企業(yè)化桑蠶選種育種目前仍由人工逐粒進行辨別分檢完成,工作繁瑣,效率低下。隨著人力資源成本的提升,已經(jīng)成為企業(yè)生產(chǎn)過程的瓶頸,制約著企業(yè)規(guī)模的進一步擴大。根據(jù)企業(yè)需求,利用高速線陣圖像傳感器TCD1208AP(高速線陣
圖像傳感器TCD1208AP簡稱CCD)和單片機STC12C5412(單片機STC12C5412簡稱MCU),結(jié)合桑蠶選種要求和其體型特征,開發(fā)了基于CCD的桑蠶選種識別系統(tǒng),應(yīng)用于生產(chǎn)線后,收到了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
1、圖像識別系統(tǒng)基本工作原理
圖像識別系統(tǒng)由CCD傳感器、光學(xué)鏡頭、三色獨立控制照明燈、通信電路、電磁彈剔機構(gòu)、LCD顯示電路及MCU、電源電路等組成,如圖1所示。
光學(xué)鏡頭與CCD構(gòu)成圖像采集電路,其線陣與輸送帶平行。三色獨立控制照明燈為CCD提供所需的恒定一致的光源,其紅、綠、藍三色可分別控制。LCD用于顯示工作狀態(tài)和參數(shù)設(shè)置,STC12C5412AD是系統(tǒng)的核心,不但模擬CCD工作所需的驅(qū)動脈沖,還要對成像數(shù)據(jù)進行分析判斷,按設(shè)定數(shù)據(jù)控制三色照明燈工作,并通過異步串行半雙工RS-485通信線路控制傳送帶的速度與系統(tǒng)的處理能力同步。電磁彈剔機構(gòu)將圖像識別系統(tǒng)認(rèn)為不合格品剔出傳送帶。
由機構(gòu)將預(yù)留蠶種的繭輸入到傳送帶上,通過振動,使蠶繭的軸向與傳送的運動方向一致,排成一列,送至圖像識別系統(tǒng)。
被檢繭通過鏡頭在CCD上成像,MCU按設(shè)定數(shù)據(jù)控制三色照明燈工作并啟動CCD拍攝,經(jīng)CCD內(nèi)部AD轉(zhuǎn)換器對各個感光像素元進行數(shù)字化,并送至相應(yīng)存儲器,供單片機讀取。占用像素元的數(shù)量與體形大小成正比,像素的數(shù)值與亮度成反比。一屏圖像2160像素元,常被三只繭的成像所占用。MCU讀出繭在CCD的成像數(shù)據(jù),選擇其中一個完整的,分析所占像素和亮度值,得出體形數(shù)據(jù)和體色數(shù)據(jù),并與設(shè)定的數(shù)據(jù)相比較,判定是否合格,不合格者則剔出傳送帶。
優(yōu)良的繭體型大、圓潤飽滿、色澤明亮潔白,當(dāng)繭內(nèi)蛹有病或已死掉時,外觀色澤暗淡,有時帶有色斑。首先將繭與劣質(zhì)繭放在CCD進行測量。MCU不斷調(diào)整三色照明燈各色的比例,并讀出相應(yīng)的成像數(shù)據(jù)進行分析比對,經(jīng)LCD(am19264—2)模擬成像。當(dāng)和劣質(zhì)繭的成像亮度值差zui大時,和劣質(zhì)繭的成像亮度值的中值以及所占用的像素數(shù)即是判斷繭合格與否的依據(jù),三色照明燈的值即為設(shè)定值。
2、硬件電路設(shè)計
2.1器件選擇
CCD傳感器采用日本東芝生產(chǎn)的高靈敏度、暗電流小、高速的TCD1208AP。TCD1208AP使用+5V單電源,2160像素元,長寬14μm×14μm,輸入信號有二相CCD時鐘脈沖。一路轉(zhuǎn)移脈沖和一路復(fù)位脈沖,輸出有信號輸出和補償輸出,一行輸出2212像元組成。圖2為TCD1208AP驅(qū)動時序。
單片機選用高性能28PDIP封裝的STC12C5412AD。STC12C5412AD是新型的采用1T流水線/精簡指令集結(jié)構(gòu),兼容MS51系列單片機,工作電壓3.4~5.5V,工作頻率高達35MHz,相當(dāng)于普通MS51系列單片機420MHz.12K的用戶應(yīng)用程序空間和512字節(jié)在片內(nèi)RAM,并支持ISP和IAP編程,特別是內(nèi)部集成了E2PROM、MAX810復(fù)位電路、可編程看門狗電路、四路8bitPWM輸出,8路10bitA/D高速轉(zhuǎn)換電路等實用特色電路,有效提高了新產(chǎn)品的可靠性。
