安徽天康集團(tuán)一種自潔型 雙閘板耐磨陶瓷閥 天康集團(tuán)股份有限公司的雙閘板耐磨陶瓷閥是近出現(xiàn)的一種新型控制閥門(mén),由于陶瓷材料的應(yīng)用,閥門(mén)主要應(yīng)用于燃煤電廠干灰系統(tǒng)灰、渣出料的啟閉之用,也適用于礦山、造紙、石化等有磨損、腐蝕的粉塵等介質(zhì)在管路上的啟閉之用。
一、雙閘板耐磨陶瓷閥的工作原理,結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點(diǎn)
附圖(1)所示為雙閘板耐磨陶瓷閥的結(jié)構(gòu)圖。
從圖中可以看出動(dòng)力壓縮空氣從圖11進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣缸圖1的工作進(jìn)程入口,圖2活塞、圖3活塞桿推動(dòng)圖4閥內(nèi)件雙閘閥板關(guān)閉閥門(mén),圖中上下兩閥口被截?cái)?當(dāng)動(dòng)力壓縮空氣從圖12進(jìn)入執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣缸圖1的工作回程入口,圖2活塞、圖3活塞桿拉動(dòng)圖4閥內(nèi)件雙閘閥板開(kāi)啟閥門(mén),圖中上下兩閥口可以連通; 其中圖7是保持閥門(mén)密封的彈簧預(yù)緊裝置,可以補(bǔ)償閥內(nèi)件磨損形成的密封預(yù)緊力。其中圖8是調(diào)整和控制活塞行程位置的磁性開(kāi)關(guān)。
二、雙閘板耐磨陶瓷閥的在應(yīng)用中的技術(shù)缺陷
安徽天康股份有限公司耐磨陶瓷閥
雙閘板耐磨陶瓷閥雖然應(yīng)用了工業(yè)陶瓷于閥口,在高溫,強(qiáng)腐蝕,高磨損的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用后。大大提高了閥門(mén)使用壽命,收到了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,但在輸送干灰介質(zhì)一段時(shí)間后,也存在一個(gè)很?chē)?yán)重的問(wèn)題,就是閥體內(nèi),閥內(nèi)件的雙閘板的往復(fù)行程末端產(chǎn)生積灰現(xiàn)象,并隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),積灰的數(shù)量越來(lái)越多,積灰經(jīng)過(guò)反復(fù)擠壓,積灰的密度也越來(lái)越多,堆積的干灰就越來(lái)越硬。兩頭積灰的存在,使閥板開(kāi)不到頭,也關(guān)不死,嚴(yán)重時(shí)甚至妨礙閥門(mén)的正常啟閉,影響電廠排灰系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。見(jiàn)附圖(2)
安徽天康股份有限公司耐磨陶瓷閥
從附圖(2)可以看出,干灰在輸送過(guò)程中,由于工藝和介質(zhì)各種原因,經(jīng)過(guò)閥門(mén)的干灰都可能有少量殘留灰,但還不足以影響閥門(mén)的正常啟閉,當(dāng)閥門(mén)運(yùn)行一段時(shí)間,由于圖3閥門(mén)內(nèi)件雙閘板的多次往復(fù)啟閉,形成對(duì)少量殘留在圖4閥體內(nèi)的干灰進(jìn)行反復(fù)擠壓,在雙閘板啟閉行程的頂端形成堆積,見(jiàn)圖1、圖2;吐過(guò)不能及時(shí)對(duì)此堆積的殘留干灰進(jìn)行清除,堆積的干灰體積就會(huì)逐漸增大,終妨礙閥門(mén)內(nèi)件雙閘板關(guān)閉位置和開(kāi)啟位置的正常到位,不可避免影響電廠干灰處理系統(tǒng)的產(chǎn)生運(yùn)行。目前運(yùn)行于電廠干灰處理系統(tǒng)的雙閘板耐磨陶瓷閥中的積灰清除方法都采用了停機(jī),然后拆開(kāi)一段的閥蓋,人工使用壓縮空氣對(duì)閥體內(nèi)的積灰進(jìn)行吹除,然后再按原狀將拆開(kāi)的閥蓋重新安裝。整個(gè)過(guò)程費(fèi)工,費(fèi)時(shí),且十分不便。電廠迫切需要能夠有對(duì)積灰進(jìn)行自潔裝置和功能的雙閘板耐磨陶瓷閥運(yùn)行于干灰處理系統(tǒng)