大唐保定熱電廠8、9號鍋爐是由四川東方鍋爐(集團)股份有限公司引進(jìn)美國福斯特·惠勒公司技術(shù)制造的國產(chǎn)DG450/9.81-1型單汽包、自然循環(huán)、半露天布置CFB鍋爐,其控制系統(tǒng)采用上海新華控制工程公司的XDPS—400分散控制系統(tǒng),自2002年11月、2003年4月相繼投產(chǎn)以來,設(shè)備整體運行基本正常。但由于各種原因,原床溫控制系統(tǒng)難以投入運行,現(xiàn)主要依靠運行人員手動調(diào)節(jié)。針對存在的問題,在分析原床溫控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,提出負(fù)荷分段控制的思想,對原床溫控制系統(tǒng)進(jìn)行了新的現(xiàn)場組態(tài)與調(diào)試。運行效果表明,系統(tǒng)改造后不但自動投運率提高,在調(diào)節(jié)精度和快速性方面都有所提高,而且運行更穩(wěn)定,多項經(jīng)濟性指標(biāo)也有所改善。
一、床溫運行特性
CFB鍋爐與煤粉爐在結(jié)構(gòu)和運行特性上差別zui大的就是燃燒系統(tǒng)。但現(xiàn)階段CFB鍋爐的燃燒特性尚未*了解,因此床溫控制水平及自動投運率都很低。鍋爐燃燒控制的難點除了CFB鍋爐的燃燒過程是一個極其復(fù)雜的化學(xué)物理過程外,還有以下3點:(1)多變量、強藕合,當(dāng)負(fù)荷(外擾)或燃料量、返料量、給水量、一次風(fēng)量、二次風(fēng)量、引風(fēng)量等(內(nèi)擾)發(fā)生變化時,蒸汽溫度、蒸汽壓力、爐床溫度、床層差壓、爐頂溫度、汽包水位、爐膛負(fù)壓、煙氣含氧量等均會發(fā)生變化,只是變化程度不同,因此一般按單回路控制方案設(shè)計的控制系統(tǒng)難以實現(xiàn)有效控制;(2)CFB鍋爐是一個大熱慣性系統(tǒng),爐內(nèi)的熱床料很多,熱容量很大,因此調(diào)節(jié)過程存在很大的延遲和慣性;(3)循環(huán)流態(tài)化是正常工作狀態(tài),若偏離這一狀態(tài),燃燒機理就會發(fā)生變化,控制規(guī)律就不再適用,則會表現(xiàn)出嚴(yán)重的非線性同。
床溫是CFB鍋爐需要重點監(jiān)視的主要參數(shù)之一,它直接影響鍋爐能否安全連續(xù)運行,并影響著鍋爐運行中的脫硫效率及NOx的產(chǎn)生量,床溫的高低直接決定了整個鍋爐的熱負(fù)荷和燃燒效果。根據(jù)燃用煤種的不同,床溫一般在850~950℃范圍內(nèi)變化。對于揮發(fā)分較高的煤種,床溫可以適當(dāng)降低;對于揮發(fā)分較低的煤種,床溫可以適當(dāng)升高。一般床溫控制在850℃左右,此溫度是實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫的*溫度,同時NOx的產(chǎn)生量也比較小,這樣,就能在保證較高燃燒效率的同時,降低煙氣污染物的排放量。床溫過低或過高對于CFB鍋爐的安全連續(xù)運行都是不利的。床溫過低時,鍋爐效率下降,鍋爐運行不穩(wěn)定容易滅火,脫硫效果下降,降低傳熱系數(shù),嚴(yán)重時會使大量末燃燒的煤顆粒聚集在尾部煙道發(fā)生二次燃燒,密相區(qū)燃燒分額不夠會使床溫偏高而主汽溫度降低;床溫過高時,爐內(nèi)脫硫效率下降,NOx產(chǎn)生量大大增加,CFB鍋爐無法循環(huán)流化燃燒,損壞風(fēng)帽,易造成爐膛料床結(jié)焦而導(dǎo)致停爐。可見控制床溫相對穩(wěn)定是十分必要的。
