1.前言
汽輪機(jī)純液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的啟動(dòng)閥和同步器的實(shí)質(zhì)是電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),只不過它們是在特定的場(chǎng)合中所取的稱謂而矣。我們?cè)谑牵保梗梗纺暝谖鍖茫ㄉ蠈茫┳詣?dòng)化學(xué)術(shù)年會(huì)上發(fā)表過一篇文章[1],其中只是論述采用矢量變換控制伺服馬達(dá)取代原來的交流馬達(dá)、直流馬達(dá)或交直流馬達(dá)。當(dāng)時(shí)確實(shí)收到了良好效果,也得到一定程度的推廣應(yīng)用。但是,隨著科學(xué)技術(shù)的突飛猛進(jìn)及實(shí)際應(yīng)用中要求控制指標(biāo)的日益提高,有必要使其智能數(shù)控化,更上一層樓,以適應(yīng)當(dāng)代科技發(fā)展的需求。
受全數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)器[2]誕生的啟迪,我們對(duì)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的數(shù)控化改造進(jìn)行了探索與嘗試,專門研制了多功能智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板(相當(dāng)于一臺(tái)工控單板機(jī))與全數(shù)字交流伺服驅(qū)動(dòng)器配套。把上海汽輪機(jī)廠出品的早期125MW機(jī)組啟動(dòng)閥(老式的窗口控制型)和哈爾濱汽輪機(jī)組出品的100MW機(jī)組帶高速?gòu)椈烧{(diào)速器的同步器改造成為智能式全數(shù)字控制裝置,收到比預(yù)期更好的效果,到目前為止機(jī)組運(yùn)行正常。年內(nèi)還將投產(chǎn)發(fā)電的遼源電廠2×100MW雙抽汽輪發(fā)電機(jī)組(俄羅斯產(chǎn)品)以及山東沾化發(fā)電廠2×125MW汽輪發(fā)電機(jī)組將采用這種類型同步器和啟動(dòng)閥。
2.智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板
2.1電路功能
智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板是一塊多功能的現(xiàn)場(chǎng)控制模塊,主要用于汽輪機(jī)電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(DEH)和集散型控制系統(tǒng)(DCS)。電路設(shè)計(jì)中,采用了高可靠性的單片機(jī)作為控制核心,實(shí)時(shí)處理采樣濾波、PID運(yùn)算、PWM脈寬調(diào)制等控制算法,用A/D、D/A芯片達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集與控制輸出,用RS232串行通信方式實(shí)現(xiàn)與遠(yuǎn)程上位機(jī)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。
2.2電路組成:
智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板的電路結(jié)構(gòu)如圖1所示。該板以8位CMOS單片機(jī)AT89C51,用XILINX復(fù)雜可編程器件(CPLD)XC95108作為主要的外圍譯碼電路;板上裝有12位的高速A/D轉(zhuǎn)換器和12位的D/A轉(zhuǎn)換器,與CPU的連接都經(jīng)1:1的隔離放大器相互電氣隔離;16路的開關(guān)量輸入和3路脈沖量輸入全部采用光電隔離;4路開關(guān)量輸出采用進(jìn)口繼電器方式;板上設(shè)有CPU監(jiān)視電路(WatchDog)用以防止單片機(jī)出現(xiàn)死機(jī);設(shè)有非揮發(fā)性存貯器EEPROM,用以存貯配置信息和經(jīng)調(diào)整后的運(yùn)行參數(shù);板上的串行接口RS232用于與遠(yuǎn)程上位機(jī)通信或與現(xiàn)場(chǎng)的智能控制設(shè)備相聯(lián)。整塊電路采用單24VDC供電,由板上DC/DC實(shí)現(xiàn)電壓變換及電氣隔離。
