摘要:如今,工廠用電率很高,如何降低廠用電率是有重大意義的事情,國電東勝熱電有限公司通過全面的考察,選用了北京利德華福的高壓變頻器,對全廠四臺引風機進行了變頻改造,投運后節(jié)能效果明顯,本文將對變頻改造及運行中的情況進行討論?!?br />
一、引言
隨著能源問題的日益緊張,火電企業(yè)的經(jīng)濟效益已經(jīng)普遍面臨著巨大的挑戰(zhàn),從降低發(fā)電成本的角度講,降低廠用電率意義重大。原火力發(fā)電廠中引風機等重要輔機,全部靠擋板開度來調(diào)節(jié)風機出力,而這些輔機長期的運行狀態(tài)并不是滿負荷,這就造成了相當大的能耗。拉高了廠用電率和發(fā)電煤耗。通過風機變頻改造,風機擋板在運行中處于全開狀態(tài),zui大限度降低了節(jié)流的損耗,同時變頻啟動降低了電機的啟動電流,減小了對電機本體的傷害。國電東勝熱電有限公司通過全面的考察,選用了北京利德華福的高壓
變頻器,對全廠四臺引風機進行了變頻改造,投運后節(jié)能效果明顯,本文將對變頻改造及運行中的情況進行討論。
二、變頻改造方案
2.1項目概況 東勝熱電廠區(qū)
東勝熱電2330MW機組,每臺機組安裝有兩臺引風機,各為50%容量。并聯(lián)運行方式,通過入口靜葉調(diào)整門調(diào)節(jié)吸風量控制并維持爐膛負壓。由于這些調(diào)節(jié)方法僅僅是改變通道的流通阻力,而驅(qū)動源的輸出功率并沒有改變,節(jié)流損失相當大,浪費了大量電能。.為此,采用變頻調(diào)節(jié)方式對引風系統(tǒng)進行改造,以減少節(jié)流損失。提高系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性。
2.2一次系統(tǒng)改造方案
其引風變頻系統(tǒng)的一次動力系統(tǒng)采用一拖一自動工/變頻切換控制方案,其一次系統(tǒng)圖如下所示。該系統(tǒng)的工頻\變頻回路均采用能夠進行遠程操作的真空斷路器和真空接觸器執(zhí)行部件構(gòu)成。能夠在遠程DCS側(cè)實現(xiàn)變頻故障下的工頻轉(zhuǎn)換和變頻故障修復(fù)后的變頻設(shè)備運行恢復(fù)。
引風一次動力系統(tǒng)圖
該一拖一自動工/變頻切換方案:A、B引風機各采用一套變頻調(diào)速裝置和工變頻自動切換回路。.其中OF表示高壓開關(guān)、TF表示高壓變頻器、M表示電動機;QF1,QF3,M為現(xiàn)場原有設(shè)備。KM2和工頻旁路開關(guān)之間均存在電氣閉鎖和邏輯閉鎖關(guān)系,防止變頻器輸出側(cè)與6KV電源側(cè)短路等嚴重事故。
引風機在工頻和變頻狀態(tài)的切換由工頻開關(guān)柜中高壓開關(guān)QF2(QF4)的位置所決定。引風機變頻運行時,首先檢查分斷QF2(QF4),操作閉合隔離開關(guān)QS11(QS21)、QS12(QS22)、DCS合KM12(KM22)、KM11(KM21)、QF1(QF3),啟動變頻器運行:當引風機采用工頻運行時,首先檢查DCS側(cè)分斷QF1(QF3)、KM12(KM22)、KM119(KM21),操作斷開隔離開關(guān)QS11(QS21)、QS12(QS22);DCS側(cè)操作合QF2(QF4)、QF1(QF3)啟動引風機工頻運行。
2.3DCS邏輯改造方案
對于引風機變頻的改造,同時在原來對引風機控制邏輯的基礎(chǔ)上進行了改造。DCS方面增加變頻畫面,對變頻器進行遠程的啟動、急停,顯示變頻器待機狀態(tài)、運行狀態(tài)、輕故障、重故障、遠程控制、倒閘及接觸器分合狀態(tài)、以及頻率和電流指令和反饋。在變頻模式下,順控起停、事故連鎖、協(xié)調(diào)控制等均作了相應(yīng)修改,以滿足工頻及變頻情況均滿足運行工況。
