一、引言
自來水廠對原水的殺菌消毒廣泛地采用加氯的方法進行,出廠水余氯是水質的一個主要指標,余氯太低不能很好地起到消毒作用,太高不僅將造成生產成本的提高,而且還會產生不利的負作用。后加氯的作用是在濾后水中加氯,以保證出廠水余氯值控制在規(guī)定的范圍內。后加氯控制的穩(wěn)定、準確與否,將直接影響出廠水和管網末梢水余氯的高低,關系到廣大用戶的身體健康。但是因為系統存在較大的慣性和滯后問題,以及各種復雜的耗氯擾動因素的影響,采用單回路反饋控制系統不能按要求獲得穩(wěn)定的控制,因此構成一個具有良好控制品質的自動控制系統,是出廠水余氯穩(wěn)定的重要措施。由于串級控制系統利用副控回路動作速度快、抑制擾動能力強等多方面特點,用于抑制控制系統的擾動、克服對象的純滯后、減少對象的非線性影響,所以根據生產工藝要求和現場具體情況,投氯系統采用了比值控制系統和串級比值控制系統。
二、系統設備儀表
系統由上位機、SattCon35 PLC、OP45(SattCon05 PLC)操作顯示盤、0—3000m3/h KROHNE電磁流量計、0—1mg/l ALLDOS余氯檢測儀、0—10kg/h ALLDOS真空加氯機、水射器、電磁閥和壓力控制器等組成。上位機可進行設備狀態(tài)、工藝流程、儀表實時數據顯示、參數設定、報警以及實施控制等功能。SattCon35 PLC為模塊化結構,一個機架可插入16個I/O模塊,可擴展為三個機架,經由SattBus總線與上位機通信?,F場的OP45為帶液晶顯示板的微型PLC,可對設備進行控制操作和顯示設備的運行狀態(tài)等,通過COMLI通信協議與SattCon35 PLC進行通信。系統總體如圖1所示。
三、控制原理
該投氯系統利用PLC有三種方式實施控制,即比值控制、串級控制和固定調節(jié)閥開度控制。控制模式的轉換通過上位機實現。
1、控制過程
當原水泵起動后,流量計檢測到濾后水的流量由0m3/h開始增加,水射器前的電磁閥打開,在清水管內的壓力達到工作值時,由壓力控制器將觸點信號送到PLC,PLC產生輸出,控制加氯機內的調節(jié)閥打開,并調節(jié)到控制要求的開度,通過水射器,將氯水投加到濾后水管道中。
當原水泵停泵后,原水流量低于一定值時,加氯機調節(jié)閥及電磁閥關閉,加氯機停止工作。
2、比值控制
此方式是根據輸送的濾后水流量的大小,按設定的比值控制氯氣的投加量,也既控制投加的氯氣量與濾后水量為給定的比值關系,比值參數可隨實際情況通過上位機進行修改,以滿足生產要求。比值控制原理如圖2。其中,三點控制器是用于將模擬量轉換為開關量輸出要求的場合,其原理為模擬量輸入與一個位置反饋信號比較,偏差經過控制算法,決定通過PLC數字量模塊輸出的是“開”還是“關”信號,或者保持原來的狀態(tài)不變,輸出開關量控制信號的改變可以在PLC的一個掃描周期內完成。R / I的作用是利用調節(jié)閥上的電位器,將調節(jié)閥的位置信號(閥的開度)轉換為4—20mA電流信號,送到PLC。從圖可以看出,比值器的輸出是調節(jié)器的給定輸入,因流量是變化的,所以系統是一個隨動系統,調節(jié)器可以快速地隨動于主動量,不管是主動量流量變化還是從動量閥開度受擾動而變化,總是能通過調節(jié)控制閥的開啟度來保持設定的加氯比值,以達到氯氣投加穩(wěn)定控制的目的。
3、串級比值控制
比值控制雖然結構簡單,但是它也有應用的局限性,比如溫度變化或濾后水水質波動大時,對余氯的穩(wěn)定控制能力就有影響,而且究竟比值設定值合不合理,只有靠操作人員憑經驗去調節(jié),采用串級控制就能較好地解決這個問題。本系統如圖3所示,它由流量計、余氯檢測儀、調節(jié)閥和PLC等組成。串級控制系統采用兩級調節(jié)器,這兩級調節(jié)器串接在一起,新增加的調節(jié)器為主調節(jié)器,比值控制環(huán)內的調節(jié)器為副調節(jié)器,副控制環(huán)是串在主控制環(huán)之中,用余氯調節(jié)器(主調節(jié)器)的輸出作為比值器的輸入設定值,比值器的輸出作為位置調節(jié)器(副調節(jié)器)的輸入設定值,位置調節(jié)器的輸出值作為三點控制器的輸入值,通過三點控制器輸出“開”或“關”的數字量信號,控制加氯機調節(jié)閥的開度,利用在線余氯檢測儀不斷將水中的余氯值反饋到主調節(jié)器的輸入端,與余氯給定值進行比較,通過它們的協調工作,使被控量余氯準確地保持為給定值。對流量波動等擾動因素的影響由副控回路迅速地調節(jié),而水的耗氯量等擾動因素的影響則由主控回路調節(jié),具有很好的對負荷變化的適應能力。主控回路具有“細調”作用,副控回路具有“粗調”作用,而兩者相互配合,使控制質量高于比值控制系統。系統除了能克服落在主,副環(huán)內的擾動外,還提高了系統的工作頻率,加快過渡過程。
