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提出了雙氣源供氣條件下受限場所V錐流量計的應(yīng)用及止回閥檢漏的改造方案,為雙氣源供氣計量結(jié)算提供了經(jīng)驗。
大同市煤氣化總公司擔(dān)負(fù)著向市區(qū)16×104戶居民用戶和600戶商業(yè)用戶的日常供氣任務(wù),氣源為焦?fàn)t煤氣。從1998年起,大同市煤氣化總公司從云崗焦化廠購進(jìn)一定量的焦?fàn)t煤氣以滿足城市用氣要求,形成了一套城市管網(wǎng)、兩家氣源的供氣格局。
1 存在的問題
云崗焦化廠距市區(qū)中壓管網(wǎng)zui近處約8km,本身帶有部分管網(wǎng)和用戶。1998年底與大同市煤氣化總公司中壓管網(wǎng)并網(wǎng),并在交接點附近安裝了一套標(biāo)準(zhǔn)孔板計量裝置和一個止回閥,流量測量范圍為0~1.2×104m3/h。由于當(dāng)時設(shè)計、安裝存在缺陷,運(yùn)行后暴露出如下問題:
①孔板前直管段存有部分冷凝水和雜質(zhì)堆積物,嚴(yán)重改變了孔板計量管段的圓截面。
②云崗焦化廠受供氣能力、加壓設(shè)備和管網(wǎng)交接點位置的制約,只能在大同市煤氣化總公司管網(wǎng)適當(dāng)降壓的情況下,在每日供氣低峰時段進(jìn)行供氣,zui大供氣量低于6000m3/h,且小流量供氣工況居多,原設(shè)計孔板流量計測量范圍偏大。
③止回閥密封膠板老化、部分脫落后不能及時檢測發(fā)現(xiàn),造成大同市煤氣化總公司部分時段逆向向云崗焦化廠管網(wǎng)供氣,此氣量不能被計量,嚴(yán)重影響結(jié)算公平性。
④現(xiàn)場電源不能保障,影響計量結(jié)算。
2 改造要求
云崗焦化廠氣源為焦?fàn)t煤氣,管網(wǎng)管材為鑄鐵管,在安裝原計量孔板時改換了一段總長為4m的鋼管,埋深約1.5m,并在此管段上搭建了計量室。經(jīng)研究,確定改造方案應(yīng)滿足如下要求:
①計量裝置所在位置的管道要求高架安裝,不能積存冷凝液和雜質(zhì),可定期檢查清理。預(yù)留在線校驗接口。
②計量系統(tǒng)精度高,量程比寬,具有溫壓補(bǔ)償功能,采用電池供電方式。測量zui大流量值為6000m3/h,zui小流量值為600m3/h。
③計量裝置維護(hù)量小,能自清潔,且上、下游直管段要求短。
④能定期檢查、確認(rèn)管道止回閥密封情況,具備在止回閥密封損壞時臨時切斷功能。
3 具體方案
雙氣源供氣條件下計量結(jié)算成功與否主要取決于計量裝置選型及止回閥檢漏兩個主要問題。
①計量裝置選型
計量裝置若選用標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,受現(xiàn)場安裝場所限制,首先標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置上、下游直管段的安裝要求根本無法滿足,其次標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置3∶1的量程比也不能滿足改造方案中測量zui小流量值為600m3/h的計量要求。若選用容積式計量裝置,受容積式計量裝置公稱直徑及額定流量值的制約,單獨(dú)1臺容積式計量裝置無法滿足測量zui大流量值為6000m3/h的計量要求,除了需要再增加1臺容積式計量裝置外,考慮到焦?fàn)t煤氣介質(zhì)因素和容積式流量計本身重量、尺寸,還需要另外增加過濾器和土建基礎(chǔ)等,從而增大維護(hù)量和成本??梢娺x用上述傳統(tǒng)裝置在此遇到了困難,必須另辟途徑。經(jīng)過反復(fù)比較,我們zui終選定采用電池供電的LGBK型智能一體化V錐流量計作為計量裝置。
智能一體化V錐流量計是一種新推出的改進(jìn)型計量裝置,它通過節(jié)流取差壓以反映流量的大小,其差壓的2次方根與流量成正比。其中節(jié)流元件為一個懸掛在管道*的錐形體,具有*的“整流”功能和無銳利緣口的物理特性,這決定了它比傳統(tǒng)節(jié)流裝置更具有*的性能。即使在極惡劣的使用條件下,如上游有兩個很靠近錐體的不在同一平面上的彎頭時,也能使流場分布變得平坦和對稱,從而確保測量精度;加之其節(jié)流緣是鈍角,流體流動時在節(jié)流緣形成邊界層,減少了臟污介質(zhì)對節(jié)流緣的磨損,保證了節(jié)流緣尺寸精度;再配合智能儀表的一體化設(shè)計使其更具有長期的穩(wěn)定性。可見智能一體化V錐流量計顯著改善了傳統(tǒng)差壓流量計要求流場理想的使用局限,提高了度和重復(fù)性,對計量裝置上、下游直管段要求短,具有自清洗功能,適用于臟污介質(zhì)測量,*改造要求。
②止回閥檢漏
通過加裝切斷蝶閥(金屬硬密封三維偏心蝶閥)和放散裝置,利用原有和新增的壓力檢測儀表,
定期在大同市煤氣化總公司單獨(dú)供氣時,用切斷蝶閥切斷云崗焦化廠并網(wǎng)管道,打開切斷蝶閥和止回閥間的放散裝置,對切斷蝶閥和止回閥間管道進(jìn)行泄壓,再關(guān)閉放散裝置。求取止回閥兩端的差壓變化,以判定止回閥泄漏情況,很好地解決了止回閥檢漏難題。在止回閥發(fā)生泄漏時,還可臨時用切斷蝶閥阻止向云崗焦化廠管網(wǎng)逆向供氣。
③方案說明
改造方案見圖1。其中A-B段C-D段為原有煤氣管道,4、7分別為原煤氣管道上安裝的止回閥和壓力變送器,B處為原計量孔板安裝位置?,F(xiàn)場施工時先分別關(guān)閉A-B-C-D管道上、下游側(cè)的煤氣閥門(圖中未表示),將原計量孔板取掉并截去BC段管道,再從管道上部開孔,安裝新增的高架管道及智能一體化V錐流量計、切斷蝶閥、放散裝置和新增壓力變送器等,更換止回閥密封膠板,然后在B、C處分別加裝盲板。E為預(yù)留在線校驗接口。
圖1 改造方案
4 改造效果
改造后實測節(jié)流裝置上游直管段為3倍管道內(nèi)徑,下游直管段為1倍管道內(nèi)徑。智能一體化V錐流量計壓力損失小,差壓輸出穩(wěn)定、波動小,量程比達(dá)10∶1。計量系統(tǒng)誤差小于3%。錐體表面及管道均無雜物滯留,止回閥檢漏方便。
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