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更新時間:2017-12-11 00:16:31瀏覽次數(shù):335次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)焦炭鈍化劑
一、研究開發(fā)的意義
焦炭的反應(yīng)性是焦炭重要的高溫冶金性能指標(biāo)。焦炭反應(yīng)性是指焦炭在一定溫下與CO2的反應(yīng)速度,其反應(yīng)式為:C+CO2=2CO
在高爐爐身軟熔帶以上高溫(950℃—1100℃)區(qū),該反應(yīng)在焦炭的氣孔表面上激烈進(jìn)行,反應(yīng)性越好則焦炭的熔損越大,使得焦炭形成大量氣孔且氣孔壁變薄,高溫強(qiáng)度降低,產(chǎn)生大量粉末,顯著減弱了焦炭的骨架和支撐作用。高爐表現(xiàn)為中心氣流變?nèi)?,邊緣氣流增?qiáng),爐缸中心死料柱增大,風(fēng)口及回旋區(qū)的碎焦量增加,爐缸的透氣性變差,鐵口的深度減小,影響高爐的順行。還會引起高爐直接還原升高和煤氣化學(xué)能利用降低,導(dǎo)致焦比升高。
尤其是現(xiàn)代高爐采用大風(fēng)量、高風(fēng)溫和高煤比的強(qiáng)化冶煉措施,焦炭的高溫冶金性能已經(jīng)成為高爐進(jìn)一步強(qiáng)化和擴(kuò)大噴煤量的限制性因素,同時影響高爐一代壽命。因而降低焦炭反應(yīng)性,提高反應(yīng)后強(qiáng)度,改善高溫冶金性能已經(jīng)成為煉鐵世界的共識。
國內(nèi)外都把焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強(qiáng)度作為質(zhì)量評價指標(biāo),提出較高的要求。韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司要求反應(yīng)強(qiáng)度為69%,寶鋼在噴煤200kg/t時,焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強(qiáng)度控制在22%—26%和66%—70%的。馬鋼2500m3高爐,從1996年開始規(guī)定在高爐噴煤比110kg/t條件下,焦碳反應(yīng)性應(yīng)在31%左右,反應(yīng)后強(qiáng)度不能低于57%;煤比150kg/t—200kg/t時,反應(yīng)后強(qiáng)度要提高到60%。鞍鋼2003年的焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)強(qiáng)度平均在30.2%和57.4%。有人建議我國的中型高爐(1000m3級)反應(yīng)后強(qiáng)度應(yīng)>55.0%,大型高爐(2000m3級)應(yīng)>60.0%。
二、鈍化劑的現(xiàn)狀和機(jī)理
國內(nèi)近幾年對降低焦炭的反應(yīng)性和提高反應(yīng)后強(qiáng)度研究很多,據(jù)資料報道,重慶大學(xué)與安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司合作,在焦炭轉(zhuǎn)運(yùn)過程中用ZBS溶液對焦炭進(jìn)行處理,使焦炭的反應(yīng)性(CRI)降低了16.95%—24.19%;焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度(CRS)提高了6.80%—9.63%。北科大與新興鑄管合作,噴灑一定濃度的溶液,工業(yè)試驗(yàn)效果明顯。
本研究是在實(shí)驗(yàn)條件下,在焦炭表面噴灑一定嘗試的溶液,使溶解物質(zhì)經(jīng)過脫水結(jié)晶后吸附在焦炭表面形成一層保護(hù)膜,部分顆粒并填充焦炭氣孔,從而阻止二氧化碳與焦炭的反應(yīng)和向焦炭內(nèi)部擴(kuò)散,從而達(dá)到降低焦炭反應(yīng)性,提高焦炭反應(yīng)后引度的目的。
三 、鈍化劑的物理物征
外觀 | 黑色粉末 |
粒度(通過40目) | |
密度 | 1.4 |
水分 | 0.2% |
酸堿性 | PH 9 無毒 |
四、試驗(yàn)方法
使實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有對比性,參照“GB/T4000-1996-焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度試驗(yàn)方法”的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行試驗(yàn):
1、試驗(yàn)主要參數(shù)
試驗(yàn)溫度—1100℃ 試樣粒度—21—25mm
試驗(yàn)重量—200g±0.5g 氣體為CO2;流量為5L/min,通氣時間為2h
2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算
焦炭反應(yīng)性指標(biāo)以損失的焦炭質(zhì)量占反應(yīng)前焦炭占反應(yīng)前焦樣總質(zhì)量的百分?jǐn)?shù)表示。焦炭反應(yīng)性CRI%按(1)式計(jì)算: CRI(%)= ×100… ..(1)
式中:m—焦碳試樣質(zhì)量,g;
m1—反應(yīng)后殘余焦碳質(zhì)量,g;
