自2006年套搗固焦?fàn)t內(nèi)吸法無煙裝煤工藝裝置在國內(nèi)成功投運以來,以其良好的環(huán)保效果和可觀的經(jīng)濟收益,在焦化企業(yè)迅速獲得推廣,隨著環(huán)保壓力和市場壓力的不斷加大,該技術(shù)還在不斷地被更多焦化企業(yè)所采用。
裝煤時打開橋管翻板,煤氣輸送系統(tǒng)與大氣直接相通,外吸消煙變?yōu)閮?nèi)吸收集,環(huán)保效益與經(jīng)濟效益均極可觀。
這是煉焦工藝的重大突破,對整個焦化生產(chǎn)和安全都有直接影響,但至今卻沒有一個成熟的設(shè)計規(guī)范和操作維護(hù)規(guī)范。
一方面,前幾年環(huán)保要求相對較低,只要大部分碳化室裝煤時冒煙不大或遠(yuǎn)距離看冒煙不明顯,與外吸法相比就是巨大的進(jìn)步,因此,無煙裝煤工藝設(shè)計普遍存在“重回收,輕環(huán)保”的傾向。
另一方面,*以來,環(huán)保設(shè)備公司既是無煙裝煤工藝裝置的設(shè)計者,又是項目的投標(biāo)競爭主體,在低價中標(biāo)的社會習(xí)俗影響下,該工藝的設(shè)計、使用等都形成了許多誤區(qū)。
至今,包括導(dǎo)煙管布局、氨水泵選型、側(cè)吸裝置和噴嘴吸力等在內(nèi)的關(guān)鍵設(shè)計參量、操作方式等,不同的廠家有不同的說法,甚至相互矛盾,再加上煉焦生產(chǎn)本身的復(fù)雜性,給這一工藝的應(yīng)用造成許多認(rèn)知和管理上的混亂。
甚至,業(yè)界(包括環(huán)保設(shè)備公司和焦化企業(yè))還存在一個廣泛的誤區(qū):
只要集氣管壓力穩(wěn)定,就能保證裝煤無煙!
因此,為其配套的自動控制系統(tǒng)幾乎全部是單純的集氣管壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)--即煤氣的導(dǎo)出控制系統(tǒng)(煤氣從集氣管平穩(wěn)導(dǎo)出),嚴(yán)重忽視了該工藝“無煙裝煤”之內(nèi)核,煤氣導(dǎo)入集氣管均處于“不控”狀態(tài),與裝煤實際嚴(yán)重脫節(jié),至今沒有一個被廣泛認(rèn)可的版本。
到2014年底,國內(nèi)在用無煙裝煤工藝裝置超過100套,多數(shù)焦?fàn)t集氣管壓力比較穩(wěn)定,環(huán)保效果很理想、很穩(wěn)定的卻極少(全國至今不超過10套),有些咋看上去還不錯,但深入考究,問題就來了:或犧牲效率,或犧牲產(chǎn)量,裝煤冒煙問題時有發(fā)生。
在煤氣制甲醇、煤氣制LNG等企業(yè),環(huán)保要求是裝煤無煙,生產(chǎn)工藝要求煤氣含氧量低于0.5%,這兩項指標(biāo)在工藝上具有此消彼長、相互矛盾的特點,因此,至2013年10月前一直沒有成功案例,至今成功案例也是鳳毛麟角!
許多有識之士意識到,無煙裝煤工藝的傳統(tǒng)設(shè)計、控制及管理思路必須加以創(chuàng)新和完善方可適應(yīng)的環(huán)保形勢!
經(jīng)多年研究發(fā)現(xiàn),目前在用無煙裝煤工藝主要存在以下三方面的缺陷:
1、無煙裝煤工藝裝置關(guān)鍵節(jié)點存在設(shè)計缺陷,如目前在用導(dǎo)煙車都不能解決邊孔冒煙問題、高壓氨水泵選型普遍偏??;
2、煤氣導(dǎo)入控制和導(dǎo)出控制(集氣管壓力調(diào)節(jié))脫節(jié),幾乎所有在用裝置都沒有考慮煤氣的導(dǎo)入控制;
3、幾乎所有在用的無煙裝煤工藝裝置都沒有提供系統(tǒng)、完整的<維護(hù)規(guī)程>,也就談不上<規(guī)程>的有效落實。
從2006年開始,我公司對無煙裝煤工藝進(jìn)行了不懈的探索,并取得了一系列突破!
