黃埔電廠1025t/h鍋?zhàn)o(hù)低氧燃燒優(yōu)化試驗(yàn)
一、設(shè)備狀況
黃埔發(fā)電廠5、6號(hào)鍋爐為上海鍋爐廠有限公司制造的1025t/h亞臨界壓力中間再熱直流爐,配置直流式燃燒器,四角切圓燃燒,每組燃燒器分5層一次風(fēng)和7層二次風(fēng)噴嘴,一、二次風(fēng)間隔布置。制粉系統(tǒng)采用鋼球磨煤機(jī)中間貯倉式,熱風(fēng)送粉,制粉乏氣作為三次風(fēng)在燃燒器上部分2層8個(gè)噴嘴從前后墻送入爐膛。一、二、三次風(fēng)均為雙切圓布置(圖1)。
該2臺(tái)鍋爐已投產(chǎn)近20年,煙氣中氮氧化合物排放超標(biāo),因此分別在2007、2008年大修時(shí)對(duì)兩臺(tái)鍋爐進(jìn)行了低NOx燃燒改造,使NOx排放量從850mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同)降至437mg/m3。為了進(jìn)一步降低排放,須對(duì)鍋爐進(jìn)行燃燒優(yōu)化調(diào)整。
二、低氧燃燒對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響
鍋爐采用低氧燃燒(低過量空氣系數(shù)和空氣分級(jí)燃燒)可較大幅度降低NOx的排放量和減少鍋爐排煙熱損失,但會(huì)導(dǎo)致飛灰含碳量增加及引起爐膛腐蝕和結(jié)渣,降低燃燒效率。
2.1對(duì)NOx排放的影響
在燃料的著火階段,富燃料貧氧區(qū)由于氧濃度低,揮發(fā)分中氮不容易轉(zhuǎn)變?yōu)镹Ox,而且燃料在著火階段停留時(shí)間延長(zhǎng),揮發(fā)分中氮化合物有充足時(shí)間發(fā)生還原分解和復(fù)合反應(yīng)使NOx的排放量減少。所以,可通過運(yùn)行工況的改變來控制燃料和空氣的混合程度達(dá)到降低揮發(fā)分NOx生成量的目的。此外,由于三次風(fēng)屬于貧燃料富氧射流,三次風(fēng)的投入,會(huì)降低NOx轉(zhuǎn)化為N2的還原作用,使空氣分級(jí)的NOx控制難度增加,所以應(yīng)盡量減少三次風(fēng)量。
2.2對(duì)鍋爐效率的影響
5、6號(hào)爐設(shè)計(jì)排煙溫度為131℃,夏天時(shí)高達(dá)150℃,明顯偏高;設(shè)計(jì)氧量為4%-6%,在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)氧量為4.50%左右,亦明顯偏高。通過鍋爐燃燒優(yōu)化,降低過量空氣系數(shù)可以減少排煙熱損失,提高鍋爐效率,同時(shí)空氣量的減少,也可以降低送、引風(fēng)機(jī)和增壓風(fēng)機(jī)電耗。
2.3對(duì)爐膛結(jié)焦及高溫腐蝕的影響
鍋爐低氧燃燒時(shí),由于供應(yīng)的空氣量不足或空氣混合不充分,使燃燒不*,容易產(chǎn)生CO,因而使灰熔點(diǎn)大大降低,zui終造成爐膛結(jié)焦。CO含量過高會(huì)在對(duì)應(yīng)的區(qū)域產(chǎn)生強(qiáng)烈的還原性氣氛,從而形成高溫腐蝕。對(duì)此,對(duì)5、6號(hào)爐進(jìn)行了一次風(fēng)噴嘴“反切”5攝氏度和偏置二次風(fēng)的低氮燃燒改造,在爐內(nèi)實(shí)現(xiàn)了“風(fēng)包粉”的燃燒模式,使二次風(fēng)在水冷壁附近形成氧化性氣氛,有效地防止了結(jié)渣和高溫腐蝕。
2.4對(duì)汽水參數(shù)的影響
鍋爐低氧燃燒時(shí),由于主燃區(qū)缺氧運(yùn)行,火焰中心會(huì)相應(yīng)提高,但由于上部受到燃盡風(fēng)的壓制作用,火焰中心提高不明顯,同時(shí)由于煙氣量減少,部分抵消了煙氣溫度升高對(duì)尾部受熱面吸熱量的影響,因此主、再熱汽溫變化不明顯。對(duì)于直流鍋爐,還可以采用改變中間點(diǎn)溫度、調(diào)整煤水比的手段使主、再熱汽溫在設(shè)計(jì)值附近運(yùn)行。
三、鍋爐燃燒優(yōu)化
?。╨)以降低主燃燒區(qū)的氧量為主,維持燃盡風(fēng)門、下部二次風(fēng)門開度不變,關(guān)小其余二次風(fēng)門開度,形成“縮腰型”布置,將火焰壓制在中間進(jìn)行燃燒,有利于降低飛灰、爐渣可燃物,并在煤粉著火階段形成富燃料貧氧區(qū)。同時(shí),在還原區(qū)減慢煤粉上升速度,延長(zhǎng)在還原區(qū)的停留時(shí)間,有利于降低NOx排放量。
?。?)二次風(fēng)箱與爐膛壓差保持在600-800Pa,保證二次風(fēng)的剛度,一方面可以延遲與一次風(fēng)的混合時(shí)間,有利于NOx的還原;另一方面可在水冷壁形成一層保護(hù)層(氧化性氣氛),防止水冷壁結(jié)渣和高溫腐蝕。
