國內(nèi)外對焦?fàn)t煤氣的脫硫工藝分為正壓脫硫和負(fù)壓脫硫二種。某公司焦?fàn)t煤氣凈化一開始采用HPF正壓脫硫工藝,但脫硫效率低,且正壓脫硫需將煤氣冷卻,送入脫硫塔進(jìn)行脫硫、脫氰,經(jīng)過脫硫后,煤氣進(jìn)入硫銨單元,又需對煤氣進(jìn)行預(yù)熱,煤氣經(jīng)過冷卻、預(yù)熱存在較大的能源浪費,不利于節(jié)能降耗生產(chǎn),對此該公司將正壓脫硫工藝改為負(fù)壓脫硫工藝,采用紅外氣體分析儀(防爆型)Gasboard-3500對脫硫效果進(jìn)行監(jiān)測,項目運行3年來,脫硫效率提高,節(jié)能*,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
一、正、負(fù)壓脫硫工藝對比
1、正壓脫硫工藝
從鼓風(fēng)機來的約55~60℃的煤氣,*入預(yù)冷塔,用循環(huán)水冷卻至30℃左右,然后進(jìn)入脫硫塔。
預(yù)冷塔用冷卻水自成循環(huán)系統(tǒng),從塔底排出的熱水經(jīng)循環(huán)泵送往冷卻器,用循環(huán)冷卻水換熱后進(jìn)入預(yù)冷塔頂部噴灑用于冷卻煤氣,預(yù)冷循環(huán)水定期進(jìn)行排污,送往機械化澄清槽,同時往循環(huán)系統(tǒng)中加入剩余氨水予以補充。
從預(yù)冷塔來的煤氣進(jìn)入脫硫塔底部與塔頂噴淋的脫硫液逆向接觸,脫除H2S、HCN后由塔頂溢出去往硫銨單元。
從脫硫塔底排出的脫硫液經(jīng)液封槽進(jìn)入反應(yīng)槽,再由脫硫液循環(huán)泵送出,一部分經(jīng)過冷卻器冷卻后與另一部分未冷卻液體混合后經(jīng)預(yù)混噴嘴送入再生塔底部,同時在再生塔底部鼓入壓縮空氣,使脫硫液在塔內(nèi)得以再生,再生后的脫硫液于塔上部經(jīng)液位調(diào)節(jié)器流至脫硫塔循環(huán)噴灑使用,上浮于再生塔頂部擴大部分的硫泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,產(chǎn)生的硫泡沫用泵送至離心機離心分離,濾液返回反應(yīng)槽,硫膏裝袋后外銷。
脫硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脫硫反應(yīng)槽加入脫硫液循環(huán)系統(tǒng)。
2、負(fù)壓脫硫工藝
電捕來的約25℃煤氣進(jìn)入填料脫硫塔底部,與塔頂噴灑下來的再生溶液逆向接觸,吸收煤氣中的H2S和HCN(同時吸收煤氣中的NH3,以補充脫硫液中的堿源)。脫硫后煤氣進(jìn)入鼓風(fēng)機單元。
脫硫塔底吸收了H2S、HCN的循環(huán)液,經(jīng)脫硫液泵進(jìn)入再生塔底預(yù)混噴嘴(脫硫液溫度高時,部分進(jìn)入板框式換熱器進(jìn)行冷卻),與壓縮空氣劇烈混合,形成微小氣泡后進(jìn)入再生塔底部,沿再生塔上升過程中,在催化劑作用下氧化再生。再生后的脫硫液于再生塔上部經(jīng)液位調(diào)節(jié)器進(jìn)入U型管后,進(jìn)入脫硫塔頂分布器,循環(huán)噴淋煤氣。
上浮于再生塔頂部擴大部分的硫磺泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,產(chǎn)生的硫泡沫用泵送至板框式壓濾機,濾液進(jìn)入放空槽后,由放空槽自吸泵送至脫硫塔底繼續(xù)循環(huán)使用,硫膏裝袋后外銷。
脫硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脫硫塔底,加入脫硫液循環(huán)系統(tǒng)。
3、正、負(fù)壓脫硫運行指標(biāo)對比
在同等煤氣發(fā)生量情況下,采用紅外氣體分析儀(防爆型)Gasboard-3500對正負(fù)壓脫硫工藝的脫硫效果進(jìn)行對比監(jiān)測,再綜合脫硫工藝各方面運行參數(shù),可得出正壓脫硫與負(fù)壓脫硫運行指標(biāo)如下。
由上表可知,負(fù)壓脫硫較正壓脫硫,脫硫塔入口煤氣溫度降低了6℃,脫硫液溫度降低了5.5℃,脫硫液溫度的降低,有利于揮發(fā)氨(游離氨)濃度的提高,揮發(fā)氨濃度提高了5.2g/L;副鹽濃度由300g/L以上降低至250g/L以下,降低了52.8g/L,副鹽濃度的降低有利于脫硫效率的提高,脫硫效率由86.3%提高至99.0%,提高了12.7%。
二、正、負(fù)脫硫工藝特點對比
1、 溫度變化