然而運行中存在的各種擾動,如負(fù)荷升降、煤質(zhì)變化、給煤量和風(fēng)量變化、排渣不暢等都會造成床溫變化,故需運行人員根據(jù)床溫調(diào)節(jié)規(guī)律進(jìn)行正確判斷并調(diào)整。影響床溫的可調(diào)因素包括給煤量、一次風(fēng)量、二次風(fēng)量、爐底排渣量等,但zui重要的是給煤量和一次風(fēng)量。在實際運行中,運行人員主要通過調(diào)節(jié)給煤量調(diào)節(jié)負(fù)荷,而通過調(diào)節(jié)經(jīng)過布風(fēng)板流化風(fēng)量的大小調(diào)節(jié)床溫。
二、床溫控制系統(tǒng)
2.1原床溫控制系統(tǒng)
原床溫控制系統(tǒng)采用單回路系統(tǒng),床溫偏差為主控信號,被控量是進(jìn)入爐膛底部的一次風(fēng)量。由于各種原因,該系統(tǒng)投入運行后效果不明顯,床溫波動較大,難以達(dá)到穩(wěn)定,經(jīng)常要切手動,原設(shè)計思想未能得到很好體現(xiàn)。分析原因如下:(1)僅通過調(diào)節(jié)進(jìn)入爐膛底部的一次風(fēng)量調(diào)節(jié)床溫,調(diào)節(jié)手法單一,當(dāng)爐膛底部的一次風(fēng)門滿開度時,原床溫控制系統(tǒng)無法再調(diào)節(jié),只能手動進(jìn)行微量調(diào)煤;(2)只有床溫偏差為控制信號,在燃燒工況發(fā)生變化時,不能及時有效地反映床溫的變化;(3)由于系統(tǒng)存在較大的延遲和慣性,原單回路控制的設(shè)計存在調(diào)節(jié)速度慢、動態(tài)偏差大的缺點。
2.2改造后床溫控制系統(tǒng)
2.2.1改造的總體方案
改造后的床溫控制系統(tǒng)總體采用負(fù)荷分段控制:低負(fù)荷時采用一次風(fēng)控制;中、高負(fù)荷時需考慮執(zhí)行機構(gòu)的調(diào)節(jié)裕量,故當(dāng)一次風(fēng)門開度達(dá)到zui大后,若床溫仍未穩(wěn)定,則考慮用給煤量脈動快速調(diào)節(jié),若還未達(dá)到預(yù)期效果就報警,zui后切到手動調(diào)節(jié)。根據(jù)運行人員的經(jīng)驗,整個CFB鍋爐的燃燒過程按不同負(fù)荷可分為3個階段:低負(fù)荷階段(7OMW以下)、中負(fù)荷階段(70~9OMW)、高負(fù)荷階段(9OMW以上)。對應(yīng)不同負(fù)荷分段,床溫設(shè)定值的變化范圍為790~850℃、850~900℃、900~922℃。實際設(shè)計時,應(yīng)把各段范圍折中計算出床溫的設(shè)定值,把浮動范圍定為死區(qū)值。以低負(fù)荷階段為例:820℃為床溫設(shè)定值,死區(qū)值為-30~30℃記。由于上二次風(fēng)自動調(diào)節(jié)煙氣含氧量,因此在不同負(fù)荷下考慮固定下二次風(fēng)門開度(低負(fù)荷:50%;中負(fù)荷:80%;高負(fù)荷:)。
為便于實現(xiàn),不同負(fù)荷分段下可采用統(tǒng)一的控制器,只是引入偏差時,根據(jù)不同的分段,偏差乘以不同的比例系數(shù)。不同負(fù)荷下床溫設(shè)定值應(yīng)不同,因此需要對床溫的設(shè)定值進(jìn)行修正(利用原系統(tǒng)中現(xiàn)有的模塊進(jìn)行折線的擬合,使得不同負(fù)荷分段下有相應(yīng)的床溫設(shè)定值。床溫設(shè)定值的大小是根據(jù)運行人員多年實際調(diào)節(jié)經(jīng)驗總結(jié)得到的),以滿足控制的要求。本方案采用的是主汽流量信號對床溫進(jìn)行修正,低負(fù)荷時床溫設(shè)置得較低,以保證穩(wěn)燃;中、高負(fù)荷時床溫設(shè)置得較高,以提高循環(huán)倍率,提高機組效率。