4、固定調節(jié)閥開度控制
在上位機或OP45操作盤上,通過輸入加氯機調節(jié)閥的開啟度百分數,即可控制加氯機按照設定的開度值進行加氯運行。
四、調節(jié)器選型
因為生產工藝對余氯的穩(wěn)定性要求較高,不希望被控量余氯有殘余偏差,因此,為減小穩(wěn)態(tài)誤差,主控調節(jié)器應該具有積分作用,采用比例積分(PI)調節(jié)器。對于副控調節(jié)器,作為串級系統的副環(huán)時,為了克服進入副控回路干擾的影響,保證副變量也達到一定的控制質量要求,以便能夠改善整個調節(jié)系統的品質,而且當它單獨作為比值控制系統使用時,希望有好的動態(tài)性能,所以選用PI調節(jié)器。
五、串級比值系統的運行
1、控制系統的投運步驟
按照先投副環(huán)后投主環(huán)的步驟進行投運過程。
(1)對整個系統的硬件部分既外部接線、電器設備、儀表和工藝設備的狀態(tài)進行檢查,做好投運前必要的準備工作,另外,盡可能在保證工藝等外部條件相對穩(wěn)定的狀況下進行,以減少不必要的干擾影響。
(2)在上位機上,將各調節(jié)器轉換為手動遙控模式,斷開串級控制選擇軟開關。
(3)為比值控制環(huán)設定合適的輸入給定值,并將現場的加氯機、電磁閥等由就地手動控制切換為遙控模式,之后,投入比值系統運行。
(4)在被控量穩(wěn)定后,將比值環(huán)內調節(jié)器的TI置于zui大值,P置于經驗值,按下串級控制軟開關,調整主調節(jié)器的輸出值,直到比值回路輸入偏差接近為零。
(5)將比值系統轉為自動模式,改變主調節(jié)器的輸出,使被控量穩(wěn)定。
(6)將主調節(jié)器的P置于經驗值,TI置zui大值。觀察調整系統運行情況,當輸入偏差接近于零被控量穩(wěn)定時,切換主調節(jié)器狀態(tài)為自動。
2、調節(jié)器參數整定
串級系統副環(huán)的對象慣性小,工作頻率高,而主環(huán)慣性大,工作頻率低。為了提高系統的控制性能,以免頻率相近時發(fā)生主控回路和副控回路之間共振和干擾現象,造成破壞它們的協調工作,主、副環(huán)的工作頻率比值應選取適當,相差三倍以上。副回路的工作頻率高一點可以使副回路靈敏些、控制作用快一點。主調節(jié)器的放大系數可適當大些,有利于提高系統抑制一次擾動的能力。
串級比值控制系統有主、副環(huán)兩個回路,而且副控回路為比值控制回路,因此,調節(jié)器參數的整定比單回路系統要復雜,但其實質是相同的,通過改變兩調節(jié)器的P、TI參數,來改善系統的靜、動態(tài)特性,從而獲得*的控制過程。主回路是一個定值系統,其控制質量要求較高。副回路是一個隨動系統,不僅要能準確快速地跟隨主調節(jié)器的輸出變化,而且在它單獨運行時又要保證良好的控制效果。整定步驟為先確定副控制器的參數,再整定主調節(jié)器的參數。由于副控回路是比值環(huán)路,為一個隨動系統,不應有過調,應該以達到振蕩與不振蕩的臨界過程為好,所以,將積分時間TI置于zui大,由大到小改變比例度,直到系統處于振蕩與不振蕩的臨界過程為止,再適當放寬比例度,緩慢地把積分時間減小,直到系統處于振蕩與不振蕩的臨界過程或微振蕩過程為止。然后把串級控制系統的主調節(jié)器投入運行,按單回路控制系統調節(jié)器的整定方法,整定主調節(jié)器的參數,觀察控制過程,適當調整調節(jié)器參數,直到主變量控制質量*。如果在整定過程中出現共振,只要適當增大主控制器、副控制器的任一比例度值就能夠消除。
本串級比值控制系統的各參數整定值為:主調節(jié)器的比例和積分時間分別為0.1、60s,副調節(jié)器的比例和積分時間分別為0.3、 5s。
六、結束語
采用比值控制方法,所控制的氯氣投加量比較穩(wěn)定。而用串級比值控制方法,由于副控回路給系統帶來的一系列優(yōu)點,使其具有了*的*控制性能,它對于多方面的擾動因素能及時準確地克服。兩種方法選擇使用,增強了系統的自控程度。
系統在水廠經過多年的運行,取得了很好的效果。該控制系統操作簡單,維護方便,可靠性高,后加氯余氯值能達到要求并控制穩(wěn)定,出廠水余氯始終保持在控制范圍內。
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