失變?yōu)闊崃?,使液壓油溫過高。需要大量冷卻水冷卻液壓油。
?。?)在實際運行中油溫高于95℃以上,使冷卻器的水易結垢堵塞,造成故障。
?。?)由于液力耦合器是用液壓油傳遞功率,因此速度控制不穩(wěn)定、功率因數(shù)低、調速精度差。
?。?)液力耦合器整機效率低,功率因數(shù)低,調速精度差,維護量大、成本過高。
3.3、工藝存在的問題
高溫風機由于“塌料”導致的過負荷是由于在旋窯水泥生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中的預熱器管壁上的粉塵粘附到一定厚度時就會坍塌脫落,造成管道內(nèi)粉塵濃度突然增大,阻力增加,負壓升高,使排風機負荷增加。此外,如果垂直煙道或預熱器內(nèi)在清潔皮或有物料塌料時,同樣也會造成氣流波動,使排風管內(nèi)氣流紊亂,造成高溫風機過負荷停機,該現(xiàn)象的頻繁出現(xiàn)對高溫風機電動機造成損壞。在實際使用過程中的“塌料”現(xiàn)象,會不定期的導致電機運行電流在極短的時間內(nèi)超出正常電流的數(shù)倍。
三、系統(tǒng)方案
1、變頻器配置
項目參數(shù)項目參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
變頻器型號 | | 額定容量 | 1700kVA |
額定電壓 | 10KV | 額定電流 | 98A |
2、變頻一次控制原理圖 CHH100系列高壓變頻調速系統(tǒng)圖
變頻器設備接入用戶高壓開關與改造電機之間,變頻調速系統(tǒng)由用戶開關、自動旁路柜、CHH100系列高壓變頻器、高壓電機組成。自動旁路柜是由三個真空接觸器KM1、KM2、KM3和兩個高壓隔離開關QS1、QS2組成。電機以變頻方式運行時,QS1、QS2和KM1、KM2閉合,KM3斷開;電機以工頻方式運行時,KM3閉合,QS1、QS2和KM1、KM2斷開,QS1、QS2用于變頻器維護過程中高壓隔離。自動旁路柜嚴格按照“五防”聯(lián)鎖要求設計,變頻輸出開關KM2和工頻開關KM3互鎖,完夠保證變頻調速系統(tǒng)安全運行。
自動旁路方案優(yōu)點:
(1)根據(jù)系統(tǒng)工藝地要求,能夠快速地進行變頻與工頻的切換,確保系統(tǒng)的安全運行。
?。?)變頻器輸入、輸出設計有隔離刀閘,便于變頻器的維護與檢修。
?。?)操作方便,可以就地操作,也可遠程操作,易于實現(xiàn)自動控制。
四、改造效果
變頻改造后,兩月產(chǎn)量相當?shù)脑路葸M行節(jié)電率計算:
(1)變頻改造前耗電量統(tǒng)計如表2:安徽某水泥有限公司用電報表(未上變頻)
表2(計量時段:9月1日8:00~10月1日8:00)
?。?)變頻改造后耗電量統(tǒng)計如表3:
表3(計量時段:2011年4月)
?。?)改造前后對比結果:
表4:通過比較2011年4月份(上變頻)與2010年10月份(未上變頻)用電量比較,計算節(jié)電量如下表4:
結論:從以上調查數(shù)據(jù)分析,安徽某水泥有限公司2500T/天水泥生產(chǎn)線,改造前與改造后產(chǎn)量相當,每月節(jié)約電費接近10萬元,在很短時間內(nèi)將會收回投資。
五、結束語
水泥高溫風機采用變頻調速后,節(jié)能效果明顯,并帶來了一系列的潛在效益。英威騰高壓變頻器解決了高溫風機由于塌料導致的跳閘,變頻器運行可靠性高,運行良好,得到了用戶和操作員的好評和認可。