2.4冷卻方案
變頻器的工作是個整流再到逆變的過程,其中電子功率器件本身要發(fā)熱,會使溫度上升,并威脅設(shè)備本身的安全。要使變頻器正常的運行,冷卻的問題非常重要。經(jīng)過各種方案的對比和研究。zui終選擇了自然風冷的方案,變頻器柜頂引出一總風道,通過柜頂風機將熱空氣不斷排向室外。同時屋內(nèi)安裝兩臺立式空調(diào)冷卻室溫。另一方面,為解決屋內(nèi)負壓問題,在室內(nèi)墻角開了通風孔,并安裝濾網(wǎng)進行防塵。此種方案保證了變頻室室溫保持在30攝氏度以下,功率元件散熱良好,運行一年時間內(nèi)未出現(xiàn)模塊故障情況,但由于室外環(huán)境較差,通風量較大,防塵工作無法做到完善,所以室內(nèi)衛(wèi)生需要經(jīng)常清理。
三、變頻器技術(shù)介紹
3.1變頻器技術(shù)參數(shù)
本次變頻改造選用北京利德華福高壓變頻器HARSVERT-A06/330。
變頻器參數(shù)
型號:HARSVERT-A06/330
出廠編號:09022-O1C/D
輸入電壓:6300V
輸出電壓:6000V
額定電流:330A
額定功率:2800kW
功率因數(shù):0.95
生產(chǎn)廠家:北京利德華福電氣技術(shù)有限公司
電動機參數(shù)
型號:YKK800-8
額定電壓:6000V
額定電流:329A
額定功率:2800kW
功率因數(shù):0.85
額定頻率:50Hz
現(xiàn)場變?yōu)l器安裝圖
該變頻調(diào)速系統(tǒng)有15個功率單元,每5個功率單元串聯(lián)構(gòu)成一相。每個功率單元結(jié)構(gòu)上*一致,可以互換,單元內(nèi)部為交一直一交整流逆變電路。輸入側(cè)為二極管三相全橋構(gòu)成30脈沖整流方式,輸出側(cè)通過lGBT逆變。一次回路中的移相變壓器通過移相疊加能夠消除對網(wǎng)側(cè)的諧波干擾,移相變壓器的副邊繞組分為三組,分別給輸出的A、B、C蘭相模塊供電,模塊輸出PWM波形,多電平串聯(lián)疊加,輸出正弦性很好的波形到電機。
控制器核心由DSP(數(shù)字信號處理器)來實現(xiàn),控制器內(nèi)包括一臺內(nèi)置PLC,用于柜體內(nèi)開關(guān)信號的邏輯處理,控制器與功率單元之間采用光纖通訊,低壓部分與高壓部分*可靠隔離,系統(tǒng)具有安全性,同時具有抗電磁干擾性能。
3.2變頻器具有的優(yōu)點
北京利德華福技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HARSVERT-A高壓變頻器具有以下優(yōu)點:
(1)采用*的拓撲結(jié)構(gòu)與輸入變壓器副邊多級繞組移相整流技術(shù),減少了輸出側(cè)的電流諧波,提高了功率因
數(shù)。解決了對電網(wǎng)的諧波污染。無需增加任何濾波或功率因數(shù)的補償。
(2)電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停車,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,峰值電流和峰值時
間大為減少,可消除對電網(wǎng)和負載的沖擊,避免產(chǎn)生操作過電壓而損傷電機絕緣,延長了電動機和風機、泵的使用壽命.:.同時,變頻器設(shè)置共振點跳轉(zhuǎn)頻率,避免了風機、水泵處于共振點運行的可能性,使風機、水泵工作平穩(wěn),軸承磨損減少,啟動平滑。消除了機械的沖擊力,提高了設(shè)備的使用壽命。
(3)變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,瞬間過流保護(超過200%額定
