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提高電磁流量計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確度的方法

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電磁流量計(jì)應(yīng)用現(xiàn)狀分析
                           
                        電磁流量計(jì)用來(lái)測(cè)量經(jīng)密封管道內(nèi)一般導(dǎo)電液體體積流量的儀表,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)導(dǎo)電液體流過(guò)管道的磁場(chǎng)作切割磁力線時(shí),電極間將產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),其感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E為:
                            E=KBDV
                        式中:V―測(cè)量管道截面上的平均流速(m/s);
                              K―儀表常數(shù);
                              D―測(cè)量管內(nèi)直徑(m);
                              B―磁感應(yīng)強(qiáng)度(T)。
                           
                        電極檢測(cè)出的微弱感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E,先經(jīng)前置放大器的放大和噪聲抑制,成為大幅度低阻抗的電壓信號(hào),此信號(hào)經(jīng)微分、積分電路處理,再經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)入單片機(jī)進(jìn)行控制、處理和去處。單片機(jī)對(duì)放大器的漂移及零點(diǎn)漂移能定期自動(dòng)調(diào)整,在全量程范圍內(nèi)分8段對(duì)信號(hào)進(jìn)行非線性修正。單片機(jī)也能對(duì)信號(hào)進(jìn)行監(jiān)控、抑制噪聲信號(hào)和切除空管干擾,由大容量串行貯存器對(duì)每8h處理和運(yùn)算后的流量數(shù)據(jù)予以貯存一次,同時(shí)記錄該時(shí)間與日期的流量數(shù)據(jù),顯示為時(shí)流量和日流量。
                           
                        經(jīng)過(guò)單片機(jī)運(yùn)算的流量信號(hào)由轉(zhuǎn)換器和頻率轉(zhuǎn)換器將流量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào)(電流信號(hào))與脈沖、頻率信號(hào)等外輸信號(hào)輸出,zui后流量數(shù)據(jù)信息由液晶屏顯示總流量和瞬時(shí)流量,或者可通過(guò)光耦按鈕功能鍵來(lái)操作顯示屏上的各種功能菜單,并能分別顯示其對(duì)應(yīng)的信息。
                           
                        電磁流量計(jì)理論準(zhǔn)確度為1.5%,但由于油田注水工況較為復(fù)雜,實(shí)際使用過(guò)程中的測(cè)量準(zhǔn)確度難以保證,工況zui差的碼頭莊油田電磁流量計(jì)準(zhǔn)確度平均為5.0%,個(gè)別達(dá)到10.3%,對(duì)原油生產(chǎn)產(chǎn)生較大影響。
                            碼頭莊油田在用電磁流量計(jì)25臺(tái),計(jì)量誤差超差16臺(tái),試驗(yàn)小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。
                            現(xiàn)狀分析一:少量氣體呈波狀流
                           
                        管線中若有氣體則會(huì)發(fā)生流量計(jì)顯示晃動(dòng)情況,讀數(shù)不穩(wěn)定,管線由于是密封,且是在三相分離器水倉(cāng)的底部出水所以從源頭帶來(lái)氣體不可能。我們從三相分離器的水出口處的壓力表處拆開(kāi)多次看后如表1。

                            現(xiàn)狀分析二:閥門開(kāi)啟度太小
                           
                        上游閥門開(kāi)啟太小,則液位會(huì)在電極以下,表現(xiàn)出流量計(jì)為超滿度情況,碼頭莊污水流量計(jì)曾經(jīng)多次出現(xiàn)這種情況,表2為在一級(jí)沉降罐進(jìn)口的統(tǒng)計(jì)情況。

                            現(xiàn)狀分析三:?jiǎn)⒂们皼](méi)排氣
                           
                        啟用前未能排凈管內(nèi)空氣,剩留氣體積聚在管系高點(diǎn),流動(dòng)時(shí)被液體夾帶,呈氣泡狀流出;另一原因是液體中夾帶小氣泡逐漸聚集,滯留在管系高點(diǎn)。
                           
                        故障表現(xiàn)為流量測(cè)量值和實(shí)際值不符以及輸出晃動(dòng)。在啟用前均都已經(jīng)排盡空氣。另外的夾帶小氣泡也是不存在的,因?yàn)榇a頭莊三相分離器污水出水口在水倉(cāng)的底部,即使有氣體它也在水倉(cāng)時(shí)就跑到水倉(cāng)頂部。
                            現(xiàn)狀分析四:管系中吸入氣泡
                           
                        碼頭莊污水電磁流量計(jì)設(shè)在一級(jí)沉降罐的進(jìn)口處,在這個(gè)電磁流量計(jì)的前面大約50cm處有個(gè)加藥點(diǎn),這個(gè)加藥點(diǎn)偶爾會(huì)在加藥的同時(shí)加進(jìn)氣體。
                            現(xiàn)狀分析五:流動(dòng)狀態(tài)的變化
                           
