1.概述
大壩發(fā)電廠#3、#4機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的引進(jìn)型汽輪機(jī)組,型號(hào)為:N300-16.7/538/538亞臨界一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機(jī)。調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用上海新華電站控制工程有限公司引進(jìn)美國(guó)西屋公司技術(shù)生產(chǎn)的DEH數(shù)字式電液控制系統(tǒng)。
2.大壩發(fā)電廠#3、#4機(jī)組EH系統(tǒng)目前存在的問題
自1997年#3、#4機(jī)組投產(chǎn)以來,EH系統(tǒng)突出問題反映為#1-#6高壓調(diào)節(jié)汽門(以下簡(jiǎn)稱高調(diào)門)油動(dòng)機(jī)缸體溫度過高。由此產(chǎn)生的后果是:1)造成油缸上部密封圈損壞,油缸漏油,從而使油動(dòng)機(jī)的檢修周期大大縮短,檢修費(fèi)用大大增加,對(duì)機(jī)組的安全性、設(shè)備檢修的經(jīng)濟(jì)性造成了重大的影響。2)大壩發(fā)電廠#3、#4機(jī)組EH系統(tǒng)使用美國(guó)AKZO公司生產(chǎn)的合成磷酸脂高壓抗燃油(油壓>11Mpa),高調(diào)門油動(dòng)機(jī)均為單側(cè)進(jìn)油式油動(dòng)機(jī),正常運(yùn)行時(shí)油溫在40~55℃之間,油缸上部回油流動(dòng)緩慢。因缸體溫度過高致使油缸上部抗燃油在此高溫下燒結(jié)集碳,使EH油系統(tǒng)中顆粒雜質(zhì)增加,造成控制系統(tǒng)核心部件電液伺服閥頻繁堵塞,使調(diào)門擺動(dòng)或拒動(dòng),對(duì)機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行造成了極大的威脅。
3.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及改進(jìn)思路
3.1.表一是改造前#3機(jī)高調(diào)門油動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行中油缸各點(diǎn)的溫度。
圖1:油動(dòng)機(jī)示意圖及測(cè)量位置
通過上表可以看出:在機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下,高調(diào)門油缸缸體溫度已經(jīng)很高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常運(yùn)行時(shí)油溫,致使其內(nèi)部流動(dòng)緩慢的EH抗燃油燒結(jié)集碳,形成較大的雜質(zhì)顆粒,進(jìn)入系統(tǒng),堵塞伺服閥,造成負(fù)荷波動(dòng),影響機(jī)組安全;同時(shí)缸體溫度過高,致使活塞桿軸向密封圈老化失效,造成抗燃油泄漏。油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)如下圖2:
3.2.改進(jìn)思路
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查以及我們與使用同類型油動(dòng)機(jī)的其他電廠及時(shí),發(fā)現(xiàn)該問題普遍存在于全國(guó)多家電廠,較為嚴(yán)重的甚至因油缸漏油造成機(jī)組停用。可見,該問題已成為嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的、普遍存在的重大難題。通過分析我們發(fā)現(xiàn):
1)造成油缸缸體溫度過高的主要原因是油動(dòng)機(jī)安裝位置距離高調(diào)門殼體較近,殼體以熱傳導(dǎo)通過高調(diào)門座架及與油動(dòng)機(jī)相連的支架和熱輻射的方式將熱量傳遞給油動(dòng)機(jī),造成油動(dòng)機(jī)缸體溫度過高;具體位置見圖3。
2)我廠使用的高調(diào)門油動(dòng)機(jī)為單側(cè)進(jìn)油式油動(dòng)機(jī),其結(jié)構(gòu)如圖2所示:油動(dòng)機(jī)活塞下部作用高壓油,活塞上部通回油。正常運(yùn)行時(shí),通過高壓油作用在活塞下部使油動(dòng)機(jī)經(jīng)杠桿帶動(dòng)調(diào)門向上開啟;關(guān)閉時(shí)通過泄放油缸下部壓力油使調(diào)門上部彈簧關(guān)閉調(diào)門。為避免調(diào)門關(guān)閉時(shí)回油管路過載,部分壓力油回至油動(dòng)機(jī)活塞上部。因此,油動(dòng)機(jī)活塞上部油液流動(dòng)緩慢,當(dāng)缸體溫度升高時(shí),此處油液容易燒結(jié)集碳,形成大的雜質(zhì)顆粒,堵塞伺服閥。
通過分析我們可以看出:消除調(diào)門殼體的熱傳導(dǎo)和熱輻射,有效地降低油動(dòng)機(jī)缸體溫度及加快活塞上部油液流動(dòng)是我們解決問題的關(guān)鍵。
4.具體方案
