摘要:目前,
自動化控制系統(tǒng)在全國各水廠應用較為廣泛,本篇主要描述了分布式控制系統(tǒng)(
DCS)在水廠濾池的應用,并通過對控制系統(tǒng)的深入改造,使水廠濾池運行更加穩(wěn)定、可靠,達到濾池全自動控制的要求。
1、工藝概況
玉清水廠是濟南供水集團新建的一座現(xiàn)代化地表水廠,由上海市政設計院設計,日供水能力40萬噸,于2001年7月投產運行,目前擔負著濟南市1/3的供水任務。水廠的原水取自玉清湖水庫,水廠采用混凝、沉淀、過濾、消毒等常規(guī)工藝處理。水廠的配電、自控、儀表、機組、閥門等均采用進口設備,工作性能穩(wěn)定,可靠性較高。
水廠工藝流程如下:
原水通過渾水配水井后進入4座平流沉淀池,經(jīng)136分鐘的絮凝、沉淀后,進入2組(每組包括10格)V型濾池進行過濾,濾后水經(jīng)加氯消毒后,進入清水池,之后經(jīng)輸水泵房進入市區(qū)管網(wǎng)。水廠濾池采用V型均質濾料濾池,濾料厚度1.2米,采用恒水位等速過濾,運行水位1.3米,設計控制調節(jié)幅度0.05米。過濾周期為48小時。反沖洗系統(tǒng)設計兩臺75千瓦反沖水泵和兩臺132千瓦鼓風機,反沖時*行氣沖3-4分鐘,氣沖強度為15升/秒•平方米,再經(jīng)過氣水混沖,約10-15分鐘,zui后單水沖3-4分鐘,強度為4.2升/秒•平方米,同時加入渾水表面掃洗,強度為2.2升/秒•平方米。濾池閥門均采用氣動閥門,反沖洗系統(tǒng)采用電動閥門,動作可靠,調節(jié)方便,使用效果較好。
2、濾池控制系統(tǒng)介紹
為了更好地實現(xiàn)對水廠濾池的自動控制,設計中采用了ABB的DCS控制系統(tǒng),并由ABB公司專業(yè)人員設計施工。濾池控制系統(tǒng)上位圖形軟件采用澳大利亞CIT公司的Citect系統(tǒng)。該系統(tǒng)是專業(yè)軟件,能夠提供更加方便的人機界面。在濾池控制系統(tǒng)中,采用2臺微機分別控制2組濾池,兩臺微機可相互調用、修改各類控制參數(shù)。水廠各控制子站通過以太網(wǎng)互相通訊,在中心控制室配置兩臺服務器,調度人員可通過服務器對全廠設備進行操作和監(jiān)控。操作人員對各工序設備可根據(jù)生產需要選擇控制方式和修改控制參數(shù)。
每格濾池均配置一臺單獨的控制器和通訊模塊,每一個現(xiàn)場參數(shù)配相應的控制模塊,并支持熱插拔。如果某一模塊損壞,可直接進行更換,并不影響其它濾格的運行,使得其維護更為簡便。此類型控制模塊能夠以50毫秒的周期及時掃描數(shù)據(jù),控制器單獨運算,保證了控制系統(tǒng)的及時性要求。水位控制采用PID自動調節(jié)。因為濾池水位控制中,水位的變化較為滯后,普通控制方式會使清水閥門動作變化較大,使單格濾池濾后水量變化頻繁,從而影響濾后水水質,因此采用PID控制方式較好地解決了這類問題。工程人員可靈活調節(jié)PID的參數(shù),以適應清水閥門長期使用后閥門控制器參數(shù)的變化,從而保證了濾池恒水位等速過濾的要求。濾池運行中可人工選擇手動控制或由控制器進行自動控制,并可對過濾時間進行累計,運行周期和水頭損失由微機顯示,反沖過程參數(shù)可由操作人員進行修改。
濾池自動反沖過程是控制系統(tǒng)的關鍵環(huán)節(jié),玉清水廠的濾池反沖系統(tǒng)控制配置有6臺控制器,分別控制反沖系統(tǒng)的12臺閥門、2臺水泵和2臺鼓風機。各濾池的控制器通過MODBUS總線與反沖洗控制器通信鏈接。各濾池根據(jù)其設定的過濾周期和水頭損失等參數(shù)向反沖系統(tǒng)發(fā)出反沖申請,由反沖系統(tǒng)對各濾池的申請進行排隊,以判斷其反沖順序,并判斷反沖系統(tǒng)是否完好,污泥池水位是否允許反沖等條件,然后發(fā)出相應的反沖指令。濾池接到反沖指令后進入自動反沖狀態(tài)。首先關閉進水閥門,之后加強過濾使水位降低到排水位置,打開排水閥門后開啟氣沖閥門,然后開啟一臺鼓風機,按照設定時間進行氣沖,同時微機顯示本格濾池的狀態(tài)和反沖時間。3-4分鐘后,開啟一臺反沖水泵,進入氣水混沖狀態(tài)。10-15分鐘后,停鼓風機,之后關閉濾池氣沖閥門,并開啟進水閥門,濾池進入單水沖和渾水清掃狀態(tài)。3-4分鐘后,濾池關閉水沖閥門,之后停反沖水泵,并開啟排氣閥門進行排氣,1分鐘后濾池關閉排水閥門和排氣閥門,開始下一過濾周期。