                        流量測(cè)量值與應(yīng)用參比值不符,通常儀表調(diào)試正常運(yùn)行一段時(shí)期后,也會(huì)因流動(dòng)狀態(tài)變化而出現(xiàn)故障。主要表現(xiàn)是管內(nèi)有隨動(dòng)物體,如接口處的膠帶以及內(nèi)襯脫落等在隨著水流有擺動(dòng)。我們拆開(kāi)接口及有襯體易脫落處檢查。均沒(méi)有隨動(dòng)物體。
                            現(xiàn)狀分析六:液體中含有溶解氣
                           
                        碼頭莊聯(lián)合站擁有兩座臥式三相分離器,其日均處理液量在500m3左右,主要是對(duì)產(chǎn)出液進(jìn)行油、氣、水分離,根據(jù)工程需要三相分離器的壓力為0.24MPa,而到了污水電磁流量計(jì)那里壓力還不到0.1MPa,以前出水出油溫度在39℃左右,后打開(kāi)一級(jí)沉降罐頂蓋可以聞到比較強(qiáng)烈的天然氣味道,懷疑污水中含有溶解氣,我們提高三相分離器的熱循環(huán)水量,果然溶解氣少了很多。其前后對(duì)比如表3。

                            現(xiàn)狀分析七:電導(dǎo)率不均勻
                           
                        這個(gè)是指兩種以上的液體還沒(méi)有混合好就進(jìn)入流量計(jì),若它們的電導(dǎo)率相差比較大則會(huì)導(dǎo)致流量計(jì)測(cè)量不準(zhǔn)確。碼頭莊污水電磁流量計(jì)的前面有個(gè)加藥點(diǎn),加進(jìn)殺菌劑、絮凝劑、阻垢劑三種藥劑,總共加藥量為12.5L/h。這個(gè)流量與污水流量相比非常小,其影響在流量計(jì)上很難反映出來(lái)。我們關(guān)閉加藥點(diǎn)觀察如表4。

                            現(xiàn)狀分析八:往復(fù)泵振蕩
                           
                        碼頭莊原來(lái)有三臺(tái)三柱塞高壓泵,正常都是在18MPa的壓力下運(yùn)轉(zhuǎn),由于泵的脈動(dòng)性而測(cè)量點(diǎn)又未遠(yuǎn)離泵,脈動(dòng)使電磁流量計(jì)輸出晃,有時(shí)候還產(chǎn)生了測(cè)量誤差。這從總表的校驗(yàn)可以得出。
                            現(xiàn)狀分析九:沉積層覆蓋電極
                           
                        碼頭莊污水流量計(jì)有時(shí)晃動(dòng)的比較厲害,我們拆開(kāi)可以看到里面已經(jīng)薄薄的被覆蓋了一層微小物體。而流量也從5.5~11.5m3/h來(lái)回跳動(dòng)。
                           
                        通過(guò)對(duì)以上的分析,影響電磁流量計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確度低于理論值的主要原因是:①閥門開(kāi)啟度太?。虎诠芟滴霘馀?;③液體中含有溶解氣;④往復(fù)泵振蕩;⑤沉積層覆蓋電極。
                            提高電磁流量計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確度的試驗(yàn)
                            試驗(yàn)一:加大流量計(jì)上游閘門開(kāi)啟度
                           
                        如果管中的液體達(dá)不到電磁流量計(jì)的電極上面則會(huì)出現(xiàn)超滿度現(xiàn)象。碼頭莊油田多次出現(xiàn)三相分離器污水出口達(dá)到65.7m3/h,而碼頭莊一天的總產(chǎn)液量在500m3左右,其中油約200m3/d,污水約300m3/d,平均為10~12m3/h。而65.7m3/h這個(gè)測(cè)量值嚴(yán)重地偏離了實(shí)際流量值。故把三相分離器的污水出口全開(kāi),而改用流量計(jì)后面的閘閥來(lái)控制脫水量(圖1)。

                           
                        以前是用1#(三相分離器污水出口閘閥)與3#閘閥來(lái)共同控制流量,這樣往往有可能是1#閘閥開(kāi)的較小,3#開(kāi)的較大,這就有可能在管線中會(huì)留出一部分空間,使氣體進(jìn)入,zui終導(dǎo)致液體不能充滿整個(gè)管系,而出現(xiàn)超滿度。
                           
                        現(xiàn)在采取的措施是1#閘閥全開(kāi),而用3#閘閥的開(kāi)啟度來(lái)控制流量。這樣就避免了電磁流量計(jì)和管線虧空現(xiàn)象,電磁流量計(jì)測(cè)量的準(zhǔn)確性提高了很多。
                            試驗(yàn)二:維修加藥泵的密封性
                            碼頭莊污水流量計(jì)的前面有個(gè)加藥點(diǎn),距離電磁流量計(jì)大約50cm。加殺菌劑、阻垢劑、絮凝劑3種藥劑(圖2)。

                           
                        管系若吸進(jìn)空氣則造成測(cè)量值晃動(dòng)不穩(wěn)定。圖中1,2,3分別代表3臺(tái)加藥泵,這3臺(tái)加藥泵排量小,總量在12.5L/h,但就是這個(gè)加藥點(diǎn)給這個(gè)流量計(jì)造成了相當(dāng)?shù)恼`差。每個(gè)加藥泵都有個(gè)入口,入口放在加藥罐里。該入口的結(jié)構(gòu)示意如圖3。