正壓脫硫位于鼓風(fēng)機后,進(jìn)入脫硫工段的煤氣溫度約55~60℃,而脫硫反應(yīng)適宜溫度為25~35℃左右,脫硫工段后為硫銨工段,而硫銨工段適宜吸收反應(yīng)溫度為50~55℃,因此煤氣經(jīng)正壓脫硫進(jìn)入硫銨工段需對煤氣現(xiàn)冷卻再加熱,存在較大的能源浪費。
負(fù)壓脫硫位于電捕后,鼓風(fēng)機前,進(jìn)入脫硫工段的煤氣約25℃,滿足脫硫吸收、再生要求,而經(jīng)過風(fēng)機后的煤氣直接進(jìn)入硫銨工段,避免了對煤氣冷卻和預(yù)熱,溫度變化梯度更加合理,節(jié)約了冷能和熱能,降低了系統(tǒng)能耗。
2、游離氨濃度
HPF法脫硫是以氨為堿源的濕法氧化脫硫,吸收過程為化學(xué)反應(yīng),即通過吸收煤氣中的氨(或外加氨水),增加氨的濃度提高對硫化氫、氰化氫等物質(zhì)吸收效率,脫硫液中游離氨的濃度越高越有利于脫硫反應(yīng)。
正壓脫硫經(jīng)過預(yù)冷后煤氣溫度一般在30℃左右,負(fù)壓脫硫煤氣溫度為25℃左右,其脫硫液溫度較正壓降低5℃左右,脫硫液溫度低有利于氨的吸收、溶解,同時避免了正壓條件下預(yù)冷噴灑液的直接接觸吸收煤氣中的氨。因此,負(fù)壓脫硫工藝有效提高了游離氨(揮發(fā)氨)濃度,游離氨濃度由正壓脫硫的4~6g/L提高至負(fù)壓脫硫的10~12g/L,達(dá)到較高的吸收效率,進(jìn)而提高了脫硫效率。
3、設(shè)備投資
負(fù)壓脫硫與正壓脫硫設(shè)備上相比,脫硫工段不再用預(yù)冷塔及其配套的循環(huán)噴灑泵、換熱器等設(shè)備,硫銨工段不再用預(yù)熱器,節(jié)約大量設(shè)備投資,占地面積減少近80m2。
負(fù)壓脫硫根據(jù)工藝特點,不用反應(yīng)槽,節(jié)省兩個約150m3的反應(yīng)槽,占地面積減少約120m2。
4、環(huán)保效益
負(fù)壓脫硫再生尾氣回收至煤氣系統(tǒng)內(nèi),減輕對大氣污染的同時,尾氣中的氧氣、氨氣等有效組分進(jìn)入脫硫吸收塔內(nèi),參與脫硫吸收、解離反應(yīng),進(jìn)一步增強了脫硫效率。
三、負(fù)壓脫硫經(jīng)濟經(jīng)濟效益
負(fù)壓脫硫較正壓脫硫減少預(yù)冷塔、預(yù)冷噴灑泵、預(yù)冷換熱器、反應(yīng)槽等設(shè)備;減少煤氣冷卻消耗循環(huán)冷卻水量150m3/h;節(jié)省硫銨預(yù)熱器蒸汽量1t/h(冬季)。因此負(fù)壓脫硫較正壓脫硫節(jié)省成本為:
1)降低循環(huán)消耗成本:節(jié)約循環(huán)水量為150m3/h,按0.5元/m3、年運行360天計,則年節(jié)約循環(huán)冷卻水成本為150×24×360×0.5=64.8萬元。
2)降低蒸汽消耗:節(jié)約蒸汽量為1t/h,蒸汽按150元/t、冬季按120天計,則年節(jié)約蒸汽消耗成本為1×24×120×150=43.2萬元。
3)降低設(shè)備投資成本:減少預(yù)冷塔、循環(huán)泵、換熱器、反應(yīng)槽等設(shè)備及工程投資費用約500萬元。按設(shè)備折舊費用計,年降低投資費用50萬元。
則年降低成本為:64.8+43.2+50=158萬元。另外,脫硫效率的提高,降低了脫硫后煤氣中硫化氫含量,進(jìn)一步降低燃燒時二氧化硫排放量,環(huán)保效益顯著。
四、結(jié)論
1、負(fù)壓脫硫較正壓脫硫減少預(yù)冷系統(tǒng)、反應(yīng)槽等設(shè)備,投資費用低,占地面積小,操作簡便。
2、負(fù)壓脫硫較正壓脫硫較好地利用了煤氣溫度變化梯度,避免煤氣經(jīng)過冷卻再加熱,降低了循環(huán)冷卻水及蒸汽消耗成本,經(jīng)濟效益顯著。
3、負(fù)壓脫硫入口煤氣溫度、脫硫液溫度較正壓脫硫降低約5℃,揮發(fā)氨濃度提高至10g/L以上,提高了對硫化氫的吸收,進(jìn)而提高了脫硫效率。
4、負(fù)壓脫硫再生尾氣全部并入煤氣負(fù)壓系統(tǒng),實現(xiàn)了脫硫尾氣“零”排放,改善了工作環(huán)境,降低了大氣污染。
5、負(fù)壓脫硫較正壓脫硫效率顯著提高,降低了煤氣中硫化氫含量,進(jìn)而減少燃燒時二氧化硫的排放量,具有顯著的環(huán)保效益。
(來源:公眾號@工業(yè)過程氣體監(jiān)測技術(shù))
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