2.3主要技術(shù)參數(shù):
電壓/電流輸入:4-20mA或1-5VA/D分辨率12位,采樣精度1‰;
電壓/電流輸出:4-20mA或1-5VD/A分辨率12位,輸出精度1‰;
開關(guān)量輸入:16路,查詢電壓24VDC,;
旋轉(zhuǎn)編碼器接口:型12位格雷碼輸入;
增量型雙脈沖輸入或三脈沖輸入,相位超前滯后;
開關(guān)量輸出:4路繼電器輸出,常開/常閉觸點(diǎn);
觸點(diǎn)容量:220VAC/1A30VDC(1A);
脈沖量輸出:2路,+5VDC電平或O.C.輸出;
通訊接口:RS232波特率9600,數(shù)據(jù)8位,停止1位,無(wú)校驗(yàn);
隔離電壓:AI/AO/DI/DO四端隔離,互相間隔離電壓>1500V;
電源供電:24VDC(0.3A);
外型:220mmx125mmx20mm;
2.4零位、滿度調(diào)整方法:
先將執(zhí)行機(jī)構(gòu)的反饋調(diào)到實(shí)際零位,此時(shí)的測(cè)量值Vl與4mA(零位電流)對(duì)應(yīng),再將執(zhí)行機(jī)構(gòu)的反饋調(diào)到實(shí)際滿度位置,此時(shí)為測(cè)量值Vh與20mA(滿度電流)對(duì)應(yīng),如圖2所示。調(diào)整完畢后,每一位置的反饋值都由以下公式計(jì)算:
2.5軟件處理
板上單片機(jī)運(yùn)行的軟件程序全部采用ASM-51匯編語(yǔ)言書寫,程序流程如圖3所示。
圖3、軟件程序流程圖
?。ˋ)初始化程序(B)主程序循環(huán)
2.6應(yīng)用舉例
智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板是通用的多功能接口板,圖4列出了常用的幾種應(yīng)用方式。
圖4、典型應(yīng)用示意圖
在圖4中,A為執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用4-20mA的控制和反饋信號(hào),而DCS控制采用輸出增減脈沖控制方式;B為執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用常用的正反轉(zhuǎn)交流伺服電機(jī),反饋用4-20mA電流信號(hào),而DCS控制采用4-20mA電流控制方式;C為執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用脈沖控制的正反轉(zhuǎn)交流伺服電機(jī),反饋用型旋轉(zhuǎn)編碼器GRAY碼信號(hào),而DCS控制采用4-20mA電流控制方式;D為執(zhí)行機(jī)構(gòu)指令與反饋全部采用RS232通信方式交流伺服電機(jī),而DCS控制采用4-20mA電流控制方式或增減式脈沖控制方式;E為執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用4-20mA的控制和反饋信號(hào),而DCS控制采用RS232/RS422遠(yuǎn)程通信方式;F為執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用脈沖控制的正反轉(zhuǎn)交流伺服電機(jī),反饋用4-20mA電流或型旋轉(zhuǎn)編碼器GRAY碼信號(hào),而DCS控制采用RS232/RS422遠(yuǎn)程通信方式。
3.哈爾濱汽輪機(jī)廠出品的100MW凝汽式汽輪機(jī)同步器改造實(shí)施方案
3.1原設(shè)備概況
原同步器是啟動(dòng)閥與同步器合為一體的機(jī)構(gòu),只用一只直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng),經(jīng)過蝸輪蝸桿減速再通過超越離合器(按:摩擦傳動(dòng)機(jī)構(gòu))與手輪相連。調(diào)速器是采用高速?gòu)椈呻S動(dòng)滑閥等機(jī)構(gòu)。同步器全程32mm,行程變化3.1mm就對(duì)應(yīng)油動(dòng)機(jī)全行程(0~240mm)。在額定參數(shù)下,同步器行程變化量只有2.1mm,就對(duì)應(yīng)空載至額定負(fù)載(0~100MW)。
3.2改造后的概況