                           
                        加藥泵的A部分在藥劑的上面,而B(niǎo)部分則沉沒(méi)在藥劑中,加的藥劑有一定的黏度,且有部分雜質(zhì),故濾網(wǎng)是經(jīng)常堵住,如果在藥劑中的B部分不通暢,則裸露在空氣中的A部分會(huì)從1與2及吸料連接器和墊圈處進(jìn)空氣。3臺(tái)中的任意一臺(tái)漏空氣都會(huì)由管線中的加藥點(diǎn)進(jìn)入管線,從而導(dǎo)致流量計(jì)測(cè)量值不穩(wěn)定?,F(xiàn)在我們是每周都會(huì)對(duì)泵的濾網(wǎng)和吸料連接器以及墊圈進(jìn)行檢查。由加藥泵漏進(jìn)氣體不再發(fā)生。
                            試驗(yàn)三:提高三相分離器溫度降低污水中含有的溶解氣
                           
                        在實(shí)驗(yàn)中都是單獨(dú)實(shí)驗(yàn),在不考慮其他因數(shù)的條件下,把三相分離器的溫度由原來(lái)的39℃提高到現(xiàn)在的46℃,效果很明顯。控制三相分離器的溫度,也就是控制三相分離器循環(huán)熱水量與循環(huán)熱水溫度,循環(huán)熱水溫度一般變化較小,而水量我們由原來(lái)的3m3/h,調(diào)配到現(xiàn)在的6m3/h,這樣一來(lái),包括井上產(chǎn)氣也多析出了6~8m3/h。具體如圖4。

                           
                        從圖4可以看出當(dāng)出水溫度達(dá)44℃時(shí),碼頭莊產(chǎn)氣量達(dá)到近50m3/h(標(biāo)況即:溫度273K,壓力101325Pa),且呈平穩(wěn)的趨勢(shì),也就是此時(shí)達(dá)到了一個(gè)平衡。達(dá)到了析氣的zui大化,析出氣體的*狀態(tài)。也就是這樣出去的污水含氣zui少。達(dá)到了不含溶解氣的目標(biāo)。
                            試驗(yàn)四:改變讀數(shù)方式,增加新工藝,緩解往復(fù)泵的振蕩
                           
                        碼頭莊注水站原有3臺(tái)3S175-13.4/20三柱塞注水泵,在泵的出口裝有總流量計(jì),這個(gè)總流量計(jì)的測(cè)量由于泵的往復(fù)振蕩使其準(zhǔn)確性很,每次與各注水單井總和的差別都有近50m3。每天注水在620m3左右,這樣就有近10%的誤差,而每次對(duì)其校驗(yàn)的差值也是10%左右,表5是2005.10.11校驗(yàn)的結(jié)果。

                           
                        從表5中可以看出流量計(jì)的準(zhǔn)確性很低甚至超過(guò)了10%,這個(gè)數(shù)據(jù)的差別很大,到這種情況應(yīng)該說(shuō)不是誤差,而是錯(cuò)誤了。在有脈動(dòng)流動(dòng)源的管線上,要減緩其對(duì)流量?jī)x表測(cè)量的影響,通常應(yīng)該采取流量傳感器遠(yuǎn)離脈動(dòng)源,利用管流流阻衰減脈動(dòng);或在管線適當(dāng)位置裝上稱作被動(dòng)式濾波器的氣室緩沖器,吸收脈動(dòng)。因?yàn)樵诖宋覀儾缓酶淖兞鞒毯捅玫谋旧砉に?,為此我們采取的措施是讀取泵的進(jìn)口流量計(jì)和泵的回流流量計(jì),因?yàn)檫@兩處表的壓力很低,脈動(dòng)振動(dòng)也很小,用泵的進(jìn)口流量計(jì)數(shù)值減去回流流量計(jì)數(shù)值,得出注水量數(shù)值。但是在2005年11月份碼頭莊新裝了一臺(tái)5S175-33.3/20的五柱塞注水泵,這臺(tái)泵是五個(gè)柱塞,其水的振動(dòng)性相對(duì)減少,并趨于平緩,且本身帶有氮?dú)饩彌_裝置,能非常有效地緩解振動(dòng),達(dá)到了預(yù)期效果。
                            試驗(yàn)五:定期清洗電磁流量計(jì)內(nèi)壁
                           
                        在污水流量為10m3/h左右,溫度約為44℃,電磁流量計(jì)清洗周期為45d,否則測(cè)量誤差將很快會(huì)達(dá)到5%。定期清洗電磁流量計(jì)以避免沉積層的影響。
                            試驗(yàn)小組于2005-12~2006-01對(duì)試驗(yàn)效果進(jìn)行驗(yàn)證,見(jiàn)表6。

                           
                        通過(guò)表6可以看出現(xiàn)在誤差zui大的是總表流量計(jì),但也只有0.95%,*符合誤差不能高于1.5﹪的生產(chǎn)要求,達(dá)到預(yù)期的效果。

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