電流峰值)10us動作,有效過流保護(150%額定電流)3s動作,過載保護(120%額定電流)1min動作,大大加強了對電動機的保護。
(4)采用變頻調(diào)速,實現(xiàn)了擋板、閥門全開,減少了擋板、閥門節(jié)流損失,且能均勻調(diào)速,節(jié)約了大量的電能,具有顯著的節(jié)電效果。
(5)由于電機降低速度運行以及工作在率區(qū),電機的溫升和軸承溫升下降明顯,延長了風機系統(tǒng)的使用
壽命。
(6)低負荷下轉(zhuǎn)速降低,減少了機械部分的磨損和振動,延長了風機大修周期,可節(jié)省大量的檢修費用。
四、改造后運行情況
4.1變頻器運奄予晴況
運行一年多的時間里,變頻器本身沒有出現(xiàn)過的故障,也未出現(xiàn)過誤發(fā)報警情況。單片機、PLC及光纖通訊均運行正常,功率模塊一年內(nèi)未出現(xiàn)過故障。
4.2風機及電機運行情況
改造后風機及電機沒有做更換,電機從OHz啟動后自動升至15Hz,然后根據(jù)指令進行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),沒有了原來工頻啟動時的5一一8倍額定電流的沖擊,很大程度的減小了對6KV廠用系統(tǒng)的沖擊和無功損耗。電機的長期運行并不在滿負荷狀態(tài),而是在30Hz到40Hz之間,運行電流遠小于工頻運行電流,運行電壓也遠小于工頻時的6KV電壓,這將減小電機絕緣的老化,延長電機的壽命。
由于轉(zhuǎn)速的降低。電機和風機軸承的磨損程度也大大降低,導葉在變頻情況基本也變成了零磨損,這使得風機和電機的維護工作量減小,維護周期相應(yīng)變長。節(jié)約了維護費用。
風機運行中出口擋板處于全開狀態(tài),減小了風的阻力損耗,同時延長了擋板的使用壽命,也降低了對擋板的維護成本。電機工作頻率一般在30Hz到40Hz之間,未出現(xiàn)共振以及風道振動過大情況,風機與電機運行情
況良好,同時與工頻運行相比,降低了現(xiàn)場的噪聲污染。
五、節(jié)能效果
風機的變頻改造zui終目的在于節(jié)能降耗,改造后,對兩臺引風機進行了一年的運行觀察。對比改造前后的生產(chǎn)報表,得出以下表格。
節(jié)電率:(84657.5-55479.45)/84657.5=34.47%
節(jié)約電費:1065x0.24=255.6萬元
節(jié)約標煤:1065x10000x0.325/1000-=3461.25噸
SO2減排:3461.25x1.18%x2x0.8(1-90%)=6.53噸(脫硫綜合效率為90%)
備注:a.節(jié)約1KWh電量=節(jié)約325g標煤。
b.1.18%-入爐煤收到基硫份;2一S變成SO2的系數(shù);0.8一煤中硫的轉(zhuǎn)化率。
通過上述表格得出四臺引風機的變頻改造結(jié)果是年節(jié)電約10萬kwH,每度電按0.24元計算,每年大約節(jié)約255.6萬元,而一次性改造的費用為731.07萬元,三年即可收回成本,而變頻器一般使用壽命在10年左右,由此可見,變頻改造的節(jié)能和經(jīng)濟效益是非??捎^的,而且在機組投運之初就進行變頻改造是明智的。
六、結(jié)論
全廠共4臺引風機的變頻改造,是公司的一項重要改造項目,也是機組投運后*次進行變頻改造.,在能源緊張、火電企業(yè)利潤空間逐漸變小的大環(huán)境下,變頻改造有著重要的意義。通過改造后的數(shù)據(jù),可見其經(jīng)濟*,切實節(jié)約了能源、增加了效益。
邁出了變頻改造的*步后,隨后進行了熱網(wǎng)系統(tǒng)五臺熱網(wǎng)循環(huán)泵的變頻改造。既降低了廠用電率,又優(yōu)化了運行工況。
目前,公司正著手于下一步4臺一次風機的變頻改造,變頻技術(shù)將得到進一步的推廣和應(yīng)用。