顯示屏選用192x64點陣的蘭背光LCDAM19264。因CCD像元較多,LCD點陣少,通過多屏顯示一幀完成的圖像。該功能僅用于系統(tǒng)調(diào)試。
2.2電路接口設(shè)計
圖3為TCD1208AP驅(qū)動電路。SH為CCD光電荷轉(zhuǎn)移脈沖,其下跳沿即每幅圖像輸出的起始位。CLK1、CLK2為兩相交互脈沖電壓(相位差180°),它們將轉(zhuǎn)換到移位寄存器上光電荷向輸出極傳送。RS為復(fù)位脈沖,清除移位寄存器輸出電荷后所余電荷,為下一次輸出作準(zhǔn)備。OS為CCD的信號輸出,DOS為CCD的補償輸出。
圖4為電磁彈剔控制電路。主要功能是將經(jīng)圖像識別系統(tǒng)確定不符合要求的繭彈出傳送帶。
圖5為紅(R)、綠(G)、藍(B)三色照明電路中的紅燈一路,由PWM_R驅(qū)動。綠、藍由PWM_G、PWM_B驅(qū)動,電路與紅燈控制線路一樣。通過改變脈沖寬度實現(xiàn)亮度的調(diào)整。通過改變?nèi)珶舨煌炼冉M合,實現(xiàn)特定的光色輸出,使CCD靈敏度zui高,提高系統(tǒng)識別的準(zhǔn)確率。
圖6為單片機的接口驅(qū)動電路。LCD連接點陣液晶顯示屏AMl9264,用于設(shè)置控制參數(shù)的顯示和調(diào)試時模擬顯示成像結(jié)果。P1.0、P1.1、P1.2工作在A/D轉(zhuǎn)換模式。按鍵采用分壓式結(jié)構(gòu),按下其中不同的鍵,在KEY端表現(xiàn)為不同的電壓,由單片機內(nèi)部集成的A/D轉(zhuǎn)換電路的P1.0數(shù)字化后進行按鍵功能識別。按鍵用于工作參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)調(diào)試。P1.1和P1.2分別對CCD傳感器輸出信號和補償信號進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,處理后形成模擬圖像,通過LCD模擬顯示,并根據(jù)設(shè)置條件驅(qū)動相應(yīng)電路工作??烧{(diào)電位器P2用于調(diào)整LCD的對比度。
3、軟件系統(tǒng)設(shè)計
單片機控制程序采用KileC51V7.0編寫,全部模塊化結(jié)構(gòu),嵌入了看門狗、軟件濾波等抗干擾措施。系統(tǒng)軟件由主程序、初始化程序、CCD驅(qū)動程序、LCD驅(qū)動程序、體形分析、體色分析和按鍵設(shè)置程序等幾個模塊組成。主程序流程圖如圖7所示。
體形分析、體色分析程序是系統(tǒng)的關(guān)鍵。要完成繭體形分析,需要CCD對縱向圖像采樣7次以上,采樣次數(shù)代表它的直徑,縱向占用像素zui多一幀則代表繭的zui大長度。這一參數(shù)與桑蠶選種生產(chǎn)線傳送帶運行速度和MCU的性能密切相關(guān)。體形分析程序則與光的泄漏、三色照明燈的衰減、繭的個體差異、生產(chǎn)線傳送帶運行速度等相關(guān)。通過在實踐中不斷修改程序,完善功能,協(xié)調(diào)各項參數(shù),zui終達到基本目標(biāo)。
4、結(jié)束語
通過將微處理器與線陣圖像傳感器的有機結(jié)合,對軟件系統(tǒng)的合理設(shè)計,初步實現(xiàn)了桑蠶選種的自動識別,提高了生產(chǎn)效率。經(jīng)實際運行,該項目設(shè)計合理,運行可靠,成本低廉。在22只/秒速度時,識別準(zhǔn)確率高達99%,在25只/秒速度時識別準(zhǔn)確率降為92%。但系統(tǒng)還存在以下兩問題:1)初始化數(shù)據(jù)有很多人為和環(huán)境因素,難以共享,不易推廣;2)識別速度和準(zhǔn)確性還待有識之士,協(xié)助共同解決。