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常州市雙發(fā)熱工儀表廠
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渦街流量計(jì)的使用與維護(hù)

時(shí)間:2009-2-4閱讀:1217
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      渦街流量傳感器接受二次儀表的12VDC供電,采用壓電晶體元件檢測(cè)旋渦分離頻率.安裝在柱體內(nèi)部的探頭體感受旋渦在柱體后部?jī)蓚?cè)產(chǎn)生的壓力脈沖,埋設(shè)在探頭體內(nèi)部的壓電晶體元件感受到這一應(yīng)變力的作用產(chǎn)生交變電荷,經(jīng)傳感器處理輸出一定幅度的脈沖信號(hào)給二次儀表。這一脈沖信號(hào)與流過管道的流量成比例,這一比例關(guān)系由傳感器的K系數(shù)決定,K系數(shù)一般由廠家標(biāo)定,K系數(shù)表示管道每流過一個(gè)流量單位傳感器所發(fā)出的脈沖個(gè)數(shù)。

    二次儀表是由SK系列單片機(jī)908為主體的流量顯示儀表,在接受到這一脈沖信號(hào)之后,一方面由指針式電流表顯示瞬時(shí)流量,一方面由8位數(shù)碼顯示累計(jì)流量或累計(jì)時(shí)間,另一方面可輸出4~20 mA或0~10 mA信號(hào)給調(diào)節(jié)器或記錄儀使用。二次表依據(jù)傳感器的K系數(shù)及流量量程來進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。
主要存在的問題

    渦街流量計(jì)的問題。主要有:
①指示長期不準(zhǔn);
②始終無指示;
③指示大范圍波動(dòng),無法讀數(shù);
④指示不回零;
⑤小流量時(shí)無指示;
⑧大流量時(shí)指示還可以,小流量時(shí)指示不準(zhǔn);
⑦流量變化時(shí)指示變化跟不上;
⑧儀表K系數(shù)無法確定,多處資料均不一致。
主要問題的分析及解決

    這些問題的分析及解決由于問題錯(cuò)綜復(fù)雜,從設(shè)汁安裝、參數(shù)整定、日常維護(hù)、運(yùn)行環(huán)境中都存在不同程度的問題,許多問題互相牽連,再加上有些問題的解決需等待一定的工藝運(yùn)行時(shí)機(jī),故給問題的解決帶來了極大的困難.有些問題是由不同的幾種原因共同造成的,有些原因與不同的幾個(gè)問題均有關(guān)。

    總結(jié)引起這些問題的主要原因,主要涉及到以下方面:
    (1)選型方面的問題。有些渦街傳感器在口徑選型上或者在設(shè)計(jì)選型之后由于工藝條件變動(dòng),使得選擇大了—個(gè)規(guī)格,實(shí)際選型應(yīng)選擇盡可能小的口徑,以提高測(cè)量精度,這方面的原因主要同問題①、③、⑥有關(guān)。比如,一條渦街管線設(shè)計(jì)上供幾個(gè)設(shè)備使用,由于工藝部分設(shè)備有時(shí)候不使用,造成目前實(shí)際使用流量減小,實(shí)際使用造成原設(shè)計(jì)選型口徑過大,相當(dāng)于提高了可測(cè)的流量下限,工藝管道小流量時(shí)指示無法保證,流量大時(shí)還可以使用,因?yàn)槿绻匦赂脑祀y度太大(有時(shí)候.工藝條件的變動(dòng)只是臨時(shí)的)??山Y(jié)合參數(shù)的重新整定以提高指示準(zhǔn)確度。

    (2)安裝方面的問題。主要是傳感器前面的直管段長度不夠,影響測(cè)量精度,這方面的原因主要同問題①有關(guān)。

    (3)參數(shù)整定方向的原因。由于參數(shù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致儀表指示有誤.參數(shù)錯(cuò)誤使得二次儀表滿度頻率計(jì)算錯(cuò)誤,這方面的原因主要同問題①、③有關(guān)。滿度頻率相差不多的使得指示長期不準(zhǔn),實(shí)際滿度頻率大干計(jì)算的滿度頻率的使得指示大范圍波動(dòng),無法讀數(shù),而資料上參數(shù)的不一致性又影響了參數(shù)的終確定,終通過重新標(biāo)定結(jié)合相互比較確定了參數(shù),解決了這一問題。

    (4)二次儀表故障。這部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線之處,量程設(shè)定有個(gè)別位顯示壞,K系數(shù)設(shè)定有個(gè)別位顯示壞,使得無法確定量程設(shè)定以及K系數(shù)設(shè)定,這部分原因主要向問題①、②有關(guān)。通過修復(fù)相應(yīng)的故障,問題得以解決。