總體上,若床溫偏差小于一定的范圍,控制系統(tǒng)不工作;若床溫偏差超出設(shè)定范圍,控制系統(tǒng)開始工作,調(diào)節(jié)幅度可依據(jù)床溫偏差和床溫變化率的大小來確定。
2.2.2改造的具體方案
?。?)先通過調(diào)節(jié)進(jìn)人爐膛底部的一次風(fēng)量調(diào)節(jié)床溫,當(dāng)一次風(fēng)門滿開度沒有調(diào)節(jié)裕量時,引入給煤量的脈動調(diào)節(jié)。若一次風(fēng)門尚有調(diào)節(jié)裕量,則給煤量由原鍋爐負(fù)荷調(diào)節(jié)子系統(tǒng)控制,即給煤量用于調(diào)節(jié)負(fù)荷。
(2)一次風(fēng)和給煤量調(diào)節(jié)子系統(tǒng)都引入床溫變化率,作為速度反饋量。其原因在于當(dāng)燃燒工況發(fā)生改變時,床溫變化率比床溫偏差更能及時有效地反映床溫的變化,并能加快調(diào)節(jié)速度,減小動態(tài)偏差。通過對遲延時間的調(diào)整,可加大或減小速度反饋的強弱。現(xiàn)場床溫變化率較小,所以微分作用的介入不會造成執(zhí)行機構(gòu)的頻繁動作,對附著在床溫檢測信號上的高頻干擾信號增加了濾波功能,進(jìn)一步提高執(zhí)行機構(gòu)在調(diào)節(jié)過程中的穩(wěn)定性。
(3)在一次風(fēng)調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上,給煤量脈動調(diào)節(jié)子系統(tǒng)采用串級加前饋控制,系統(tǒng)穩(wěn)定性提高。改造后的系統(tǒng)如圖1所示。
三、系統(tǒng)仿真試驗
3.1一次風(fēng)門有調(diào)節(jié)裕量的情況
用一次風(fēng)調(diào)節(jié)時,數(shù)學(xué)模型為
因為現(xiàn)場的風(fēng)量測量存在較大誤差,所以不采用風(fēng)量反饋。床溫偏差為主控信號,床溫變化率是引入的速度反饋量,被近代對象是一次風(fēng)機,被控量是一次風(fēng)機的風(fēng)門開度。
?。?)階躍響應(yīng)。改造前、后的系統(tǒng)對幅值為10的階躍響應(yīng)信真曲線如圖2所示。由圖2可見,系統(tǒng)改造后超調(diào)量減小1.17%,上升時間縮短305s,峰值時間縮短615s,調(diào)節(jié)時間縮短350s,控制速度加快。
?。?)抗擾性試驗。在300s時,對系統(tǒng)加幅值為10的階躍擾動,其信真結(jié)果如圖3所示。由圖3可見,系統(tǒng)改選后超調(diào)量減小0.5%,上升時間縮短455s,峰值時間縮短570s,調(diào)節(jié)時間縮短420s。而改造前的系統(tǒng)調(diào)節(jié)時間較長,超調(diào)量較大,影響了控制的精度和速度。
(3)魯棒性試驗。數(shù)學(xué)模型變?yōu)橛糜跈z驗控制系統(tǒng)的魯棒性,其仿真結(jié)果如圖4所示。由圖4可見,系統(tǒng)改造后超調(diào)量減小1.54%,上升時間縮短370s,峰值時間縮短450s,調(diào)節(jié)時間縮短380s。在精度和快速性方面均能滿足要求。
