每時3噸農(nóng)村社區(qū)污水處理設備廠家
活性污泥的培養(yǎng)馴化實施,可分為三個階段:(1)準備工作階段;(2)培養(yǎng)馴化階段;(3)培菌成熟并終達到可投產(chǎn)階段。
1 準備階段
(1)檢查各設備運行工況在滿載負荷下運轉是否符合運行參數(shù)的要求,尤其是羅茨風機性能是否滿足運行需求;
(2)為掌握我廠進水質(zhì)量及其變化規(guī)律,從而為污水站整體運行有依據(jù)可循,成立水質(zhì)化驗小組,在滿載調(diào)試期間,每日采樣測取進水水質(zhì),做好記錄,與設計作比較,主要是COD、BOD、SS、NH3-N、TP、pH等指標;
(3)準備好其他生活污水處理單元中二沉池剩余污泥,以液態(tài)為好,投入到本站的生化池內(nèi)。
2 培養(yǎng)馴化階段每時3噸農(nóng)村社區(qū)污水處理設備廠家
(1)系統(tǒng)進水,并根據(jù)進水水質(zhì)、水量情況,啟動風機進行悶曝氣,可以設定成定時運行,運行與間隙時間根據(jù)現(xiàn)場實際情況來定,一般為運行20 min停止10 min,溶解氧控制在2 mg/L左右即可;
(2)根據(jù)進水濃度確定是否在生化段投入營養(yǎng)物質(zhì),間歇性投加,根據(jù)污泥沉降比來適量投加;
(3)加強回流比控制,在培菌階段,回流,不作剩余污泥的外排;
(4)邊進水邊出水;
(5) 如發(fā)現(xiàn)溶解氧有波動,則在進水水量、進水水質(zhì)、曝氣量、投加營養(yǎng)物質(zhì)等多方面進行調(diào)整。
3 培菌成熟并終達到可投產(chǎn)階段
在投加活性污泥接種后,每天實驗小組測取氧化溝內(nèi)水樣、水質(zhì),觀察池內(nèi)活性污泥質(zhì)量外觀。如發(fā)現(xiàn)污泥外觀由黑色逐漸變成黃色,SV大于15%,則初步判斷好氧生化段內(nèi)溶解氧控制適當,活性污泥生長繁殖趨于正常,并做生物鏡檢分析。如發(fā)現(xiàn)菌膠團比較密實,種蟲數(shù)量由少逐漸增多,則能說明活性污泥質(zhì)量得到改善,可以視為水質(zhì)趨于正常,可以適度控制回流比,同時將剩余污泥適量入污泥池。
技術特點
占地面積小:采用熱化學處理技術,與其它非熱化學處理技術如堆肥等相比,具有處理速度快、處理周期短,設備處理量大,占地面積小等優(yōu)勢。
系統(tǒng)能耗低:連續(xù)熱水解過程,污泥中的水分始終保持為液態(tài),避免蒸發(fā)相變所產(chǎn)生的高能耗;
減量化顯著:裂解脫水后污泥含水率<30%,污泥減量70%以上;
無害穩(wěn)定化:寄生蟲卵、病原微生物等致病物質(zhì)以及有毒有害的有機物被*降解,污泥穩(wěn)定,不易變質(zhì)。
工藝流程
調(diào)質(zhì)過濾:含水率80%的污泥進入系統(tǒng)后加水(可利用該工藝壓濾液)調(diào)理至含水率85-90%,充分攪拌后,污泥粘度大幅降低,流動性增大,并過濾石子、發(fā)絲等雜質(zhì)。
預熱:調(diào)質(zhì)過濾后的物料由高壓柱塞泵送入污泥預熱系統(tǒng),與連續(xù)熱水解后物料進行熱交換(冷物料進管程,熱物料進殼程),使物料溫度提高至160℃,該過程充分利用反應后的熱量,大幅降低系統(tǒng)能耗。
連續(xù)熱水解:預熱后物料通過導熱油二次加熱升溫至240℃,升溫后的物料在反應釜中保溫停留10min,污泥在240℃的溫度5MPa的壓力下實現(xiàn)連續(xù)熱水解。
冷卻減壓:連續(xù)熱水解反應后的熱物料用于冷物料的預熱,熱交換后的溫度降低至100℃,再由冷卻器降溫至50℃,然后通過減壓設備排出系統(tǒng)。
脫水:裂解后的污泥,無需添加任何藥劑,直接泵送至隔膜板框壓濾機進行壓濾脫水,污泥含水率降至30%左右。
小宇環(huán)保產(chǎn)品可處理各種污水,出水達標。
一體化設備、氣浮機、二氧化氯發(fā)生器、玻璃鋼化糞池、芬頓設備、UASB厭氧設備、斜管沉淀池、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、一體化提升泵站等。
可處理生活污水、醫(yī)療污水、屠宰污水、洗滌污水、生產(chǎn)廢水、清洗廢水、農(nóng)村飲用水、食品加工污水、工業(yè)廢水、雨水等。本產(chǎn)品由Yang2021.03.04發(fā)布