2010年底,山東濰坊某集團公司2x55孔5.5米焦?fàn)t投產(chǎn),我公司配合該集團公司對無煙裝煤工藝進(jìn)行了摸索,經(jīng)過近1年的反復(fù)改進(jìn),在滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下,使用小功率機側(cè)地面站,實現(xiàn)了“裝煤無煙,有效控氧,壓力平衡和*穩(wěn)定”的目標(biāo),4年多來,該公司焦?fàn)t機側(cè)裝煤煙塵始終控制在A*視頻效果水平(邊爐除外),“搗固焦?fàn)t內(nèi)吸法無煙裝煤優(yōu)化技術(shù)”(以下簡稱HT優(yōu)化技術(shù))從此誕生,并在此后的時間里不斷驗證和發(fā)展。
2013年10月,唐山某2x65孔5.5米焦?fàn)t,煤氣制甲醇,滿負(fù)荷生產(chǎn),我公司成功實現(xiàn)了既保證裝煤無煙、有效控氧和壓力穩(wěn)定的目標(biāo),煤氣含氧量一直穩(wěn)定地控制在0.2%左右,投運至今運行穩(wěn)定,突破了煤氣制甲醇焦?fàn)t不能使用無煙裝煤工藝的技術(shù)。
2014年10月,湖南某公司2x65孔5.5米焦?fàn)t,焦側(cè)集氣管,滿負(fù)荷生產(chǎn),在關(guān)閉機側(cè)地面站情況下實現(xiàn)了裝煤無煙,有效控氧和壓力平衡的目標(biāo),裝煤煙氣回收率,每年僅地面站運行費用既可節(jié)約200萬元以上,打破了多年來有關(guān)5.5米以上焦?fàn)t必須使用側(cè)吸地面站才能解決“爐頭煙”的結(jié)論,與該焦?fàn)t相同爐型的徐州某5.5米焦?fàn)t(65孔,無機側(cè)地面站)目前正在治理中,已取得階段性成果;
進(jìn)入2015年,HT優(yōu)化技術(shù)又有重大突破,我公司申報的兩項發(fā)明已進(jìn)入審核程序,相關(guān)技術(shù)近期投入市場。
“HT優(yōu)化技術(shù)”可以使搗固焦?fàn)t真正做到“裝煤無煙、有效控氧、壓力平衡和*穩(wěn)定”的裝煤冒煙治理目標(biāo),實現(xiàn)環(huán)保、安全、節(jié)能和效益的高度統(tǒng)一,弘科信泰依托該技術(shù)為焦化企業(yè)提供裝煤煙塵治理一體化解決方案,從此步入高科技環(huán)保技術(shù)企業(yè)之列。
到目前為止,該技術(shù)已在20多座焦?fàn)t上得到正反兩方面的有效驗證。
二、適用范圍
采用高壓氨水噴射無煙裝煤工藝的搗固焦?fàn)t,可滿足以下需求:
1、環(huán)保:焦?fàn)t裝煤無煙,實現(xiàn)清潔生產(chǎn);
2、安全:入電捕煤氣瞬時含氧量得到有效控制,實現(xiàn)安全生產(chǎn);
3、工藝:實現(xiàn)焦?fàn)t集氣管壓力的自動平衡與穩(wěn)定控制,入電捕煤氣瞬時含氧量控制在1.5%(或0.5%)以內(nèi);
4、節(jié)能:焦?fàn)t裝煤煙氣全回收,實現(xiàn)節(jié)能、高效生產(chǎn);
三、供方提供的服務(wù)
“三步法”實現(xiàn)“裝煤無煙、有效控氧、壓力平衡和*穩(wěn)定”的治理目標(biāo),是HT優(yōu)化技術(shù)的核心技術(shù)優(yōu)勢。
步:優(yōu)化技術(shù)設(shè)計和設(shè)計優(yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場工況,確定優(yōu)化方案,保證無煙裝煤工藝各子系統(tǒng)關(guān)鍵參量滿足需要:
1、導(dǎo)煙系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案;
2、氨水系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計方案;
3、爐頭煙控制裝置優(yōu)化設(shè)計方案;
4、出焦時機側(cè)煙塵治理優(yōu)化設(shè)計方案;
優(yōu)化的技術(shù)設(shè)計,應(yīng)包容各種可能性出現(xiàn)時的調(diào)控裕量和備用措施;
以上各項,我司亦可負(fù)責(zé)工程總承包。
第二步:設(shè)計、安裝、投運WY800無煙裝煤控制系統(tǒng)
負(fù)責(zé)設(shè)計、制造、安裝和投運WY800無煙裝煤控制系統(tǒng),根據(jù)系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)、裝煤冒煙狀況、煤氣含氧量等進(jìn)行深入分析,針對發(fā)現(xiàn)的各種隱含問題提出優(yōu)化方案;
解決這些隱含問題可能不需要投資,或者投資很少,但卻直接影響無煙裝煤工藝的有效運行;
第三步:構(gòu)建保障系統(tǒng)
1、根據(jù)HT優(yōu)化技術(shù)的“九字法則”,制定<工藝操作規(guī)程與保障規(guī)程>,構(gòu)建保障系統(tǒng);
2、與晉陽各相關(guān)部門對<規(guī)程>進(jìn)行分析論證,完善<規(guī)程>,達(dá)成一致;
3、組織<規(guī)程>培訓(xùn),與相關(guān)部門一起,結(jié)合現(xiàn)場工況,找出問題,解決問題,實現(xiàn)“裝煤無煙、有效控氧、壓力平衡和*穩(wěn)定”的治理目標(biāo)。
四、效果承諾
1、裝煤時,在裝煤車下觀察無明顯黃煙逸出,不裝煤炭化室爐門及爐頂均不冒煙;
2、入電捕煤氣瞬時含氧量控制在1.5%(或0.5%)以內(nèi);
3、集氣管壓力控制在設(shè)定值 Pa,并在20秒內(nèi)調(diào)回;其余時間及
不裝煤時,集氣管壓力控制在設(shè)定值±20Pa左右;
集氣管壓力控制合格率達(dá)90%以上;
五、效益
1、環(huán)保效益:裝煤無煙、清潔生產(chǎn)
2、安全效益:入煤氣含氧量控制在1.5%(或0.5%)以內(nèi);2、經(jīng)濟效益
3、經(jīng)濟效益:
化產(chǎn)品(包括煤氣、焦油、粗苯等)回收率提高1.85~4%。