取消原有的直流馬達(dá)與其蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu),原有的超越離合器一并取消。改造成純齒輪傳動(dòng)。加裝一只矢量變換控制馬達(dá)[1]、一只值型編碼器、一只電動(dòng)/手動(dòng)切換開關(guān)以及一塊智能信號(hào)轉(zhuǎn)接控制板。原同步器包括手輪和機(jī)械式行程指示器在內(nèi)的其它機(jī)械部份全部保留。同步器行程和原有的靜態(tài)特性以及就地操作方式不變。
從上述同步器固有靜態(tài)特性可推知,對(duì)同步器位移控制精度的要求非常高。在額定工況下,△2.1mm對(duì)應(yīng)△100MW,位移變化0.021mm就引起負(fù)荷變化1MW。以全程32mm來計(jì)算,位移變化0.07%,負(fù)荷就變化1%(1MW)。因此如果采用一般的模擬電路控制定位精度達(dá)不到要求,很難實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速和負(fù)荷的穩(wěn)定控制。我們將其改造成為智能式全數(shù)字控制裝置后,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。甚至比預(yù)期結(jié)果還好。圖5為改造后的控制框圖。
3.3改造后達(dá)到的功能
*自動(dòng)掛閘、自動(dòng)暖閥和自動(dòng)開主汽門。
*自動(dòng)沖轉(zhuǎn)和升速,自動(dòng)沖擊臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域直至全速。
*接收電氣來的信號(hào),自動(dòng)控制同期轉(zhuǎn)速,由電氣進(jìn)行同期并網(wǎng)。
*實(shí)現(xiàn)負(fù)荷自動(dòng)控制(含操作員自動(dòng),電氣控制和CCS控制)
*甩負(fù)荷后,將同步器自動(dòng)回到3000r/min的位置。
*汽機(jī)跳閘,將同步器自動(dòng)回到0位置。
3.4啟動(dòng)調(diào)試結(jié)果
上述3.3的功能全部能實(shí)現(xiàn)。值得指出的是,機(jī)組在沖過臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域過程中,機(jī)組的振動(dòng)非常平穩(wěn),比原來手動(dòng)沖轉(zhuǎn)有較大的改觀,博得廠方的好評(píng)。啟動(dòng)升速轉(zhuǎn)速控制誤差±3r/min,全速時(shí),如果鍋爐汽壓穩(wěn)定液壓調(diào)速系統(tǒng)沒有幌動(dòng)可在±2r/min以內(nèi)。改后的同步器,目前在山東省聊城發(fā)電廠3#機(jī)組投運(yùn),情況良好。
?。矗虾F啓C(jī)廠早期125MW機(jī)組啟動(dòng)閥(窗口控制型)改造該啟動(dòng)閥全程控29mm,在轉(zhuǎn)速控制時(shí)變化5mm就會(huì)使轉(zhuǎn)速?gòu)?→3000r/min。我們按照上述3的同樣的方法對(duì)125MW機(jī)組啟動(dòng)閥進(jìn)行改造,也達(dá)到了預(yù)期效果。該啟動(dòng)閥已于是1999年12月在山東省黃島電廠1#機(jī)組投運(yùn),屹今為止,運(yùn)行情況良好。
5.其它改造應(yīng)用
上述3和4都是老機(jī)組改造,而吉林省遼源熱電廠俄羅斯100MW雙抽機(jī)組是新安裝的機(jī)組,將于年內(nèi)10月投運(yùn),同樣也采用智能式全數(shù)字控制裝置,況且在硬件配置上作了進(jìn)一步的改進(jìn),控制框圖如圖6所示。在這樣的工作方式下次,調(diào)節(jié)精度和系統(tǒng)穩(wěn)定性將得到進(jìn)一步提高,況且不需另外再配值型編碼器。
6.結(jié)束語(yǔ)
為在電站中實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)總線控制,一次儀表和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的智能數(shù)控化仍是基礎(chǔ),有待眾多的學(xué)者與專家作大量工作。我們僅在這方面做了一小部分這方面的前期工作。本文旨在拋磚引玉,限于我們水平,謬誤之處在所難免,希望給予批評(píng)指正和賜教。