MOOG伺服閥的工作原理的研究
MOOG伺服閥有時會出現(xiàn)個別油動機現(xiàn)象,在排除控制信號故障的前提下,造成現(xiàn)象的主要原因是電液伺服閥收斂。雖然油循環(huán)在單元啟動之前已經(jīng)進(jìn)行并且油測試也合格,但是由于系統(tǒng)中的死端的位置不能在MOOG伺服閥操作期間一些顆??赡鼙豢ㄗ?流通。
在MOOG伺服閥運行中,有時在控制指令的情況下不變,閥門突然全開或全閉,造成主要原因是MOOG伺服閥堵塞現(xiàn)象。主要是在油贓物塞上伺服閥噴嘴擋板,導(dǎo)致伺服閥突然發(fā)生一個方向的動作,導(dǎo)致油運動到一個方向到極限位置,使閥門失控。
MOOG伺服閥擺動是更常見的故障現(xiàn)象,在沒有控制信號故障的前提下,伺服閥不穩(wěn)定是主要原因。伺服閥泄漏,分辨率,零區(qū)不穩(wěn)定,可能導(dǎo)致電氣系統(tǒng)擺動。伺服閥分辨率提,使伺服閥不能快速響應(yīng)控制系統(tǒng)指令,容易引起系統(tǒng)過沖,導(dǎo)致一定范圍的不間斷系統(tǒng)調(diào)整,導(dǎo)致閥門擺動。伺服閥口磨損,不僅造成伺服閥泄漏增加,而且會導(dǎo)致伺服閥零點不穩(wěn)定,使伺服閥處于長時間調(diào)節(jié)狀態(tài),嚴(yán)重會導(dǎo)致閥門擺動。
MOOG伺服閥現(xiàn)象有很多原因,伺服閥流量低,壓力增益低,伺服閥分離所造成的伺服閥濾芯過大等,可能會增加油機慢速。解決方案是嚴(yán)格控制燃油,定期檢查伺服閥。
MOOG伺服閥是根據(jù)輸入電信號連續(xù)和成比例地控制液壓系統(tǒng)的流動方向,流量和壓力的閥。它由山機電比例轉(zhuǎn)換裝置和液壓控制閥體的兩個主要部分組成,將輸入電信號連續(xù)轉(zhuǎn)換為機械力和位移輸出,在接收到這種機械力和位移后,連續(xù)按比例輸出壓力和流量。
MOOG伺服閥的發(fā)展有兩個主要方式:一是用手動調(diào)節(jié)裝置的比例代替?zhèn)鹘y(tǒng)的液壓閥,或者替代普通的電磁鐵開發(fā);二是通過電液伺服閥簡化結(jié)構(gòu),降低開發(fā)。下面描述的比例閥是指前者,這是當(dāng)今比例閥的主流。用普通液壓閥可以互換。
MOOG伺服閥是直流電磁鐵,但與現(xiàn)有的直流電磁鐵不同。普通直流電磁鐵只有兩個橋接和分離的工作位置,當(dāng)吸力就位時,磁路中的氣隙很小,而比例電磁鐵要求吸力或位移與給定電流成比例。而在電樞中所有工作的行程中,磁路保持一定的氣隙。其結(jié)構(gòu)主要由桿1,線圈2,外殼5和電樞10等構(gòu)成。由于磁阻環(huán)4的存在,在線圈2通電之后產(chǎn)生磁場。因此,通過電樞10,氣隙和極片1的磁場的主要部分,形成環(huán)極電極上的極點產(chǎn)生一個吸入門,在線圈電流是恒定的。抽吸的尺寸根據(jù)極靴1和電樞之間的距離而變化。但電樞在氣隙中度中等程度,吸力隨位置變化而變化非常小。
在設(shè)計中,允許比例電磁鐵的電樞在該行程中工作。因此。改變線圈中的電流,可以按其吸力成比例地銜接電樞。使用比例螺線管而不是螺絲把手來調(diào)節(jié)液壓閥,輸出力或流量可以與輸入電流成比例的變化。
電液比例伺服閥用于模擬控制,是一般開關(guān)控制和伺服控制之間的控制,它也特別適合于設(shè)備的創(chuàng)新或轉(zhuǎn)型。使設(shè)備自動化控制水平大大提。電液比例伺服閥的比例是:①可以輕松實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制:②可以連續(xù),按比例控制液壓系統(tǒng)的壓力和流量。從而實現(xiàn)機構(gòu)的立場,速度和力量的持續(xù)控制,并防止或減少壓力,轉(zhuǎn)速的影響; ③油簡化,部件少。
MOOG伺服閥適用于需要恒定控制膨脹力,流量和方向的應(yīng)用,無需控制。
MOOG伺服閥和方向閥。近來有功能化合物的趨勢。
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)