    (5)四路線路連接問題。部分回路表面上看線路連接很好,仔細(xì)檢查,有的接頭實(shí)際已松動(dòng)造成回路中斷,有的接頭雖連接很緊但由于副線問題緊固螺釘卻緊固在了線皮上,也使得回路中斷,這部分原因主要同問題②有關(guān)。解決了相應(yīng)的線路問題,存在的問題也相應(yīng)解決。

    (6)二次儀表與后續(xù)儀表的連接問題。由于后續(xù)儀表的問題或者由于后續(xù)儀表的檢修,使得二次儀表的mA輸出回路中斷,對(duì)于這類型的二次儀表來說,這部分原因主要同問題②有關(guān)。尤其是對(duì)于后續(xù)的記錄儀,在記錄儀長期損壞無法修復(fù)的情況下,一定要注意短接二次儀表的輸出。

    (7)由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示。由于長期運(yùn)行,再加上受到灰塵的影響,造成平軸電纜故障,通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。

    (8)對(duì)于問題⑦主要是由于二次儀表顯示表頭線圈固定螺絲松,造成表頭下沉,指針與表殼摩擦大,動(dòng)作不靈,通過調(diào)整表頭并重新固定,問題相應(yīng)解決。

    (9)使用環(huán)境問題。尤其是安裝在地井中的傳感器部分,由于環(huán)境濕度大,造成線路板受潮,這部分原因主要同問題②、②有關(guān)。通過相應(yīng)的技改措施,對(duì)部分環(huán)境濕度大的傳感器重新作了把探頭部分與轉(zhuǎn)換部分分離處理,改用分離型傳感器,故善了工作環(huán)境,日前這部分儀表運(yùn)行良好。

    (10)由于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)校不好,或者由于調(diào)校之后的實(shí)際情況的再變動(dòng)。由于現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)噪聲平衡調(diào)整以及靈敏度調(diào)整不好.或者由于調(diào)整之后運(yùn)行一段時(shí)間之后現(xiàn)場(chǎng)情況的再變動(dòng),造成指示問題、這部分原因主要同問題④、⑤有關(guān)。使用示波器,加上結(jié)合工藝運(yùn)行情況,重新調(diào)整。

    (11)對(duì)于問題⑧之所以單獨(dú)提出,是以于這一問題長時(shí)間影響了問題的分析解決,由于不具備K系數(shù)標(biāo)定條件,K系數(shù)只能依據(jù)廠家提供的資料,由于廠家本身的一些變動(dòng),造成提供的幾處資料上K系數(shù)不—致,影響了問題解決。通過尋找條件重新標(biāo)定,或者通過反復(fù)的修改對(duì)比,終才確定了統(tǒng)一的儀表參數(shù)。

總 結(jié)
    (1)由于K系數(shù)的確定在渦街的整個(gè)環(huán)節(jié)中非常重耍,K系數(shù)的準(zhǔn)確與否直接影響著回路的準(zhǔn)確度,儀表更換零部件以及工藝管道的磨損等情況,均可能影響K系數(shù).而企業(yè)又缺少標(biāo)定的手段與能力,只能送出標(biāo)定,受工藝運(yùn)行的影響,要從管道上拆下渦街送出要5、6天的標(biāo)定時(shí)間,工藝方面很難滿足,從而無法確定K系數(shù)。今年,通過流量?jī)x表間的改造,雖已經(jīng)具備了較小口徑的渦街標(biāo)定條件,但對(duì)于較大口徑的渦街仍然無能為力,以后應(yīng)注意使用渦街的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定方法,使用標(biāo)準(zhǔn)頻率以及便攜式超聲波流量計(jì),測(cè)出管道中的瞬時(shí)流量以及傳感器的脈沖輸出頻率,現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算K系數(shù)。

    (2)應(yīng)定期清洗渦街流量計(jì)的探頭,檢查中曾發(fā)現(xiàn),個(gè)別探頭檢測(cè)孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影響了正常測(cè)量。

    (3)定期檢查接地和屏蔽情況,消除外界干擾。有時(shí)候指示問題是由于受到干擾所至。

    (4)安裝環(huán)境潮濕的探頭.應(yīng)定期烘干一次,或作防潮處理。由于探頭本身并末作防潮處理,受潮之后影響運(yùn)行。

    (5)儀表的數(shù)據(jù)資料的管理應(yīng)引起足夠的重視,以利于日后的工作。

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