反應(yīng)后強(qiáng)度指標(biāo)以轉(zhuǎn)鼓后大于10mm粒級焦炭占反應(yīng)后殘余焦炭的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)表示。反應(yīng)后強(qiáng)度CRS按(2)式計(jì)算: CRS(%)= ×100… .. (2)式是:m2一轉(zhuǎn)鼓后大于10mm粒級焦碳質(zhì)量,g;
五.實(shí)驗(yàn)工藝及結(jié)果
將鈍化劑溶于70℃左右的熱水中,制成5%的水溶液,分別將不同溶液量均勻的噴灑在焦炭試樣表面,以考察鈍化劑附著量的對焦炭高溫性能的影響和效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見下表:
試樣號 | 試樣重(g) | 噴灑量ml | 反應(yīng)性(CRI)% | 反應(yīng)后強(qiáng)度(CRS)% |
基準(zhǔn)樣 | 200 | 0 | 27.0 | 62.1 |
1# | 200 | 4 | 24.6 | 66.7 |
2# | 200 | 8 | 20.6 | 74.3 |
3# | 200 | 12 | 17.4 | 78.9 |
4# | 200 | 16 | 16.9 | 79.3 |
5# | 200 | 24 | 16.7 | 79.6 |
鈍化劑附著量對焦碳反應(yīng)后強(qiáng)度影響的變化規(guī)律見圖示
從圖可明顯的看出:噴灑溶液后焦炭反應(yīng)性降低,反應(yīng)性強(qiáng)度提高。隨著噴灑量的不同變化規(guī)律差異較大,噴灑量在12ml之內(nèi),隨著噴灑量增加焦炭的反應(yīng)性降低,反應(yīng)后強(qiáng)度提高,噴灑量在12ml時與基準(zhǔn)試樣相比,反應(yīng)性降低九點(diǎn)四個百分點(diǎn),反應(yīng)性后強(qiáng)度提高十六點(diǎn)八個百分點(diǎn)。噴灑量達(dá)16mml和24mml時,焦炭的反應(yīng)性和反應(yīng)后的強(qiáng)度變化不大。根據(jù)噴灑容量折算每噸焦炭的鈍化劑消耗量為:
噴灑容量4ml—1kg/t焦炭 8ml—2 kg/t焦炭 12ml—3 kg/t焦炭
16ml—4kg/t焦炭 24ml—6 kg/t焦炭
六.經(jīng)濟(jì)效益分析
焦炭質(zhì)量的提高,保證了高爐順行,休風(fēng)及風(fēng)口燒損減少,焦比降低,高爐利用系數(shù)增加, 爐體壽命提高……..,高爐生產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)上的效益是明顯的。
參考鞍鋼過去焦炭強(qiáng)度提高1%,焦比降低0.5%,產(chǎn)量提高1.0%估算,采用該鈍化劑的經(jīng)濟(jì)效益:
鈍化劑噴灑量3kg/t焦,反應(yīng)性后強(qiáng)度提高16.8%,實(shí)際應(yīng)用的差距,故考慮0.5的系數(shù),按反應(yīng)性后強(qiáng)度提高8.4%計(jì)算。以一座450m3高爐為例,焦比450 kg/t,鈍化劑8500元/t核算:
1.增值
a 、年產(chǎn)生鐵:3×450×350=472500t
年增生鐵:472500t×0.01×8.4=39690t 年增生鐵效益:200元×39690t=793.8萬元
b 、年節(jié)焦炭:0.45×472500t×0.005×8.4=8930.25t
年節(jié)焦炭效益:1000元×8930.25t=893.025萬元
2. 鈍化劑消耗
一噸焦炭用鈍化劑支出:8500元×0.003=25.5元
年支出:25.5元×0.45×472500t=54.2萬元
3.年效益:793.8萬元+893.025萬元-54.2萬元=1632.625萬元預(yù)膜劑,清洗預(yù)膜劑,高效預(yù)膜劑,金屬預(yù)膜劑 的詳細(xì)介紹
預(yù)膜劑,清洗預(yù)膜劑,高效預(yù)膜劑,金屬預(yù)膜劑 清洗預(yù)膜劑
產(chǎn)品性能:
ZH-Y501是由具有螯合清洗、分散。成膜等作用的藥劑復(fù)合而成,它具有清洗和預(yù)膜的雙重作用,在應(yīng)用過程中具有清洗速度快、清洗效果好、成膜速度快、成膜致密均勻,腐蝕率低等優(yōu)點(diǎn)。該藥劑對各種水質(zhì)的適應(yīng)力強(qiáng),不受水中的鐵、銅等有害離子的干擾,適用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的清洗預(yù)膜,尤其是循環(huán)水系統(tǒng)的不停車清洗預(yù)膜。
質(zhì)量指標(biāo):
項(xiàng)目
指標(biāo)
外觀
淺黃或紅棕色液體
固體含量, %≥
40.0
密度,(20℃)g/cm3
1.25±0.1
PH值,(1%水溶液)
2.0±1.0
使用方法:
加藥濃度一般為150-250mg/L
包裝與貯存:
塑料桶包裝,每桶25kg或根據(jù)用戶需要。貯存于陰涼處,貯存期為1年。
公司名稱: | 廊坊中水化工有限公司 |
電 話: |
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聯(lián) 系 人: | 田行軍 |
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地 址: | 河北省廊坊市大城縣廣安工業(yè)區(qū) |
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