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一、 項目背景
該項目為將大卷焊錫通過放卷,牽引,收卷將材料分配到可配額的設備
二、 項目描述
該項目為分裝類型設備,主要為將已經(jīng)生產(chǎn)好的大卷焊錫材料均勻分布在可以在市場配額的模具上。
三、 項目要求
速率:采用變頻器進行控制收放卷要求線速度為60M/分
張力:現(xiàn)場采用配重塊進行擺臂控制,通過人為設定擺臂平衡位置,張力要控制穩(wěn)定,在啟動開始以及停止結束,不能出現(xiàn)擺臂大幅度晃動導致觸碰傳感器導致停機問題
糾偏:材料分層間距需要一致,不能出現(xiàn)一邊厚一邊薄的問題
四、硬件配置
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 備注 | 數(shù)量 |
1 | PLC | H1S-1616MT | 控制器 | 1 |
2 | 變頻器 | MD380T0.7G | 0.7KW | 1 |
3 | 變頻器 | MD380T1.5G | 1.5KW | 1 |
五、方案拓撲圖
六、方案設計
本次設備沒有觸摸屏設計,其主要通過按鈕控制啟停,另外有編碼器實現(xiàn)實時計米顯示數(shù)碼管,其張力設定為將擺桿中間平衡位置,將擺臂放平衡后觀察變頻器模擬量實時電壓信號實現(xiàn)為設定張力值實現(xiàn)的張力控制
(一)方案說明
采用485方式進行PLC與變頻器進行控制,相對于傳統(tǒng)需要硬接線啟停,方便現(xiàn)場接線,并且采用485方式的情況下也兼容了其通訊的拓展性
(二)方案解析
針對張力控制:將擺桿信號接入變頻器的AI中作為反饋源,以擺桿處于中間位置為目標設定張力,采用牽引的AO接入收放卷AI作為主頻率源,輔助頻率源為PID(擺桿中間位置為設定張力值進行的控制)糾偏為簡易糾偏控制,采用正反限位進行方向切換無可控間距設定選項。
(三)現(xiàn)場難點以及解決方案
張力銘記
現(xiàn)場在啟動以及開始的時候為了保證擺桿不發(fā)生波動,需要銘記保持即便變頻器處于停止狀態(tài)下的MV輸出記錄
擺桿平衡
在啟動以及停止中,不能出現(xiàn)擺桿波動太大導致觸碰傳感器導致的停機問題,所以針對擺桿需要采用多段PID進行控制處理
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