孝感市二氧化氯發(fā)生器選型
SBR污水處理裝置事故處理規(guī)程
工藝運行中異常情況及處理
癥 狀 | 原 因 | 解 決 辦 法 |
池內溶解氧高 | 1、進氣量大于生化需氧量,通常是在SBR池曝氣階段的中后期或者是細菌活性不足 | 適當減少進氣量 |
2、硝化期間,堿度不足 | 盡快加堿 | |
3、硝化期間,氨氮不足 | 增加循環(huán)流量或進水氨氮濃度,在SBR池應提前結束曝氣階段,在O池應適當減少進氣量 | |
4、氨氮濃度高達100以上,導致硝化菌中毒 | 停止進水,加清水或生活水置換 | |
5、反硝化率長時間過低,亞硝酸鹽或硝酸鹽積累過高導致硝化菌中毒 | 停止進水,加清水或生活水置換,重點培養(yǎng)反硝化菌 | |
在SBR池靜沉階段,水中有碎小污泥不易下沉 | 曝氣過度 | 運行過程中,應適當減少進氣量,嚴格控制溶解氧 |
污泥發(fā)黑,有臭味 | 進水COD濃度高,曝氣量不足,溶解氧低,通常在夏季溫度高時或停電時,有機厭氧生成硫化氫使污泥發(fā)臭,硫化氫與鐵反應生成硫化亞鐵使污泥發(fā)黑 | 減少進水COD濃度,加大進氣量,停電前盡量將池內COD消耗完 |
硝化速率低 | 溶解氧低 | 加大進氣量 |
堿度低 | 盡快加堿 | |
硝化菌活性不足 | 重點培養(yǎng)硝化菌 | |
在SBR池推流階段有污泥漂浮 | 反硝化時,產生氮氣,帶起污泥 | 正?,F象,無需處理 |
在SBR池推流后亞硝酸鹽或硝酸鹽偏高 | 1、甲醇量不足 | 計算準確的應加甲醇量,按量加夠 |
2、推流時間短 | 增加推流時間 | |
3、反硝化菌少 | 重點培養(yǎng)反硝化菌 | |
在SBR池靜沉階段有污泥漂浮 | 1、曝氣結束后,仍殘留濃度足夠高的COD,導致反硝化 | 停止靜沉,繼續(xù)曝氣直至將COD除盡 |
2、曝氣過度 | 減少進氣量,嚴格控制溶解氧 | |
3、長時間缺少有機物 | 注意補充有機物或甲醇 | |
4、缺磷 | 按N:P=5:1的比例補足磷 | |
池內曝氣時白色泡沫多 | 進水洗滌劑類物質多(在化肥廠一般很少出現) | 加消泡劑 |
池內曝氣時茶色或灰色泡沫多 | 污泥齡長,污泥老化,污泥解絮附著在泡沫上 | 增加排泥頻率和排泥量 |
排水亞硝酸鹽和COD高 | 1、亞硝化均占優(yōu)勢,亞硝酸鹽為COD一部分 | 重點培養(yǎng)硝化菌 |
2、曝氣過度,長時間缺少有機物導致菌群活性差 | 增加甲醇量,控制好溶解氧指標 |
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