1)針對(duì)高調(diào)門殼體通過熱傳導(dǎo)使油動(dòng)機(jī)缸體溫度過高這一問題,我們通過在油動(dòng)機(jī)上端蓋加裝冷卻水套加以解決。具體位置如圖4所示。冷卻水套及所用冷卻水管均為不銹鋼材質(zhì),冷卻水源為凝結(jié)水。凝結(jié)水水質(zhì)較好且壓力較高,又采用不銹鋼材料,就防止了雜物堵塞冷卻水管,加快了水流速度,提高了冷卻效率,且冷卻水套材質(zhì)較厚,進(jìn)出水接頭均采用"O"型橡膠密封圈密封,有效地防止了冷卻水泄露。通過冷卻水套中冷卻水的循環(huán),消除了高調(diào)門殼體通過熱傳導(dǎo)傳遞給油動(dòng)機(jī)的熱量。
2)冷卻水套安裝在此位置,首先使調(diào)門殼體通過熱傳導(dǎo)傳遞給油缸的熱量直接被帶走,避免了缸體溫度升高;其次,水套直接作用在油動(dòng)機(jī)上端蓋處,降低了上端蓋內(nèi)銅襯套與活塞桿密封圈處溫度,防止了密封圈老化失效,抗燃油泄漏;再次,由于安裝位置空間有限,油動(dòng)機(jī)支架可用面積較小,若將水套安裝在支架上,既不便于安裝,又降低了支架剛性;zui后,冷卻水套還與聯(lián)接油動(dòng)機(jī)與殼體的支架相接觸,降低了支架溫度,減少了熱量傳遞。冷卻水套安裝位置及結(jié)構(gòu)見圖4、圖5。
圖4油動(dòng)機(jī)加裝冷卻水套后示意圖
圖5冷卻水套俯向剖視圖
3)針對(duì)活塞上部油液流動(dòng)緩慢,而高調(diào)門殼體通過熱輻射的方式向油動(dòng)機(jī)傳遞熱量,致使油動(dòng)機(jī)活塞上部油液容易燒結(jié)集碳這一問題,我們?cè)谟蛣?dòng)機(jī)活塞桿下端部加工一孔道,并在孔道上安裝一個(gè)Φ0.6mm的節(jié)流孔,這樣,活塞下部壓力油經(jīng)節(jié)流孔進(jìn)入活塞上部,加快了活塞上部油液的流動(dòng),通過油液自身的流動(dòng),降低了油液溫度,防止了因油液流動(dòng)緩慢造成燒結(jié)集碳,形成雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng);此節(jié)流孔的安裝,既使壓力油能進(jìn)入活塞上部,帶動(dòng)油液流動(dòng);又避免了因孔徑過大使壓力油泄去而使系統(tǒng)油壓波動(dòng)的問題。節(jié)流孔流量計(jì)算公式如下:活塞處的節(jié)流孔d=0.6mm,壓力P≈14MPa,油的密度ρ=1020Kg/m3,取流量系數(shù)Cd=0.62,根據(jù)小孔流量公式[1]Q=Cdπd2/4(2×P/ρ)1/2代入數(shù)值計(jì)算單臺(tái)油動(dòng)機(jī)泄漏量:
Q=0.62×π×(0.6×103)2×(2×140×103)1/2
=1.75×10-7×166
=2.9×10-5(m3/s)
=1.75l/min
六臺(tái)油動(dòng)機(jī)泄漏總量:1.75×6=10.5l/min遠(yuǎn)小于EH油泵排量,所以此節(jié)流孔對(duì)系統(tǒng)壓力、流量無影響。
改造后的油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖6:
圖6改進(jìn)后油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
5.效果檢查
2003年9月,我們利用#3機(jī)組大修的時(shí)間采用上述方案對(duì)#3機(jī)高調(diào)門油動(dòng)機(jī)進(jìn)行了改造,并對(duì)改造后效果進(jìn)行了跟蹤檢測(cè):溫度測(cè)量數(shù)據(jù)如表二所示。(具體測(cè)量位置見圖4)
改造后#3機(jī)高調(diào)門油缸溫度測(cè)量記錄(單位:℃Mpa)表二
表三是改造后機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),高調(diào)門油動(dòng)機(jī)及支架各點(diǎn)溫度每月測(cè)量數(shù)據(jù)(測(cè)量位置如圖四所示):
時(shí)間:2003年9月——2004年2月
#3機(jī)高調(diào)門油缸改造后溫度測(cè)量記錄(單位:℃Mpa)表三
機(jī)組狀態(tài):300MW冷卻水溫:37-42℃冷卻水壓力:1.1Mpa
通過油動(dòng)機(jī)改造后實(shí)地測(cè)量各點(diǎn)溫度,我們可以發(fā)現(xiàn):各點(diǎn)溫度均有大幅度下降,支架溫度下降至80℃以下,缸體溫度降至70℃以下,可見,我們的改造取得了顯著的效果。
6.結(jié)束語(yǔ)
本次油動(dòng)機(jī)加裝冷卻水方案,為國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組中應(yīng)用。通過本次改造,提高了機(jī)組的安全性、穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了設(shè)備檢修周期,減少了檢修費(fèi)用開支,并為國(guó)內(nèi)其他同類型設(shè)備的改造提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。本次改造得到上海新華電站控制工程有限公司的大力配合和支持,在此深表感謝!
[參考文獻(xiàn)]
[1]劉志昌主編.工程流體力學(xué).天津科學(xué)技術(shù)出版社.1996年9月