3.2一次風(fēng)門沒有調(diào)節(jié)裕量的情況
一次風(fēng)門沒有調(diào)節(jié)裕量時,可引入給煤量脈動快速調(diào)節(jié)。床溫偏差仍為主控信號,床溫變化率仍為引入的速度反饋量,給煤量、汽包壓力、主汽流量三者組成的熱量信號為前饋信號,用以消除煤質(zhì)變化帶來的內(nèi)擾。被近代對象是給煤機,被控量是進(jìn)入爐膛的總給煤量(低負(fù)荷時4臺給煤機;中、高負(fù)荷時6臺給煤機同時工作,則控制信號引至6臺給煤機),總之要使進(jìn)入爐膛的總給煤量達(dá)到要求。
對系統(tǒng)加幅值為10的階躍定值擾動,其階躍響應(yīng)住址曲線如圖5所示。由圖5可見,引入給煤量脈動調(diào)節(jié)后超調(diào)量減小0.26%,上升時間縮短180s,峰值時間縮短130s,調(diào)節(jié)時間縮短188s,不但控制精度提高,而且控制的速度加快。
四、現(xiàn)場支行結(jié)果分析
根據(jù)改造前、后系統(tǒng)仿真試驗的結(jié)果,在原床溫控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行新的現(xiàn)場組態(tài),并在穩(wěn)定工況和變工況下進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試(如圖6所示)。改造后的系統(tǒng)連續(xù)運行近4個月,對比改造前、后的各項數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)不但系統(tǒng)運行更穩(wěn)定,而且在調(diào)節(jié)的精度和快速性方面都有所提高,多項經(jīng)濟性指標(biāo)也有所改善:即使煤質(zhì)變化較大,床溫仍控制得較好,爐內(nèi)燃燒狀況良好,燃燒充分,排渣量減少,因此原來冷渣器常堵的情況有很大改善;給水壓力有所提高,其波動范圍小于0.01Mpa,相當(dāng)于給水溫度提高2℃,折合煤耗下降0.3g/(kw.h);對床溫的設(shè)定值修正后,使系統(tǒng)的靜態(tài)工作點隨負(fù)荷變化而變化,當(dāng)出現(xiàn)擾動時調(diào)節(jié)機構(gòu)不頻繁動作,在較小的變化范圍內(nèi)就能滿足調(diào)節(jié)需求,因此調(diào)節(jié)機構(gòu)的磨損減小,延長了調(diào)節(jié)機構(gòu)的使用壽命,耗電量減少,節(jié)約了發(fā)電成本,提高了經(jīng)濟效益;改造前由于頻繁的手動操作,容易造成運行人員的疲勞和麻痹,一旦調(diào)整不當(dāng),就會造成床溫的大幅度變化,不利于系統(tǒng)的安全運行,改造后系統(tǒng)的自動投運率提高,運行人員的勞動強度減小,系統(tǒng)的穩(wěn)定性提高,而且節(jié)約了人力資源。
五、結(jié)語
一次風(fēng)和給煤量調(diào)節(jié)子系統(tǒng)中床溫變化率的引入,給煤量調(diào)節(jié)子系統(tǒng)中串級控制的設(shè)計、前饋信號的引入,床溫廟宇值的修正等方案在改善系統(tǒng)的動態(tài)品質(zhì)、提高抗*力及對模型改變時的魯棒性等方面均比系統(tǒng)改選前要*,在實際應(yīng)用中有一定的參考價值。在長期運行中,鍋爐本體特性會發(fā)生變化,因此,設(shè)計的控制器參數(shù)需進(jìn)一步優(yōu)化,以滿足控制要求,提高經(jīng)濟性。