本廠濾池程序控制步序原理如下:
3、遇到的問題
在整個反沖過程中,反沖系統(tǒng)都將連續(xù)反復掃描整個反沖系統(tǒng)設備和濾池各閥門狀態(tài)。由于水廠配備的鼓風機不允許閉閥運行,如果反沖洗過程中氣沖閥門出現(xiàn)任何故障都將導致設備問題,甚至損壞,因此該軟件設計中包括部分保護功能。反沖洗過程當中每一步首先判斷各閥門狀態(tài),出現(xiàn)任何設備或信號故障,反沖系統(tǒng)將首先停止運行,以防止出現(xiàn)更大的系統(tǒng)故障。同時,反沖中的濾池將根據(jù)故障現(xiàn)象分別進入停止或運行狀態(tài),微機將顯示故障設備,通知操作人員進行人工處理。但是,當反沖洗開始以后,如果閥門出現(xiàn)故障或現(xiàn)場操作臺突發(fā)故障,則本程序無法及時處理,這將導致嚴重的設備問題,水廠曾多次發(fā)生過鼓風機氣罐爆裂等現(xiàn)象。
原先濾池水位調節(jié)采用人工調節(jié)方式,水位變化幅度較大。人工調節(jié)屬非連續(xù)性調節(jié),濾后水流量變化較大,直接造成濾后水濁度在0.4-1.0NTU之間變化,從而影響了水廠的水質。同時,因為濾池清水閥控制器長期使用后,其參數(shù)也會發(fā)生相應改變,給人工調節(jié)造成困難。
4、解決方法及效果
針對反沖中出現(xiàn)意外設備故障問題,經(jīng)過我們多次論證和研究,決定修改濾池的DCS控制系統(tǒng)軟件。在每格濾池反沖洗過程當中,每一步都增加了對濾池閥門的狀態(tài)連續(xù)監(jiān)測,反復掃描其狀態(tài)是否符合要求,當反沖中的濾池閥門發(fā)生意外故障或控制臺發(fā)生故障時,由控制器首先向反沖洗系統(tǒng)發(fā)出故障信號,反沖洗系統(tǒng)控制器則首先停止反沖過程,將所開機組停止運行,濾池控制器則發(fā)出故障指示,并將本格濾池退出運行,交由人工處理。程序經(jīng)過修改后,使濾池運行的安全性得到大幅度提高。自動反沖系統(tǒng)投入運行的當月,發(fā)生一次因濾池照明線路意外故障造成濾池操作臺突然停電,此時反沖洗正在進行。在以往,需人工停止反沖系統(tǒng),往往因不能及時發(fā)現(xiàn)問題而造成設備損壞。這次由于控制器首先發(fā)出了故障指令,自動停止了反沖過程。經(jīng)檢查,設備沒有造成任何損壞,故障修復后濾池立即投入運行,保證了水廠生產的安全性。
針對水位自動調節(jié)的方式,水廠采用了可靈活調節(jié)參數(shù)的PID控制方式,如果清水閥門控制器參數(shù)發(fā)生變化,只需在微機中由工程人員反復修訂控制參數(shù),zui終使其自動修正閥門參數(shù)的變化,從而保證了濾池恒水位的自動調節(jié)。經(jīng)優(yōu)化后使用,現(xiàn)在水廠濾池*達到自動運行狀態(tài),運行中水位的變化小于0.02米,出水濁度小于0.3NTU,*符合生產要求,部分性能優(yōu)于原設計標準。
5、結束語
隨著供水事業(yè)的快速發(fā)展,自控技術在水廠中的應用越來越廣泛。DCS系統(tǒng)雖然能夠滿足水廠的自控要求,但是每個水廠都應根據(jù)自己的實際情況,制定出符合生產需求的控制方案。自動化的應用不但能大大降低水廠職工的勞動強度,保證出水水質,同時也能提高水廠運行的安全性,避免意外故障對設備造成損壞。