(3)在確保煤粉噴嘴不結(jié)焦、燒壞的前提下,適當(dāng)降低一次風(fēng)率,提高一次風(fēng)溫,減少周界風(fēng)量,有利于揮發(fā)分提前析出,著火提前,使煤粉在著火階段停留時(shí)間延長(zhǎng),揮發(fā)分中氮化合物有充足時(shí)間發(fā)生還原分解和復(fù)合反應(yīng),使NOx的排放量減少。同時(shí),有利于煤粉的*燃燒,降低機(jī)械不*燃燒損失。
(4)對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),尋找磨煤機(jī)*組合方式,以減少NOx排放量和飛灰含碳量,提高鍋爐效率。
3.1制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn)
5、6號(hào)爐共配備A、B、C、D4套制粉系統(tǒng),一般情況下,3套制粉系統(tǒng)就可以維持機(jī)組300MW負(fù)荷,1套制粉系統(tǒng)作為備用。本文主要討論3套制粉系統(tǒng)運(yùn)行對(duì)低氧燃燒的影響。以6號(hào)爐為例,3套制粉系統(tǒng)分別采用ABC、ABD、ACD、BCD4種組合方式。通過制粉系統(tǒng)優(yōu)化試驗(yàn),得出4種組合方式下鍋爐運(yùn)行參數(shù)的變化如表1所示。
從表1可以看出,當(dāng)ABD組合運(yùn)行時(shí),NOx排放量zui低,但飛灰含碳量較高,鍋爐的熱效率zui低,氧量也較大;ACD組合運(yùn)行時(shí),氧量zui低,但是NOx排放量zui大,鍋爐熱效率也較低;BCD組合運(yùn)行時(shí),NOx排放量和飛灰含碳量均較高;ABC組合運(yùn)行時(shí),NOx排放量較低,飛灰含碳量zui低,鍋爐熱效率zui高,氧量也在低氧燃燒*范圍內(nèi),是*運(yùn)行組合方式。
3.2低氧燃燒試驗(yàn)
在5號(hào)爐進(jìn)行逐步降低氧量試驗(yàn),隨著氧量的降低、送風(fēng)量的減少,逐步關(guān)小中、上部二次風(fēng)門的開度,維持二次風(fēng)箱與爐膛壓差在600-800Pa,并將一次風(fēng)溫從240℃逐步提高至245℃,將一次風(fēng)壓從3700Pa降至3600Pa。5號(hào)爐300MW負(fù)荷時(shí)氧量調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果見表2。
從表2可見,當(dāng)氧量逐步下降后,鍋爐效率逐步上升,NOx排放濃度明顯下降,廠用電率逐步下降,飛灰含碳量呈下降趨勢(shì),但氧量由2.70%-3.00%降至2.50%-2.70%時(shí),NOx排放濃度有所下降,但飛灰可燃物明顯上升,抵消了排煙熱損失減少的作用,鍋爐效率反而有所下降,而且水冷壁有結(jié)焦現(xiàn)象。因此,綜合考慮鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的各方面要求后,確定5號(hào)爐300MW負(fù)荷時(shí)*氧量為2.70%-3.00%。根據(jù)300MW負(fù)荷時(shí)氧量調(diào)整以及優(yōu)化燃燒情況,對(duì)270MW和240MW負(fù)荷時(shí)的*氧量也進(jìn)行了試驗(yàn),得出270MW負(fù)荷時(shí)*氧量為4.00%-4.30%,240MW負(fù)荷時(shí)*氧量為5.20%-5.50%。由此得出鍋爐負(fù)荷每下降5MW,氧量需提高0.20%.
四、鍋爐低氧燃燒優(yōu)化后的效果
?。╨)5、6號(hào)爐低氮燃燒全面改造后,同年8-12月份NOx排放濃度平均為414mg/m3;采用低氧燃燒后,NOx排放濃度平均為358mg/m3,下降幅度超過13%.
?。?)采用低氧燃燒后,氧量平均值由5.25%下降至4.04%(300MW負(fù)荷時(shí)氧量從4.50%下降至2.80%),相當(dāng)于鍋爐效率提高0.427%;排煙溫度下降5℃,鍋爐效率提高0.26%;飛灰可燃物下降0.19%,鍋爐效率提高0.089%;送、引風(fēng)機(jī)耗電率下降0.21%,制粉耗電率下降0.07%,供電標(biāo)煤耗下降0.929/(kw·h)。綜合上述影響,鍋爐效率提高0.77%,供電標(biāo)煤耗下降超過3.459/(kW·h),按兩臺(tái)爐每年供電量40億kw·h計(jì)算,每年節(jié)省標(biāo)煤超過1.38萬t
?。?)5、6號(hào)爐在運(yùn)行過程中通過看火孔檢查水冷壁結(jié)焦情況,沒有發(fā)現(xiàn)異常變化,從運(yùn)行參數(shù)也沒有發(fā)現(xiàn)水冷壁結(jié)焦現(xiàn)象泊月份利用停爐機(jī)會(huì)檢查水冷壁情況,沒有發(fā)現(xiàn)高溫腐蝕的現(xiàn)象。
?。?)由于煙氣量減少,流經(jīng)電除塵煙氣流速下降,提高了電除塵的效率,電除塵后煙塵濃度從以前的150mg/m3下降至70mg/m3,減少了尾部受熱面和引風(fēng)機(jī)葉片的磨損,提高了脫硫效率。